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营口中板厂精轧机交流调速系统
经验交流
系是每道次轧制时首先进行压下自动定位,定位
完成后才可启动主机进行轧制,在本道次轧制完
成且主机停车后才可进行下一道次的压下定位及
主机运行。
3 应用效果
经改造后,营口中板厂轧线生产实现了自动
控制,产品质量、产量大大提高,扩大了品种,降低
了成本,并且减低了工人的劳动强度,实现了预计
图3 APCV/S曲线图 年产成品板材30万t的生产目标。
编「样:沈黎颖〕
在程序编制中主机速度和压下定位的时序关
营口中板厂精轧机交流调速系统
杜 伟 ,‘唐 黎,,王忠清2,张红祥3,徐 杰’,李向欣,
北京金自天正智能控制股份有限公司钢铁事业部,北京 100071;
;‘
江苏泰富兴澄特殊钢股份有限公司;;3.西门子(中国)有限公司)
摘〔 要1随着电力电子技术和现代电机控制理论的迅速发展,对于大容量、低转速的生产机械,由交交变频同
步电机驱动,实现高性能的调速是一种十分理想的控制模式。本文结合营口中板厂四辊精轧机电控系统进行
分析和阐述,讨论交交变频系统驱动的同步电机在中板轧机上的运用及其上、下辊驱动带来的控制问题。
[关健词」中板轧机;交交变频;精轧机
【中图分类号1TM921.2 文【献标识PIB 文〔童编$11000-7059(2004)03-0052-03
0 概述 高次谐波。
中国五矿集团营口中板厂是国营老企业。其 交交变频器由3台电网自然换流可逆的三相
精轧机主传动因旧的直流电动机能耗高、控制性 桥式变流器组成,对应同步电机A,B,C三相,三相
能差、设备故障率高、电机出力的限制,从目前的 交交变频器采用逻辑无环流、三相有中点方式,电机
生产来看,已不能满足市场经济发展的需要。营 三相星形接法,电机星点和变频器星点各自独立。
口中板厂希望增加轧制品种,加宽轧板宽度,改善 这种方案的优点是:可以采用交流偏置技术,
产品质量,因此于2003年年初由北京金自天正智 使整流变压器二次电压降低、晶闸管电压安全系
能控制股份有限公司对营口中板厂轧机主传动进 数提高、变频器容量降低、电机内无三次谐波。
行改造。 本系统采用西门子公司的2台SIMADYND全
根据工艺方案,经过认真研讨及调研,确定精 数字控制系统分别对精轧机上、下辊实现电机控
轧机主传动采用交交变频同步电机全数字矢量控 制,并以光纤连接进行通信,在系统中实现监视和
制调速系统,替代现有的直流电动机驱动系统,整 统一管理。
流变压器采用维护方便的干式变压器,并根据工 1.1精轧主电机基本技术数据
艺要求适当增加电机功率和提高轧制力矩。 容量:2x4200kW
1 系统的组成
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