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设备 ·产品 ,Equipment&Product
2.2.2 掌握热洗时间达标情况 使用了20个月没有发现故障,质量稳定可靠。
热洗时间直接影响热洗效果 ,过长浪费能源 ,
3 经济效益评价
过短就不能替 出井筒 中的蜡 ,达不到热洗的质量 。
实际生产 中热洗工经常因各种原因提前结束热洗 , 监测仪的成本是 350元 /个 ,一个采油 队按照6
而管理人员从资料数据无法发现 ,但是应用监测仪 个计量‘问、1个 中转站计算 ,应投入2450元 ,寿命
可以计算出洗井时间。如图3中第二天温度达标的 按照2年计算 ,年投入 1225元 。
数据是从第 472到565个点 ,共计 93个数据 ,每 5 目前一个采油队平均油井 140口,2013年油井
rain1个 ,共计 7.75h。而实际第二天按照热洗计划 检泵率46%。通过应用监测仪提高热洗效果 ,清除
应该洗 2口井 9h,相当于少洗 1.25h。经核实 ,热 杆管结蜡 ,降低结蜡对油井载荷 的影响,减少抽油
洗工 因有事提前结束第2口油井热洗 ,按制度对其 杆断脱和抽 油泵漏失 ,保守预计 降低检泵率 1%,
进行考核 ,并要求重新洗井。 少检泵作业 1.4口,1口检泵井作业费用按50000元
2.2.3 发现热洗设备 问题 计算 ,一年可节省作业费用70000元 。同时 ,减少
通过热洗温度 曲线 ,不但能反映操作人员的工 了结蜡对产量的影响。
作情况 ,也可以反应热洗设备的问题 。 投入产 出比是 1:57,具有 良好 的经济效益 ,
通过跟踪中212转油站 的温度 曲线 ,发现连续 具备推广条件 ,目前第二油矿已经推广应用 。
5天热洗温度波动加大 ,经常出现温度不达标 ,低
4 认识
于76℃。经现场核实是热洗炉燃烧器故障 ,导致
燃烧时进气量忽大忽小 ,燃烧气量小温度降低 ,修 1)热洗温度监测仪实现了热洗温度 的全过程
复后温度正常。高 101—49井热洗 6rain回油温度就 跟踪和记录,并可形成温度变化 曲线。
达到65℃,温度升 的太快 ,经核实是油管挂 密封 2)通过监测仪可 以掌握热洗过程 的时间 ,保
胶皮圈刺漏 ,导致热洗热水从套管进入 ,通过密封 证热洗效果 。
圈刺漏处直接返 回回油管线 ,造成热洗短路 ,热洗 3)监测仪便于督促员工按标准热洗 ,也提高
水进入环形空间较少 ,更换后洗井合格 。 了热洗管理人员的l丁作效率和热洗效果。
2.2.4 提 高热洗合格率 4)监测仪低廉 的价格 、较高的产 比,具备
连续监测仪实现 了热洗温度和时间全过程 受 推广条件 。
控 ,督促了热洗炉人员控制好温度 ,热洗T按照标
准洗井 ,提高 了热洗管理人员 的工作效率 ,极大地 参考文献 :
促进 了热洗 管理 。矿热洗合格率 由81%提 高到 [1]焦佩禄 电参法确定螺杆泵井热洗周期 [J].油气}±{地而
94%,尤其是热洗管理差的单位应用监测仪 以后 , T程 ,2007,26(5):29
[2]乇鸿勋 .张琪 采油工艺原理 [M]北京 :石油 J_、 版
热洗合格率大幅提高 。
社 .1989
2.3 质量评价
通过 2年多 的反 复试验和完善 ,监测仪能准 (收稿 Et期:2014—06—05)
确 、连续记录温度 ,试验中发现 的问题都 已整改 ,
上半年我图原油产最10377×10t
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