G105钻杆腐蚀失效分析.pdf

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G105钻杆腐蚀失效分析

维普资讯 ‘墨 !失双雾析 G105钻杆腐蚀失效分析 毕洪运。于 杰,赵 鹏 (宝山钢铁股份有限公司技术中心钢管所,上海 201900) 摘 要:采用金相分析并结合X射线衍射、扫描电镜和电子探针能谱分析等方法,分析 了某油 田G105钻杆的腐蚀失效原因。结果表明,因腐蚀产物脱落造成井下堵水眼事故,而钻杆停钻后因 未及时清理泥浆而造成钻杆内表面附着泥浆,含有氯离子的泥浆加速 了其对钻杆的氧腐蚀。就停 钻腐蚀 问题提 出了预 防措施。 关键词:钻杆;失效分析;泥浆;氧腐蚀 中图分类号:TE931 文献标识码 :A 文章编号:1001—4O12(2005)O6一O3O4一O3 CORROSION FAILUREANALYSISOFG105DRILLPIPE IN DEPOSITED BIHong-yun,YUJie,ZHAoPeng (TechnologyCenter,SteeltubeDept.,BaoshanIron SteelCo.Ltd.,Shanghai201900,China) Abstract:ThecorrosionfailureofC~105drillpipesindepositedinoilfieldwasanalyzde bymeansofthe metallographyanalysis,XRD (X-raydiffraction),EPMA (Electro-probemicroanalyzer),aswellasTEM and SEM.Thewell-stifledaccidentcausedbycorrosionproductionofdrillpipewasocnsideredasoxygencorrosion acceleratedbychlorineionafterdrillingwithoutanycleanout.Thusthepreventioncounterplannadmeasureswere putforwardinthispaper. Keywords:Drillpipe;Failurenaalysis;Huid;Oxygencorrosion 1 概述 2 理化检验 某油田钻井公司使用 G105钻杆打完 1号井 2.1 化学成分及夹杂物分析 (钻杆试样称海 13试样)后钻杆 内壁未清洗,于 对上述失效钻杆进行化学成分及金相分析。结 2003年7~10月在现场存放了105d(天)。再用该 果表明,化学成分 (质量分数,见表 1)符合钻杆技术 批钻杆打 2号井时,发现该批钻杆内壁出现大量氧 标准,氧化物和硫化物的夹杂物等级为2级以下。 化皮脱落现象,并造成两次加重钻杆堵水眼事故。 表 1 失效G105钻杆化学成分 在2号井附近不到 100m处的3号井,该井使用的 Tab.1 Chemicalcompositionofthefailuredrillpipe % 是同一厂家提供的钻杆管体,而该套钻杆已连续使 C Si Mn P S Ni Cr Mo 用近la(年),除个别地方外,其管体基本没有发生 0.34 0.24 0.74 0.015 0.005 0.02 】.1】 0.】8 腐蚀。 由于2号井浅(1380m),即使钻井液的腐蚀性 2.2 力学性能 较强,也不大可能在如此短的时间产生如此多的腐 从失效的钻杆上取样,进行拉伸、硬度和冲击性 蚀产物。因此,怀疑腐蚀产物可能与钻杆存放时受 能测试实验,结果列于

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