AB700S变频器在大负载升降电机控制上的应用.pdf

AB700S变频器在大负载升降电机控制上的应用.pdf

  1. 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
AB700S变频器在大负载升降电机控制上的应用

AB 700S 变频器在大负载 升降电机控制上的应用 廖大猛 (湖南衡阳钢管(集团)有限公司湖南 衡阳 421001 ) 摘要 本文分析了 AB700S 变频器在升降大负载小车上的应用,主要介绍为防止小车溜钩、 定位失控、坠落事故的发生而对编码器的同步判断、零速满转矩与抱闸的同步控制在 PLC 程序中 的实现及变频器一些重要参数的手动设置,这些技术在类似的位能大负载设备的控制上可以得到广 泛的推广与应用。 关键词:AB700S 变频器;零速满转矩;溜钩;定位失控;坠落 1 引言 衡阳钢管有限公司 Φ720 分厂的芯棒循环小车是 我公司目前最先进、控制最复杂、定位要求最精确的 设备之一,总负载 60t 左右,最高行走速度 1.5m/s, 定位精度±1mm ,最高升降速度 0.3m/s ,定位精度 ±2mm ,分别由一台 250KW 升降电机,一台 132kW 行走电机,3 台55KW 夹钳电机来控制,均由AB700S 变频器驱动。它有 11 个工位,每个工位的行走与升 降距离都不一样,控制相当复杂。而对于这样的位 能大负载不仅要求运行平稳、定位精确,保证其安 全可靠,防止溜钩与意外坠落事故也是尤为重要, 图 1 设备结构图 否则后果不堪设想。在调试、试生产过程中由于变 频器参数未得到优化、PLC 程序设计不合理及未采 取恰当的保护措施而使小车出现了溜钩、定位失控 与坠落事故。后来我们对变频器进行了手动优化, 对程序进行了重新设计即编码器的同步判断、零速 满转矩与抱闸的同步控制等,经反复调试后,至今 运行效果良好。 2 设备结构(如图 1 所示) 3 PLC 程序的设计 3.1 绝对值编码器与增量式编码器同步的比较。 控制原理,如图 2 所示:程序①②:DB100.DBD4 为测量升降机构升降距离的绝对值编码器的值, 图 2 绝对值与增量式编码器比较程序原理图 ID804 为电机尾部速度增量式编码器的值(编码器 与计算。程序③:MD816 的值除以 100 (双整数除 进 AB700S 变频器,通过 Profibus 与 PLC 通信)由 法)这是因为增量式编码器装在电机尾部由于存在 于程序编在循环中断组织块 OB33 中,故程序将根 编码器脉冲数、机械减速箱的问题故需将其换算与 据 500MS 的固有周期对两个编码器的值进行采样 绝对值编码器的值保持一致。程序④⑤:将 MD820 、 速满转矩已建立; 当 PLC 撤除正转、反转指令时 MD804 分别转换成实数并取绝对值。程序⑥:将换 只有收到变频器零速信号(L0.5 )后才关闭抱闸, 算后的增量式编码器的值与绝对值编码器的值进行 确保关闭抱闸前小车处于静止状态,防止抱闸磨损。 比较, 程序③:当撤除 MD824 大于 MD828 (绝对值编码器丢脉冲) WICC 画面#Enable 时,抱闸(#Valve) 时则报升降编码器计数错误的故障通过程序立即将 立即关闭并在 5 秒钟后才给变频器发 W#16#1 停止 变频器给零速并机械抱闸,只有查清故障并手动将 指令,确保抱闸关闭前变频器处于零速满转矩状态, M606.5 复位后才能再次工作。 防止了溜钩的发生。程序④:当 PLC 无正转、反转 在试生产过程中几次由于绝对值编码器故障造 指令或升降编码器计数错误故障时则将“0 ”速度 成定位失控而撞坏设备

文档评论(0)

wnqwwy20 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:7014141164000003

1亿VIP精品文档

相关文档