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C60—883/412型汽轮发电机组技术改进
维普资讯
热电技术 2007年第1期(总第93期)
C60—8.83/4.12型汽轮发 电机组技术改进
张可扬,李夫光,班云福
(山东恒通化工股份有限公司热电厂,山东郯城276100)
1 前言
原 高 压 调 节 阀 油 管 14 ×2 (材 质:
山东恒通化工热电厂4号汽轮发电机组是由武 1Crl8Ni9Ti),靠近汽轮机高压缸,该处保温后的温度
汉汽轮机厂设计制造的,型号为:C60—8.83/4.12, 在250℃左右,使进出高压调节阀的高压抗燃油处在
调节系统采用上海新华控制公司生产的DEH(高压 高温加热中,不仅给检修带来不便,而且高压抗燃油
纯电调)一ⅢA系统,调节系统用油采用三芳基磷酸 长期处于加热状态,使油质恶化,酸性升高,油因高
脂高压抗燃油。机组 自2002年9月 10日第一次启 温出现焦化颗粒,不仅腐蚀管件,油中颗粒还会堵塞
动,1O月 18日正式投入运行以来进行过以下几次故 伺服阀,严重时会造成恶性停车事故。
障检修:2003年2月;t4日配合系统大修停机进行处 一 方面,将高压调节阀附近的高压缸保温层厚
理部分隐患,2003年4月 18日因3号高压调节阀门 度增加,使高压缸保温外表面温度降至 150℃以下,
杆脱落,紧急停机进行检修,2003年 11月26日和11 高压抗燃油所处的环境温度大大降低,DEH油管处
月29日因励磁机滑环停机两次,2003年 12月9日 于3O一55℃温度环境下。另一方面,增加DEH油管
因主汽门行程开关保护继电器误动作导致停机, 与高压缸之间的距离,与高压调节阀联结的DEH油
2004年2月27日因主汽门行程开关保护继电器误 管在原来高度的基础上增加50em,改进后DEH油管
动作导致停机,2004年9月 19日因1号高压调节阀 基本上处于室温环境中,有效地降低了DEH油温
油管断裂紧急停机。自进入2005年 7月以来,由于 度,提高了安全性。
部分仪表线路老化,导致了几次停机事故。4号汽轮 同时针对 DEH油管管壁较薄,在高频振动的作
机 自投入运行以来,没有进行过大修,部分部件磨损 用下,易发生疲劳断裂的实际情况,决定对高压油
比较严重。况且,经过近三年的运行,也发现此台汽 管、有压力 回油管由原来 qbl4×2、qb26×3更换为
轮机存在许多缺陷。为了保证汽轮机的安全经济运 qbl6×3、2l8×4的不锈钢管。
行,经研究决定,自2005年7月29日开始到2005年
8月27日,对该机组进行大修,消除存在的缺陷。 4 更换一抽蒸汽管道
2 汽轮机通流部分中间蒸汽室改造 4号汽轮机一级工业抽汽不仅压力高(达到4.
3MPa),温度也较高,有时达到460℃,已超过一抽蒸
4号汽轮发电机组 自投运以来始终存在着机组 汽管道 (材质 20g)的使用温度,一抽蒸汽管道尤其
一 抽压力高的缺陷,同时受抽汽压力高的影响,机组 是与疏水管、仪表引压管连接处容易发生泄漏,决定
带电负荷能力不足,严重制约着正常生产。在大修 利用这次大修的机会,将一抽蒸汽管道的材质由20g
过程中,对通流部分进行了改造,增大中间蒸汽室蒸 改为 12CrlMoV合金钢管。
汽通流面积,取得了预
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