大型台车式退火炉罐装线材的质量控制.pdf

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大型台车式退火炉罐装线材的质量控制

维普资讯 2002焦 锡钢科技 总第 23期 大型台车式退火炉罐装线材 的质量控制 谷晓梅等 (棒线厂) 摘 要 在生产过程 中,罐装 GCrl5退火线材主要产生的质量问题是脱碳和表面粗片状 珠光体 ,这给生产厂家和用户都带来 了很大的经济损 失,为 了解决质量 问题 ,我们在工艺和操 作上采取 了一定的措施 ,使用户满意 ,从 而提 高效率 。 关键词 罐装退火 脱碳 表面粗片状珠光体 工艺和操作 措施 华润制钢有 限公司小轧厂于 2001年 12月上马了一 台台车式退火炉 ,炉体尺寸 (17000mm X3500mm×1900mm),采取罐装退火 ,GCrl5轴承钢线材在退火炉试生产过程中不 同程度 的出 现了脱碳和表面粗片状珠光体质量问题 ,经过 GCrl5轴承钢线材多炉的试验 ,质量基本上得 以 控制 。下面就轴承钢 GCrl5质量控制过程进行分析。 I 轴承钢 GCrI5线材退火工艺 为了保证质量 ,通过多炉的各种工艺试验。 第一种 :升温至气氛温度 740~C均温 1小时后继续升温至气氛温度 780~C~800~C,保温 7 小时,降温 2小时至气氛温度 720~C,等温 3小时,继续降温至 650~C出炉。 第二种 :直接升温至气氛温度 780~C~800~C,保温 7小时,降温 2小时至气氛温度 720~C, 等温 3小时,继续降温至 650cl=出炉。 第三种 :升温至气氛温度780~C~800~C,保温 7小时,降温 5小时至气氛温度 650~C出炉。 第四种 :升温至料温 780~C~790~C,保温 4小时,降温5.5小时至气氛温度 650~C出炉。 大型 台车式退火炉工艺特点 (1)炉体较大,升温速度较慢 ,且是罐装料,在炉 内气氛温度达到 800~C以前 ,料 的温差较 小。 (2)降温时在气氛温度降至730~C~700~C时,相变过程 ,降温速度缓慢 ,延续 2小时后 ,继 续降温。 (3)由于是罐装料 ,炉体两侧的热电偶主要测的是炉内气氛温度 ,很难了解罐 内料的温度 , 造成各罐之间、同一罐 内罐上罐下球化组织级别不均匀 。 (4)料温升至780℃~790~C,造成料的表面出现粗片状珠光体 。 确定的工艺曲线如下 : · 60 · 维普资讯 2002正 锡钢科技 总第 23期 温度 .C 图 1 GCrl5线材 ( .5~~13.5)退火工艺曲线 图 2 质量控制 2.1 脱碳控制 2.1.1 产生脱碳 的原因 脱碳的实质是在氢、氧、二氧化碳和水蒸气的作用下,原料 中的碳 比铁及其它元素优先氧 化的结果 。它是一个扩散过程 ,在大多数情况下与铁 的氧化同时出现。当原料 中碳向外扩散 的速度大于铁的氧化速度时 ,发生脱碳 ;当碳 的扩散速度小于铁的氧化速度时 ,则不断形成氧 化铁皮;在铁 的氧化速度 比碳的扩散速度大得多的情况下 ,脱碳层将立即变成氧化铁皮而看不 到脱碳层的存在 。罐装线材退火,脱碳的原因主要是罐 内有一部分空气 ,在密封 的情况下退 火 ,铁的氧化速度小于碳的扩散速度 ,在高温时 ,发生下列反映 2Fe3C+O2=6Fe+2CO Fe,C+2H2:3Fe+CH4 F 3C+CO2:3Fe+2CO F3C+H2O=3Fe+H2+CO 造成退 火材脱碳 (如图 2) 图2 GCrl5线材退火脱碳显微组织图 (脱碳层 0.15mm)

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