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AB700S变频器在大负载升降电机控制上的应用
AB 700S 变频器在大负载
升降电机控制上的应用
廖大猛
(湖南衡阳钢管(集团)有限公司湖南 衡阳 421001 )
摘要 本文分析了 AB700S 变频器在升降大负载小车上的应用,主要介绍为防止小车溜钩、
定位失控、坠落事故的发生而对编码器的同步判断、零速满转矩与抱闸的同步控制在 PLC 程序中
的实现及变频器一些重要参数的手动设置,这些技术在类似的位能大负载设备的控制上可以得到广
泛的推广与应用。
关键词:AB700S 变频器;零速满转矩;溜钩;定位失控;坠落
1 引言
衡阳钢管有限公司 Φ720 分厂的芯棒循环小车是
我公司目前最先进、控制最复杂、定位要求最精确的
设备之一,总负载 60t 左右,最高行走速度 1.5m/s,
定位精度±1mm ,最高升降速度 0.3m/s ,定位精度
±2mm ,分别由一台 250KW 升降电机,一台 132kW
行走电机,3 台55KW 夹钳电机来控制,均由AB700S
变频器驱动。它有 11 个工位,每个工位的行走与升
降距离都不一样,控制相当复杂。而对于这样的位
能大负载不仅要求运行平稳、定位精确,保证其安
全可靠,防止溜钩与意外坠落事故也是尤为重要, 图 1 设备结构图
否则后果不堪设想。在调试、试生产过程中由于变
频器参数未得到优化、PLC 程序设计不合理及未采
取恰当的保护措施而使小车出现了溜钩、定位失控
与坠落事故。后来我们对变频器进行了手动优化,
对程序进行了重新设计即编码器的同步判断、零速
满转矩与抱闸的同步控制等,经反复调试后,至今
运行效果良好。
2 设备结构(如图 1 所示)
3 PLC 程序的设计
3.1 绝对值编码器与增量式编码器同步的比较。
控制原理,如图 2 所示:程序①②:DB100.DBD4
为测量升降机构升降距离的绝对值编码器的值,
图 2 绝对值与增量式编码器比较程序原理图
ID804 为电机尾部速度增量式编码器的值(编码器
与计算。程序③:MD816 的值除以 100 (双整数除
进 AB700S 变频器,通过 Profibus 与 PLC 通信)由
法)这是因为增量式编码器装在电机尾部由于存在
于程序编在循环中断组织块 OB33 中,故程序将根
编码器脉冲数、机械减速箱的问题故需将其换算与
据 500MS 的固有周期对两个编码器的值进行采样
绝对值编码器的值保持一致。程序④⑤:将 MD820 、 速满转矩已建立; 当 PLC 撤除正转、反转指令时
MD804 分别转换成实数并取绝对值。程序⑥:将换 只有收到变频器零速信号(L0.5 )后才关闭抱闸,
算后的增量式编码器的值与绝对值编码器的值进行 确保关闭抱闸前小车处于静止状态,防止抱闸磨损。
比较, 程序③:当撤除
MD824 大于 MD828 (绝对值编码器丢脉冲) WICC 画面#Enable 时,抱闸(#Valve)
时则报升降编码器计数错误的故障通过程序立即将 立即关闭并在 5 秒钟后才给变频器发 W#16#1 停止
变频器给零速并机械抱闸,只有查清故障并手动将 指令,确保抱闸关闭前变频器处于零速满转矩状态,
M606.5 复位后才能再次工作。 防止了溜钩的发生。程序④:当 PLC 无正转、反转
在试生产过程中几次由于绝对值编码器故障造 指令或升降编码器计数错误故障时则将“0 ”速度
成定位失控而撞坏设备
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