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1炉12月15日停炉方案
1#高炉12月15日停炉方案
因受限电影响,1#高炉定于2013年12月15日22:00点停炉,时间6天左右,1#炉计划利用这次难得的停炉机会,对高炉炉身上部南侧局部耐材脱落部位,进行局部喷补造衬,为保证停炉及复产顺利,特制定如下具体停炉方案和措施:
—、成立停炉大修领导小组:
组 长:韩迅锋
副组长:高敬生 任现生 郝照鹏
组 员:各车间及科室正职
停炉要求和停炉方法:
㈠停炉要求:
1、避免一切人身和设备事故,确保安全顺利停炉。
2、停炉前,工必须仔细检查冷却设备,消除漏水隐患,向炉内漏水。
3、出净渣铁,保持炉况顺行,避免崩、悬料及炉前事故。
4、清理各层平台杂物为施工创造条件、降料面向炉内漏水、严格按技术操作规程进行有关操作,杜绝发生事故。i]提至0.40~0.60%,炉渣(R2)控制在1.00~1.10倍之间,以[S]在0.020~0.040%范围为标准 ( 当班内工长 负责)。
3、15日白班接班后,调整两出铁场开眼机角度到14°。( 张计斌 负责)。
4、15日12:00开始加净焦260吨(58车)。计划降料线8米,下焦时料车打水适当控料线,视顶温下料( 任常现 负责)。
预休风时间定于15:30—17:30,休风2个小时,安装炉顶打水管。
降料面时风压选取在90kpa-110kpa。最后一炉铁在南炉台出铁。
7、维护好铁口,保持铁口深度1.8m;停炉前两个班保证足够罐容,出净渣铁,降料面期间炉前适当降低炮泥强度,保证开铁口顺利,高炉备足炮泥,耐火砖、河沙、黄油等物料和卸直管工具。( 吕海良 负责)。
8、准备炉顶打水装置:
准备炉顶打水管4根,直径40mm,长3500mm,前端封死,距炉墙800mm开孔,每支打水管钻孔三排,每排钻孔50个,孔径Φ3mm,孔间距40mm,打水管后端焊上法兰,做好标记,提前试好,保证降料面过程打水充分雾化。在预休风时,安装在原炉顶打水管靠近煤气上升管的位置上,喷水孔朝上并加固密封,打水管材质选取无缝钢管,确保强度,预休风前完成。(任树军 负责)
从二层平台高压水分水器上引出输水管,并加装控制节门(带开度),分出4个水头,引至炉顶打水平台,在炉顶平台再分出4支事故打水管,并接上控制阀门,预休风前完成。( 任树军 负责)
停炉降料面期间严格保证打水泵组正常工作,保证降料面打水降顶温需要( 王先军 负责)。
四支打水管、控制阀门与炉顶四点温度对应做好标记,以备控制某个方向的顶温(王新军 任树军 负责)。
9、要求停炉前两天电修车间确保风温、风压、风量、顶温、顶压等仪表准确。停炉预休风时再次校对确认,保证停炉过程的仪表正常运行(王新军 负责)。
10、预休风前高炉看水工全面检查冷却设备,发现漏水及时处理。()要加强风口巡检,若有坏风口加外水,尽量不休风。风口平台准备好水管。
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