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DNCA型催化剂在合成系统升温还原总结
DNCA型催化剂在合成系统升温还原总结0? 前言
??? 新乡化肥总厂现有¢800、¢1 000系列合成系统2套,现有生产能力尿素14.5万t/a、合成氨9万t/a、副产碳铵3.5万t/a。
??? 2000年11月,我厂将¢1 000合成塔内件更换为NC ¢1 000三轴一径式。为保证内件充分发挥其生产能力,选择了山东临朐大祥精细化工有限公司生产的含钴、低温高活性的DNCA型催化剂,通过1年半多时间的运行,我们认为该催化剂质量稳定,效果理想。在2002年5月中修时更换¢800内冷—绝热复合型合成内件催化剂时,我们仍选用了DNCA型催化剂。为总结经验,不断提高,现将2次升温还原特别是¢800系统升温还原有关情况总结如下。
1? ¢800合成工段情况???
1.1? ¢800合成配套设备
??? ¢800合成配套设备见表1。
1.2? ¢800合成工艺流程
??? ¢800合成工艺流程见图1。
1.3? ¢800合成塔催化剂装填情况
??? 装填DNCA型催化剂¢4.7~6.7 mm、5 600kg,¢6.7~9.4mm、4 350kg,共9 950kg。
1.4? 催化剂层测温点分布
??? 催化剂测温点分布见图2。
2? 催化剂的升温还原方案
??? 结合催化剂生产厂的意见及本厂的设备内件实际情况,制定本次升温还原方案升温还原方案参见表2。
3? 升温还原中采取的主要措施及问题的处理
??? 我厂此次¢800合成催化剂升温还原从2002年5月23日9∶50启动电炉升温开始,到5月29日20∶00降温,历时153h。扣除还原过程中电加热器及停电等影响因素,实际还原时间为136 h,与预定的升温还原方案基本吻合。
3.1? 主要措施
??? (1)充分利用电炉功率维持床层温度,电炉功率在升温开始后的4h内加至满负荷,并增设2台风扇,强制降低调压温度以保证电炉整个还原过程都满负荷运行。
??? (2)高空速,尽可能加大循环量,以利于缩小顶底部轴向温差与同平面温差,将还原产生的水汽及时带出塔外。
??? (3)尽可能降低氨冷温度且力求稳定。因为氨冷温度直接决定了进塔气体的水汽浓度微量和氨含量。为避免氨冷温度影响入塔水汽浓度,导致上层催化剂反复氧化、床层温度大幅度波动,在整个还原中,氨冷温度稳定在—10℃以下。
??? (4)严格控制压力,在保证电炉安全气量前提下,压力靠下限操作。还原期间提高压力,虽然能增加还原所需要的热量、加大空速,但随着压力的提高,气体中水汽分压也增高,塔内实际水汽浓度增大;同时,还原产生的水汽附着在催化剂上不易脱吸,造成反复氧化,降低活性。所以当循环机和近路还有余量时不用补压的办法来加空速,温度450℃以前压力维持在5.5~6.0MPa。
??? (5)严格控制水汽浓度,及时分离还原水。整个还原过程以水汽浓度为操作依据,水汽浓度超标即采取恒温操作。
??? (6)循环氢在还原期间氢含量尽量高,鉴于我厂¢1 000合成正常生产,两者兼顾,循环氢沿上限操作,加大塔后放空量,使¢800合成氢含量保持在70%以上。
??? (7)及时消除同平面温差,如3、4点在46h时仅10℃,66 h增长到37℃,经过在低压下恒温,107h后渐缩小为10℃,7、8点也采取同样措施由86h的31℃逐渐缩小为132h后的10℃。
3.2? 存在问题的处理
??? (1)本合成塔的电炉功率偏低问题未得到充分重视,仅200kW,较正常所需功率低150~300kW,导致温度升温还原期没有及时升到指标,又由于3次停电,升温时间耽误了12h。
??? (2)还原期前期,氨分、冷交多次排放却无水排出,而水汽浓度超标。从第17h开始分析水汽浓度,为2.4s/m3(标态),此时热点温度381℃,每小时排水1次,均无水,直至33 h后才开始排出大量水,此时热点温度427℃,水汽浓度已升至7.1 g/m3(标态),创我厂升温还原水汽浓度最高记录。随恒温操作,水汽浓度开始下降。推断排不出水的原因为电炉功率低,循环量小,还原水积存于水冷底部带不走。
??? (3)还原主期催化剂出水快且量大,电炉功率小,且因循环量小,导致水汽浓度持续偏高,恒温操作也不易降下来,2.0 g/m3(标态)以下数据很少,大多在3~5g/m3(标态)之间。
??? (4)还原末期因提压和加循环量过快,床层温度波动,超标至510℃。
4? 还原效果及对DNCA型氨合成催化剂的评价
4.1? 还原效果
??? 升温还原过程结束后,5月31日14∶25 ¢800合成压力与系统压力补平(29 MPa),热点(2点)温度(465±5)℃,入口氨含量2.6%~3.0%,出口氨含量14.5%~15.0%,氨净值在11.5%以上,2台1.9m3/min(标态)循环机循环量在50 000m3/h左右
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