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CSP流程对钢水硅含量的控制
第27卷 增刊 北 京 科 技 大 学 学 报 Vo1.27Suppl.
2005年 12月 JournalofUniversiytofScienceandTechnologyBeijing Dee2005
CSP流程对钢水硅含量的控制
曾加庆’) 张建平2) 范鼎东2) 贺 庆 )‘焦兴利2) 刘 浏1)
1)钢铁研究总院,北京 1000812)马鞍山钢铁股份公司,马鞍山243000
摘 要 根据冶金热力学理论,从钢水与炉渣成分的平衡关系出发,对马钢CSP流程生产
的钢水硅含量的主要影响因素进行理论分析.理论计算和实际生产数据表明,对于低碳、铝
镇静钢,大包顶渣中Si0:的浓度和钢水中的酸溶铝含量是控制钢水硅含量的主要因素.当
钢水中酸溶铝含量为0.025%和大包顶渣中Si0:浓度不超过4%时,可以把钢水硅含量控制
在0.03%以下.在此基础上,结合马钢现有生产条件,提出了有效控制钢水硅含量的具体措
施.
关键词 CSP工艺;炉渣改质;LF炉;酸溶铝;顶渣成分;钢水硅含量
1 引言 增加了成分精确控制的难度.从马钢CSP生产线
实际钢水成分看,钢水硅含量波动范围比较大
对于马钢LD+LF+CSP流程生产低碳、低硅、 (0.01%-0.07%)是上述控制难度的集中体现.为
低硫钢种的冷轧基料 (钢水碳含量续0.045%、硅 找出原因,从冶金热力学角度分析硅在钢水与炉
含量0.03%、硫含量,0.008%),当采用铝脱氧 渣之间的行为规律,提出改进措施。
工艺时,钢水中硅含量的精确控制是难点之
一 钢水硅含量能否稳定控制在预定范围取决于 2 转炉出钢至氨后钢水硅的控制
以下因素:
(1)转炉终渣成分和下渣量; 马钢 120t转炉出钢时用低碳锰铁和钢芯铝
(2)LF炉的脱硫负荷; 预脱氧,钢芯铝平均加入量约为每吨钢水5kg.用
(3)钢水的洁净度和酸溶铝含量; CSP专用复合渣 (600kg/炉)和石灰 (600kg/
(4)大包顶渣的化学成分; 炉)进行炉渣改质,力争把顶渣(FeO+MnO)控制
(5)大包顶渣成渣路线与钢水中酸溶铝含 在4%以内L[il.转炉出钢后,大包先进入吹氢位进
量的合理匹配; 行钢水成分和温度的均匀化,并测温取样,为LF
(6)中包包衬材质等。 炉提供操作依据.表 1给出转炉终渣和出钢炉渣
上述影响因素中,有些是互为矛盾的,明显 改质后的大包顶渣的平均成分.
表1转炉终渣和吹氛后大包顶渣成分(质量分数)
成分
A1203
0 ,
转炉终渣 3.0 山 2.12 0.06
. 月
.
吹氢后大包顶渣 1.1 , 25.96 0.093
吹氢后硅在大包顶渣与钢水之间的行为主 由于钢液中硅和铝的浓度比较小,各自的活
要取决于顶渣中Si02的活度、钢水中酸溶铝含量 度用质量分数.吹氢后大包顶渣和钢水温度近似
以及顶渣与钢水之间偏离化学平衡的程度.钢中 取 16000C
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