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东营会展中心空调设计
工程概况东营会展中心(建筑外形如图1所示)位于东营市东、西城之间,总建筑面积为36000m2,分为会议中心和展览中心两部分。其中展览中心建筑面积为25800m2,展厅局部2层,展厅桁架最大距地高度约为22m,在1层还有前厅及洽谈休息区;会议中心建筑面积约为8500m2,设有办公室、会议室、餐厅,局部3层,建筑高度为22m。本工程设计完成时间为2006年5月,目前尚未竣工。2空调冷热源2.1空调负荷图1东营会展中心建筑外形夏季空调系统设计总冷负荷为5806kW,其中展览中心空调冷负荷为4853kW(含前厅),空调冷负荷指标为188W/m2;会议中心空调冷负荷为953kW,空调冷负荷指标为112W/m2。冬季空调系统设计总热负荷为4418kW,其中展览中心空调热负荷为3518kW,空调热负荷指标为136W/m2;会议中心空调热负荷为900kW,空调热负荷指标为106W/m2。2.2冷、热源系统设置本工程甲方提供的能源状况为:1)3年内城市无热网延伸过来;2)周边无天然气管网;3)无柴油、轻油等油源。根据上述条件,设计院、甲方和当地专家多方协商,空调冷热源系统采用地源热泵加冰蓄冷系统。共设
某会展中心工程暖通小结一、暖通工程概况:
某会展中心,是一座现代化的展览中心,其内共有建筑物6座,4座展馆,其余为会议楼、商务楼。会展中心总建筑面积近9万㎡,占地约400亩。建筑群采用大型集中中央空调系统,总制冷量为1600万大卡/小时。集中冷冻机房内设置450万kal/h的溴化锂冷水机组3台,200万kal/h的溴化锂冷水机组1台。配备28台逆流式冷却塔,冷却水循环泵7台。循环泵性能如下:G(水量)=760m 3/h,H(扬程)=28m,N(功率)=75kw。空调末端采用组合式大型空调器和风机盘管,变风量机组等设备。夏季送7℃-12℃的冷水,冬季送60℃-50℃热水,末端设备向房间送冷、热风。某会展中心工程暖通工程总投资5000多万元。
建筑群的热源来自距建筑群约2公里的集中城市供热站,通过DN273的管道向建筑群供应0.8-1.0Mpa的蒸汽。
某会展中心工程自2001年8月开工建设,2002年10初步建成试运转。试车一次成功。经过这1年来的运转证明该工程的设计基本是成功的,基本达到预期的目标。
现场监理工程师自2001年10月进入现场,2003年11月离开现场,参加了建设调试的全过程。对建设中产生的问题和如何改进都亲身经历过。会展中心暖通工程的设计总体来说是成功的,但也存在一些问题。经过近一年的整改,今天在这里介绍给同行们,也许会对大家的工作有所启发,不妥之处望批评指正。
二、几个问题的探讨:
1、冷却水泵性能调整:
中央空调系统调试运转后,发现为冷水机组配套的冷却水系统运行不正常。表现的现象为冷却塔的降温效果仅有2-3℃,冷却水循环泵的出口蝶阀仅能开启30。,再开大电机的额定电流就会超过允许值,电机就会自动停机保护。
根据上述现象我们分析产生的原因,认为冷却塔降温效果不佳这应在冷却塔上查找原因。冷却水泵出口蝶阀不能全部打开,这显然是冷却水的流量达不到设计值,在电机功率一定的情况下水泵的流量和扬程是可以相互转换的。为此我们提出改变水泵的叶轮直径变更其扬程,由原扬程的28m,调到24m左右。分析认为我们这个系统水泵扬程在21m-24m就够用了。本着这个指导思想,我们对7台水泵的叶轮进行多次切割。叶轮外径由φ358mm切割成φ303mm、φ318mm、φ335mm、φ337mm,切割后分别做试运转,记录其各种有关参数。最后确定5台泵叶轮为φ335mm,2台泵叶轮为φ337mm,7台泵更换新径的叶轮后,系统参数完全达到了设计要求,大家一致表示满意。
关于叶轮切割及试验的详细情况,请参见2005年《暖通空调》第四期的专题文章“某集中空调系统冷却水泵的性能调整”一文。
2、冷却塔的风量调整:
试车运转中发现冷却塔的降温效果欠佳,仅降温2-3℃,分析原因是冷却塔的风量不足。测试证明我们的分析是正确的。设计值单塔的风量为13.8万m3/h,测定值风量不足10万m3/h。为了改进冷却塔的降温效果,厂方首先提出改进填料的码放方式,并更换电机皮带轮,以改变转速比。这两项措施实施后,又测定了风量,但效果改善不明显,风量仅增加10%左右,尚达不到设计要求值。厂方又提出更换风扇叶轮,由原来的4片更换为6片。叶轮直径宽度由原来的400mm更换为600mm。叶轮更换后再次运转发现效果很好,风量明显增加,但此时电机电流已超过允许的额定值,经调整叶轮与水平面的夹角后,满足了设计要求的风量。电机额定电流也能在允许值之内并能安全有效的运行,这个问题就解决了。
关于冷却塔风量调整过程,请参见将在2006年《暖通空调
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