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2.5万t-d海水淡化装置产水电导高分 析及对策咨询.pdf

第15卷 第2期 2017年2月 VOL.15 NO.2 Feb.2017 第2期 2.5万t/d海水淡化装置产水电导高分析及对策 张 奭 (神华河北国华沧东发电有限责任公司,河北 沧州,061113) 摘 要: 国产2.5万t/d海水淡化装置投产后,成品水电导率一直偏高。经过蒸发器内部检查、运行数 据分析、核对原始设计,并与1.25万t/d海水淡化装置进行主要设计参数对比,经论证和分析发现除雾 器的设计问题,提出整改方案,通过实施改造后,该台海水淡化装置实现了全时段全负荷成品水电导 合格,为后续大型化海水淡化除雾器的设计提供参考。 关键词: 海水淡化 成品水 电导率 除雾器 中图分类号:TM6 文献标识码:B 文章编号:1674-8492(2017)02-066-04 到18μs/cm。产品水的含盐量及硬度指标均超过国产 1 概 况 1.25万t/d海水淡化装置,由于部分用水企业将海水 1.1 2.5万t/d海水淡化装置概况 淡化水作为低压锅炉的补给水,硬度偏高,不满足锅 国产化2.5万t/d带蒸汽热压缩器的低温多效蒸 炉的补给水要求,这些企业提出了提高水质的要求, 馏海水淡化装置(MED-TVC),采用“7+3”效蒸发器配 并采取了限制使用海水淡化水的措施,导致了用水企 置方案,10效蒸发器串列式水平布置,采用横管降膜 业制水成本增加,同时也损失了供水企业的形象。所 的设备结构方式,蒸汽热压缩器(TVC)抽汽点设计在 以说,解决这个问题刻不容缓。 第7效的末端抽汽,前7效为再循环效,后3效为直流 1.3 初步分析 效。物料水供水方式采用一级平行进料,为克服平流 低温多效海水淡化蒸发器为换热设备,换热管内 进料方式物料水过冷度较大的问题,在物料海水系统 为加热蒸汽凝结释放热量,管外喷淋海水吸收热量后 设置3个蒸汽回热加热器,分别设置在4、7、9效,利用 被加热至饱和温度而蒸发,产生的二次蒸汽通过换热 对应效二次蒸汽预热物料海水,减小物料水的过冷, 管间间隙,穿过除雾器流向下一效加热海水释放热 提高装置产水效率。同时,物料水系统设置凝结水回 量,蒸汽凝结为成品水,如图1所示。 热加热器,利用1效凝结水热量加热前3效物料水,真 抽不凝气 抽不凝气 2管程布管区 空系统蒸汽冷凝器也利用前3效物料水作为冷却水 除雾器 源,凝汽热量也作为前3效的热量进入蒸发器,达到 1管程布管区 进第 降膜蒸发产生 来自上效 2管程 的二次蒸汽 提高热效率的目的。末效设凝汽器,冷凝第10效产生 的加热蒸汽 去下一效 的二次蒸汽,同时加热全部进料海水。 加热蒸汽进第1管程 该装置设计造水比为13.5,产品水水质电导率小 图1 海水淡化二次蒸汽流程 于10μs/cm。装置于

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