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陶瓷过滤机循环用水的节能降耗改进
王 炫
(西藏中凯矿业股份有限公司墨竹选矿厂 拉萨)
摘要 改进陶瓷过滤机用水流程,增加储液罐和管道泵,外排滤液的循环使用,减少了水处理费用,陶瓷板的重复利用和循环水
质的有效控制,使陶瓷板、滤芯的消耗费用大幅减少。
关键词 陶瓷过滤机 循环水利用 节能降耗
中图分类号 TD922 文献标识码 B
1.引言 (2)材料消耗高。雨季河水中含大量泥沙,滤芯使用寿命缩
选矿厂用于精矿粉脱水作业的rrI’型特种陶瓷过滤机 ,采 短,更换频繁,影响了生产的连续性。陶瓷板受到水质的影响毛
用微孔陶瓷为过滤介质,利用微孔陶瓷具有毛细作用且通水不 细孔易堵塞,吸料能力降低,使用寿命缩短,设备能耗增加。
透气原理实现固液分离 ,用真空泵抽取陶瓷板内腔真空,产生与 (3)劳动强度大。陶瓷过滤机在使用清水时,平均每4-6h
外界的压差,使料槽内悬浮的物料在负压的作用下吸附在陶瓷 清洗一次滤芯,雨季期间,操作工需要随时检查堵塞情况,劳动
板表面,液体因真空压差的作用及陶瓷板的亲水性则顺利通过 强度增大。
进入气液分离装置外排或循环利用达到固液分离的目的。完成 4.改进措施
一 个工作循环的陶瓷板清洗干净后,进入下一个工作循环。 (1)改进陶瓷过滤机用水流程 ,增加容积为 10m,的自制储
2.改进前用水流程 液罐,储液罐下部安装 1台管道泵,把陶瓷过滤机原外排的滤液
陶瓷过滤机工作时,压力为0.3~0.6MPa的河水通过过滤 储存起来,再用管道泵送至进水口供陶瓷过滤机工作管路循环
器进入分配阀,分配阀通过机体上管路将水分配到刚完成卸料 使用,见图2。
的陶瓷板内腔 ,这些带有压力的水依次从陶瓷板内向外
冲洗陶瓷板上残留的矿粉,被冲洗完的陶瓷板将进入吸
料区,依次循环,清洗时用水与脱料时相同。脱料时陶瓷
板内腔的空气和水由真空泵抽到真空桶 ,真空桶内的水 反冲洗
由离心泵抽出外排到尾矿库,经过处理后再回收利用 ,
见 图 1。
3.存在的问题
管
(】)运行成本高。陶瓷过滤机安装时根据工艺要求 越声波 道
泵
采用上游河水供水,滤液采取外排方式 ,3台陶瓷过滤机
(规格分别为20m、12m26m)每小时用水22m3,滤
图2 改造后用水流程
液最后排至矿尾库 ,根据环保规定,滤液必须进行物理
和化学处理,处理合格后可排放或再利用,处理每吨水需要电费 (2)更换下来的已堵死陶瓷板经过酸洗处理后再次投入使
1.63元和一定的药剂费用。 用 。
5.改进效果
改进后使用循环水作业,减少了排入尾矿坝的水,保证了
生产的延续性。以2013年脱水运转 3000h计,3台管道泵工
反冲洗 作时流量合计25m,/h,(清洗时用水未计人)1年实际回水利
用量 7.5万 in,这些水如果流入尾矿坝进行处理 ,按每吨水处
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