15CrMoG钢连铸坯表面凹陷原因分析及改进措施.pdf

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15CrMoG钢连铸坯表面凹陷原因分析及改进措施

第 37卷第 5期 现 代 冶 金 Vo1.37 NO.5 2009年 10月 M odernM etallurgy Oct.2009 15CrMoG钢连铸坯表面凹陷原因分析及改进措施 刘兴洪 (江阴兴澄特种钢铁有限公司,江苏 江阴214429) 摘要 :分析了l5CrMoG钢连铸坯表面凹陷产生机理及所采取的改进措施 。 关键词:连铸机 ;表面凹陷;15CrMoG钢 中图分类号 :TG233.6;TG245 1.2 15CrMoG钢连铸坯生产工艺 引 言 1.2.1 连铸 坯 的工艺流程 江阴兴澄特种钢铁有限公司(以下简称 “兴澄特 100tEAF(电弧炉)一预脱氧一100tLF(钢包 钢 ”)于1997年11月新建成了1条年产7O万t钢的短 精炼炉)一100tVD(真空炉)一 5机 5流CCM--~-- 流程生产线 ,与炼钢连铸 匹配的是 1条年产 70万t 冷段采用气雾冷却一3OOmm×340mm连铸坯 板材的连轧线,可热送一火成材。因此对连铸坯表面 质量要求很高。连铸坯表面产生缺陷不仅会增加精 整工作量,给热装和直接轧制造成障碍,严重时还可 能导致漏钢 ,因此.提高连铸坯表面质量十分必要。 1 连铸机技术参数和生产工艺 1.1 连铸机技术参数 图1 MEMS安装位置 连铸机形式:全弧形方坯连铸机 ; 连铸机流数:5流; 1.2.2 15CrMoG 钢的熔 炼化 学成 分 铸机半径:12m; 15CrMoG钢的熔炼化学成分见表 1。 钢包容量:100t; 1.2.3 炼钢过程 冶金长度:21.48m; 初炼钢在100t电炉上进行,选用清洁废钢配入 拉矫速度:0.5~O.8m/min; 一 定量的铁水 ,以减少残余元素的带人量,保证W 水 口形式 :整体浸入式 ; (As)≤ 0.02095/, (Sn)≤ 0.020 ,砌 (Pb)≤ 二冷形式:气雾冷却。 0.0158%。采用炉 门自耗式碳氧喷枪吹氧,造好泡沫 MEMS电磁搅拌:结晶器下端 安置 电磁搅拌 渣并加强脱磷操作 ,终点控制议(C)≤0.10 ,硼(P) (见图1),搅拌形式为水平旋转 ,最大电流为400A, ≤0.010 ,采用偏心炉底 (EBT)出钢,避免电炉氧 频率为 2~20Hz。 化渣进入钢包 ,出钢温度为 1620~1650C。 表 1 15CrMoG熔炼化学成分/ 收稿 日期 :20O8一O6—26 作者简介:刘兴洪 (1966一),男 ,工程师。电话 :136262389l3;E—mail:1231aoliu】8@sina.com 第 5期 刘兴洪 :15CrMoG钢连铸坯表 面凹陷原因分析及改进措施 I.F精炼过程注意保持 白渣Ew (FeO+MnO) 左右 ,常伴有角裂 ,分布在铸坯 4个面,是不规律 出 0.5 ]mt间,保证钢水脱氧效果 良好 。根据分析结果 现,在凹陷严重时,导致铸坯直接判废 。 进行成分微调 ,IF炉出钢温度162O~1640C,VD 2.2 表面凹陷影响因素及改进措施 炉处理时间(真空度

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