转炉底吹动态控制SN.pdf

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转炉底吹动态控制SN

第6 期(总第43 期) No.6 (Serial No.43) 2010 年11 月 Fluid Power Transmission and Control Nov. 2010 转炉底吹动态控制 张西涛 (济钢第三炼钢厂 济南 250101) 摘要:文章通过对转炉底吹工艺的介绍,阐述了目前底吹工艺的局限性,提出了优化底吹工艺方案,实现底吹的动态 控制,改善了底吹效果。 关键词:转炉;底吹工艺;动态模型 中图分类号:THS14.92 文献标识码:B 文章编号:1672-8904 (2010)06-0058-003 前 言 济钢第三炼钢厂 120 吨转炉采用顶底复吹工 艺,通过几年的摸索和数据积累,结合溅渣护炉工 艺,有效控制炉底形状,维护底吹透气砖与转炉同步 长寿命,吹炼终点碳氧积在0.0030% 以下。实践证明 复合吹炼的冶金效果可以加速脱碳反应,降低了脱 碳速度特性发生变化时的临界碳含量;降低渣中金 属含量;降低钢中氧含量;提高钢水中余锰含量;节 图 底吹透气砖分布 约合金;减少石灰、白云石等用量;提高钢水收得率 1 等。 1 转炉底吹工艺介绍 转炉底吹控制系统的目标是控制转炉底部气体 搅拌的过程。该过程通过控制入口吹搅气体流量,加 大或减小通过位于转炉底部的透气砖的吹气量,从 而提高钢水质量,获得优质钢,同时通过调整合金加 入量、吹氧量及吹搅气体的消耗,进行特种钢的生 产。为达到控制目的,必须依赖于炼钢过程实际数据 状态及吹氧系统数据,底吹系统的设备将根据炼钢 图 底吹系统总画面 2 过程数据状态及吹氧系统数据进行相应的动作;同 时底吹系统的各种状态数据将显示在HMI (如图2 2 目前底吹方案的局限性 所示)上,在HMI 上要求操作人员进行必要的选择 与确认。 如图3 所示,在实际炼钢过程中,全程吹氮模式 目前,济钢第三炼钢厂120 吨转炉底吹工艺设 (设定曲线3)从未应用过,即实际应用的只有两种 计方案为8 块透气砖(如图1、图2 所示),总管供气 曲线(设定曲线1、2)。底吹工艺曲线相对单一,不是 3 全程吹氩就是氮氩切换,且各个切换点的切换时机 压力为1.5 MPa,总管供气流量最大为720 Nm /h, 即 3 也不灵活。设定的总耗氧量一般不修正,装入量、装 每个透气元件最大气体流量为90 Nm /h, 避免钢水 3 入制度变化或铁水成分变化时,过程控制(如脱碳速 或钢渣穿透的最小气体流量为18 Nm /h ;设计供气 3 度、返干喷溅期等)将发生较大变化,这就意味着切 强度为0.02~0.09 Nm /t ·min 。 换时机将相应提前或滞后,从而影响到底吹的实际 效果;同时在各个阶段的底吹流量值是一成不变的, 收稿日期:2010-09-13 不能根据实际需求灵活的进行调整。 作者简介:张西涛(1976-),男,工程师,现主要从事

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