发动机制造部设备问题分析总结报告.PPT

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发动机制造部设备问题分析总结报告

发动机制造部设备问题分析总结报告 计划性维修十二要素 发动机制造部设备问题分析总结报告 计划性维修十二要素 目录 一、故障现象 二、分析及诊断过程 三、故障处理过程 四、根本原因及对策 CBM1200A轴1滑台电机驱动故障报告 发动机制造部 维修车间 2013-3-1 整理:周斌 一、故障现象 二、诊断及处理过程 三、根本原因及对策 一、故障现象(设备情况) 故障现象: 2013.2.17 3:30左右, 轴1加工到第3个缸孔时,出现滑台驱动报警:轴1驱动未准备就绪(ready for operation drive spindle 1 !107(-A22015 ) off),检查伺服驱动器,发现轴一滑台伺服模块上有报警“C0220”,多次拉闸重启无法将故障复位。根据资料的指导,需检查电机反馈线接头、伺服电机或驱动控制器模块。 故障导致停机时间累计38H。 二、诊断及处理过程(验证) 诊断及处理过程 1.2013.2.17 3:30左右, 轴1加工到第3个缸孔时,出现滑台驱动报警,轴1驱动未准备就绪(ready for operation drive spindle 1 !107(-A22015 ) off); 2.检查伺服驱动器,发现轴一滑台伺服模块上有报警C0220; 3.根据资料的指导,需检查电机反馈线接头、伺服电机或驱动控制器模块; 4.检查并上紧轴一滑台反馈线接头NOK,对换轴一和轴二滑台反馈线,2次调换,轴2出现过一次报警,无法确认是反馈线的问题还是电机的问题; 5.跨接反馈线,第一次没有报警,重新设零点后启动又出现报警,; 6.跨接新的反馈线接新的电机,未出现报警,更换电机,机床无法home,多次设零点还是NOK,; 7.轴1驱动单元不动作,点动轴1可以动,用电脑连接检查信号点,强制也不行; 8.重新设置轴一滑台原点NOK,连接程序,强制I3147点,再重新设置原点OK,机床能正常回原位; 二、诊断及处理过程(验证) 9.手动验证绗磨头与孔的位置OK; 10.断电验证零点是否会变化,重新上电后发现零点丢失了,原因未明; 11.用全新的动力线和编码器反馈线接原来的滑台电机NOK; 12.用全新的动力线和编码器反馈线接全新的滑台电机NOK; 13.更换驱动控制器的控制集成电路板NOK,无法判断具体原因是在电机还是接线; 14.根据英文资料的指导,如果在更换了电机、动力线、编码器反馈线都不OK的情况下可以尝试把整个驱动控制器给更换了; 15.更换整个驱动控制器,并为控制器还原上一次的软件驱动参数设置; 16.重新设置原点,断电再启动后原点不再丢失; 17.开机加工,跟踪观察验证OK。 三、根本原因及对策(根本原因) 原因分析(5个为什么?)Root Cause Analysis (5 Whys) 工位2出现滑台电机驱动报警:轴1驱动未准备就绪 具体原因未明(可能是伺服驱动模块问题) 滑台电机驱动控制器模块有故障 电机接线(反馈线和动力线)、伺服电机、驱动控制器模块其中之一有故障 滑台电机驱动控制器模块硬件或软件出现问题 发动机制造部设备问题分析总结报告 计划性维修十二要素 发动机制造部设备问题分析总结报告 计划性维修十二要素 目录 一、故障现象 二、分析及诊断过程 三、故障处理过程 四、根本原因及对策

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