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论循环流化床锅炉中心筒对炉效的影响
论循环流化床锅炉中心筒对炉效的影响
扬州港口污泥发电有限公司 1#、2#锅炉为济南锅炉厂生产的双分离器循环
流化床锅炉,型号为YG-130/9.8-M,2004 年5 月投入运行。由于材质和安装问
题,该锅炉中心筒于2007 至2008 年相继掉落。由于当时燃用煤种为神华煤,对
炉效影响不明显,遂未对中心筒进行恢复。至2009 年由于煤价上涨,燃用煤种
发生变化,主要掺烧相对便宜的四川无烟煤,发觉炉效有下贱趋势。经分析,由
于燃用无烟煤种,煤的燃尽时间相对较长,而中心筒掉落后,分离器分离效率大
幅下降,部分飞灰并未参与循环而随烟气排出,未得到充分燃烧,导致炉效下降。
2011 年 5 月份恢复分离器中心筒后,飞灰含碳量下降,排烟温度下降,炉效恢
复正常。为此,本文主要对分离器中心筒掉落原因,及对炉效的影响进行分析并
提出解决措施。
一、设备概况
济南锅炉厂设计生产的高温高压循环流化床锅炉采用双分离器,中心筒材质
为Cr25Ni20,安装方式为螺栓拉杆吊挂式。经分析此种安装方式存在如下问题:
1.受高温影响,拉杆螺栓易断裂,使中心筒发生偏斜甚至脱落。2. 膨胀间隙易
胀死,导致中心筒侧螺栓与套筒无膨胀间隙后,耐火材料挤压筒体,致使中心筒
上部严重变形。
二、中心筒工作原理简介
如图:高温烟气经分离器切口高速进入,在中心筒与分离器之间旋转,旋转
产生离心力,使绝大部分飞灰颗粒撞击分离器内壁,掉落下来,高温烟气则经中
心筒内流出,从而达到飞灰与烟气分离目的。
高温烟气
三、中心筒恢复前锅炉运行状况
由于分离器缺少中心筒,高温烟气进入分离器后没有形成强力旋转,飞灰得
不到足够的离心力与分离器内壁撞击,掉落,只能跟随烟气继续往后跑,导致分
离器分离效率大幅下降,烟气带灰量增加,排烟温度升高飞灰含碳量增高等异常
现象。
四、中心筒恢复
1、材料选择
原中心筒材料为 Cr25Ni20,此种材料虽耐高温,但强度较低,又由于钢板
厚度δ=10mm 偏薄,所以在使用中容易出现变形。本次中心筒技改选用钢材为
GM-9 (厂家技术必威体育官网网址不愿提供真实材料内容,只以代号提供),耐温1200 度,HRC
硬度在30 以上铸钢,钢板卷制厚度δ=18mm ,强度高、使用可靠、可焊接、耐
腐蚀、不蠕变、不裂纹,使用中不会因膨胀而变形。
2、安装方式
原中心筒安装方式为螺栓连接吊挂式,此种方式安装的中心筒拉杆螺栓易断
裂,使中心筒发生偏斜甚至脱落。还有膨胀间隙易胀死,导致中心筒侧螺栓与套
筒无膨胀间隙后,耐火材料挤压筒体,致使中心筒上部严重变形等缺点。本次安
装方式采用自由吊挂式,中心筒上部吊筋δ=20mm,宽度 150~200mm,强度较
高,精铸耐热钢托架焊在旋风钢架上或水冷管鳍片上,再以托架托主中心筒,托
架与中心筒不焊接,保证中心筒自由膨胀,并且中心筒上段在耐火材料中的部分
留出多道膨胀缝,以避免筒体膨胀受耐火材料挤压而膨胀开裂。
五、中心筒恢复后的效果分析
中心筒恢复前后主要运行数据对比如下:(燃用北方煤与淮南煤1:2)
中心筒恢复前平均床温与炉膛出口温度相差 940-880=60℃,这说明无中心
筒运行时大量飞灰没有经返料器回到炉膛参与循环燃烧,导致炉膛希相区灰浓度
较低,床温与炉膛出口温度相差较大。中心筒恢复后床温与炉膛出口温度相差
900-870=30℃,这说明大量飞灰经返料器回到炉膛参与循环燃烧,炉膛温度场分
布均匀。
中心筒恢复前排烟温度142℃,恢复后排烟温度下降到134℃,说明烟气中
带灰量减少。
中心筒恢复前飞灰含碳量5.56%,恢复后飞灰含碳量下降到2.86%,平均降
低2.7%。
六、总结
通过以上技术分析和中心筒恢复前后数据对比,说明循环流化床锅炉分离器
中心筒是循环流化床一个必不可少的设备,对锅炉运行状况及经济性起到至关重
要的作用:
1、提高了分离效率,返料量明显增多,这带来以下影响:炉膛灰浓度增加,
上下温差减小,保证了炉膛的传热效率,大量返料参与循环,床温亦更均匀;
2、飞灰得到更充分的循环燃烧,飞灰数量、细度(肉眼观察)和飞灰含碳
量得到明显的降低,对降低机械损失和排烟损失有所帮助。
3、减轻了对尾部受热面的磨损。
4、减轻除尘器负荷,提高除尘效率。
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