精益改善小结及IE未来规划.ppt

  1. 1、本文档共16页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
精益改善小结及IE未来规划

技术部IE组2013年工作 总结及未来规划 参与部门:技术部,生产四课 制定日期:2013-7-25 制定人:柯勇 目录 * 一.背景介绍 二.问题提出及分析 三.确定改善目标 四.改善方法及过程 五.效果验证 六.运用工具方法 七.IE组未来规划 一、背景介绍 球面四课现场观察: 1.铣磨区域,操作工每次完成一定数量产品时,会停下来,离 开铣磨机,放置磨好产品于货架作标识,同时从原材料货架 取原料拆包装,整理玻璃放置于铣磨机相应位置,才开始接 着工作。 2.磨边区域,有4组“U型”行走路线作业方式,单人单组可操机 数7-8台,有3组“直线型”行走路线作业方式,单人单组可操 机数3-4台。 3.抛光下摆机,更换产品调机,单次切换需要时间为89分钟。 二、问题提出及分析 收集数据资料及分析 1.铣磨区域观察产品SL1550906-7600,测量工时如下: 每磨好480个玻璃,操作员需要离开放料于货架,同时自备原料,此过程约7%的时间无任何产出 二、问题提出及分析 收集数据资料及分析 2.磨边平面图分析,三组直线型路线3人,每人可操3-4台机器, 四组U型路线4人,每人可操7-8台机器,前者操作人员浪费。 二、问题提出及分析 收集数据资料及分析 3.抛光区域设备,调机时间单次89分钟,占单班15%时间,太长。 三、确定改善目标 改善目标确定KPI 四、改善方法及过程 改善思路及过程 1.铣磨区域,有专配调机员,运用调机员完成主要任务调机后,要 定点观察铣磨机,进行物料配送,每次节省操作工离线约7%工时 左边为物料配送事务流 程图,调机员运用空余 时间,定点定量的收发 物料工作。尽量保持铣 磨工在线作业。 四、改善方法及过程 改善思路及过程 2.磨边区域,设备重新LAYOUT,将“直型”路线改为“U型”路线, 一组直线1人,5组U线5人,单班节省1人,共节省2人。 四、改善方法及过程 改善思路及过程 3.抛光下摆机进行SMED改善,用时间和人员管理办法,缩短单次 切换时间为56分钟,单次切换减少33分钟。 五、效果验证 改善效果验证 六、运用工具方法 改善心得 1.运用精益生产之水蜘蛛物料配送方式 2.IE七大手法之抽样法 3.IE七大手法之人机分析法 4.运用精益生产之快速切换SMED 5.引用精益生产“U型”线体改造的办法 6.运用平面布置LAYTOUT 七、IE组未来规划 1.IE组工作执掌 七、IE组未来规划 2.IE组部门架构设计 七、IE组未来规划 3.企业导入精益生产计划 Q A Thanks *

文档评论(0)

dajuhyy + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档