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低瓦斯矿井老塘回风处理回采面上隅角瓦斯超限试验.doc

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低瓦斯矿井老塘回风处理回采面上隅角瓦斯超限试验

低瓦斯矿井老塘回风处理回采面上隅角瓦斯超限试验【摘要】文章阐述了低瓦斯矿井开采深部时,回采面上隅角瓦斯超限给安全带来了威胁,提出了老塘回风解决上隅角瓦斯超限的途径。 【关键词】上隅角;瓦斯超限;老塘回风 【中图分类号】TU205【文献标识码】A【文章编号】1674-3954(2011)02-0180-01 井下采掘作业场所瓦斯积聚与超限是矿井生产的重大安全隐患,因而也是矿井瓦斯管理的关键。龙湖分公司虽为低瓦斯矿井,但随着开采水平的逐步延深、采掘布局向深部发展、瓦斯赋存和涌出量逐步增大,出现了掘进工作面瓦斯涌出异常、回采工作面上隅角瓦斯超限积聚的问题,对矿井安全生产构成了极大的威胁。针对这些情况,研究试验处理瓦斯超限积聚的方法和措施、探索低瓦斯矿井中高瓦斯面瓦斯管理的新途径,对加强龙湖分公司深部开采的瓦斯管理、杜绝瓦斯事故至关重要。 一、478采煤工作面概况。 龙湖分公司478采煤工作面回采的是三采区62C煤层,工作面边界为一倾向大断层。工作面上巷长510米,下巷长580米,平均工作面长度120米,平均采高1.5米,平均倾角32?。工作面通风方式为U型上行通风,配风量为310m3/min。当该工作面沿走向推进100米时,上隅角瓦斯逐渐增高,但均在1%以下。当该工作面沿走向推进120米时,上隅角瓦斯在切顶线处瓦斯浓度为2.6%,在切顶线以内1.2米处瓦斯浓度为8%,形成瓦斯积聚。鉴于已危及到安全,被迫停止了该工作面的生产。 1、上隅角瓦斯积聚原因分析。根据该工作面所处位置的地质构造情况,结合瓦斯赋存的特点和规律综合分析,认为导致该工作面上隅角超限的主要原因是:(1)工作面位置处于深部开采的瓦斯带。该工作面开采深度的310米,标高为-153米,且该煤层无露头,顶底板围岩透气性差,煤化程度高,致使该煤层瓦斯赋存量高。(2)受采动影响,该工作面上部煤层底板遭到破坏,透气性增强。该工作面上部煤层是与其相距10米,采高0.5米的不可采煤层。该煤层底板遭到破坏后,其赋存的瓦斯由于卸压作用而运移到该工作面采空区侧,并在上隅角处积聚。(3)由于瓦斯的比重较轻,在采空区侧瓦斯因微风条件形成层状分布,且因工作面倾角较大,引起层流状态的瓦斯沿采空区上浮,导致上隅角瓦斯积聚。(4)由于工作面采用U型方式的上行通风,上隅角为工作面通风死角,风流停滞,积聚的瓦斯不能被冲淡和排除。 2、采取的措施与老塘通风方案的确定。针对478采煤工作面上隅角瓦斯超限,工作面停产的实际情况,采取了多项措施进行治理。(1) 加大配风量稀释瓦斯。工作面风量由310m3/min调整到540m3/min。由于上隅角瓦斯超限位置靠近老塘处,因而效果不明显。(2)工作面上出口处设导风障,引导风流稀释上隅角瓦斯。该措施取得了一定效果,切顶线处瓦斯得到了控制,浓度均在1.5%以下,但是靠近老塘处的瓦斯依然超限,工作面不能恢复生产。在采取上述措施上隅角瓦斯浓度仍不能得到控制的情况下,我们提出了两项根治上隅角瓦斯超限的方案:一是沿上巷降段重新施工一条上巷,利用原上巷作为尾排巷道排放瓦斯;二是利用上片盘回采过的老塘进行通风稀释上隅角瓦斯。 经过经济技术分析对比,认为降段施工假巷要留煤柱,不但造成资源丢失,而且由于施工假巷时间长对生产影响大;同时在距离瓦斯积聚地点较近放炮时也有一定的危险性。而采用老塘回风方案不需增加任何工程,恢复生产时间短;且能为龙湖分公司深部开采时的瓦斯管理探索新的方法和途径。 二、老塘回风的理论分析。 为了采用老塘回风处理478工作面上隅角瓦斯超限和积聚,我们对老塘回风可行性以及478工作面通风方式进行了理论上的分析研究。 1、老塘回风可行性分析。老塘回风最大的危害就是:将老塘瓦斯带出造成瓦斯事故;促进老塘内煤碳自燃引发火灾事故。而龙湖分公司开采的所有煤层均不具有自燃性,因而老塘回风不会引发因煤碳自燃而发生的火灾事故;在回采零片与一片左62C时,回风中没有瓦斯,因而预计老塘内不会有太大量的瓦斯积存。由于零片左62C的回风不经过其它采掘场子的安全出口直接进入总排,因而即使老塘内有瓦斯积存,由于总排风量较大,也不会给安全生产带来威胁。 2、478工作面通风方式理论上的分析。478工作面原通风方式如图1。由于采用U型通风方式,采煤工作面上隅角处形成了死角,导致了瓦斯超限。 478工作面采用老塘回风方式如图2。将零片左62c密闭变成调节后,478工作面形成了老塘回风,工作面通风方式改变成了偏w型,从而使上隅角处有了风流流动,能够稀释上隅角积聚的瓦斯。 3、老塘回风处理上隅角瓦斯超限的技术措施。采取老塘回风解决回采工作面上隅角瓦斯超限问题,是在正确分析了上隅角瓦斯积聚原因的前提下,充分利用回采工作面通风方

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