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从系统降温着手,降低合成氨能耗.pdf
小氮肥 第36卷 第 11期 2008年 11月
从系统降温着手 ,降低合成氨能耗
韩 韬 张得水 薛永林
(甘肃金昌化工集团合成氨公司 737100)
水流速度慢,管道太长又无法人工清理,最终细泥
1 造气炉出口到压缩机的煤气降温 在管道底沉积并严重堵塞,水流量下降(这是原
改造前,气柜进 口的煤气温度最高达65cI=, 始设计上的失误)。泵出口的管道则相反,由于
脱硫溶液温度高达60℃,影响到脱硫效率,造成 水流速度快 ,水中的颗粒物对管壁冲刷,结垢少。
化工原料消耗增加;压缩机一段进 口的煤气温度 用明渠代替地下管道,水流瓶颈消除。
达到40—44℃,机组的输气能力下降 15%。由 通过循环水工艺上的改造,改善了水质、提高
于当地大气压偏低 ,经计算,当煤气温度从 40℃ 了水量,冷却系统的喷头也不易被堵塞,进洗气塔
升高到65℃,煤气中的饱和蒸汽体积分数从7% 的上水的温度与同期相比下降4~5℃,进气柜的
左右升高到 15%,大量的蒸汽随着煤气输送,增 煤气温度控制在40℃以下。
加了罗茨机和高压机的电耗。蒸汽冷凝时的热值 1.2 煤气降温设备的选择
高,换热器的负荷加重,循环水的温度升高,形成 造气炉出口的煤气经过废热回收器降温后,
恶性循环,最终影响系统工艺指标。另外,由于煤 温度在90~140℃,一般采用洗气塔降温,达到洗
气在管道内的实际体积增大,管道的阻力增大,压 涤和降温的双重 目的。公司从2003年以来,3台
缩机一段进 口压力低,形成 “造气煤气送不出去, 洗气塔 由原来的竹栅式改为喷淋式,效果不理想,
合成供气不足”的局面。 最大的问题是水量受到限制;喷头堵塞严重,使用
1.1 造气循环水系统改造 3年后降温效率下降。相比之下,竹栅式和折流
公司采用煤末压制成型煤制气,添加粘土等 板式洗气塔运行时间长,水量调节方便,出口温度
成分,造气炉带出物多,粉尘细,不容易沉淀。水 稳定。为此,在 2007年的改造中,将造气炉的喷
温升高、水质恶化的后果是使设备结垢加剧 (洗 淋式洗气塔分别改造为竹栅式和淋降板式内件结
气塔出口的冷却水温度达到75~8O℃),2007年 构,水量增大,水温下降,取得很好的降温效果。
检修时发现,洗气塔内件上的垢层厚度达20mm; 这次降温改造中,在罗茨机出口到脱硫塔进
冷却塔的喷头大量堵塞或磨损;水质差,也使地下 口之间增加了1台洗气塔,采用淋降板式内件,并
的循环水管道堵塞,水流量下降。 配置了l台400m /h的玻璃钢冷却塔,运行效果
主要措施是对造气循环水沉淀池改造:10台 非常好。根据冬夏季气温的变化,通过调节水量
烧煤棒的02400mm炉共用 1套循环水系统,带 或玻璃钢冷却塔风机,可使脱硫塔人 口的煤气温
出物多,经过多次改造,循环水采用三组沉淀池分 度保持在30~35℃。
级沉淀,每组都有两个沉淀池串联。通过增加明 进人压缩机前,再用一次水或低温循环水降
渠的办法,把其中最大的第2组沉淀池由串联改 温,压缩机进 口煤气温度可以保持在 30℃,冬季
为并联,使水流速度由0.02m/s下降到0.O1m/s 温度可降到20℃以下。这里的
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