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江西电力第30卷2006年第4期 13
文章编号:1006—348X(2006)04—13—04
350
MW机组启动节能技术应用
廖 勇,武 晓,陈 军
(国电九江发电厂,江西九江 抛吣”
摘要:九江电厂2×350MW机组完全采用燃油来完成机组启动过程,开机过程长、油耗高,通过经验总结,采用“以
磨代油”完成启动过程,并对点火、高压缸预暖、CV室预暖、冲转、并网、过转换区几个重要启动环节优化操作,大幅
度节约了启动耗费的燃油和厂用电,节能效果明显。
关键词:预暖;汽温调整;转换区;旁路控制
中图分类号:7rK413.7:,r’K227.7 文献标识码:B
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1 简介
九江电厂2×350MW机组锅炉为美国FO钮ER控制系统。分为高压控制系统和低压控制系统。日立
WHEELER公司生产的双拱单炉膛、“W”型火焰燃公司推荐采用中压缸启动模式。高压缸启动模式则
烧方式、一次中间再热、平衡通风、固态排渣、亚临界 为后备启动模式。
350
参数自然风循环汽包炉。该炉最大连续蒸发量为 MW机组旁路系统如图l所示。
1170.4饥。炉膛四周为膜式水冷壁,炉膛由下部燃2节能思路
烧室和上炉膛组成,在炉膛高度约1/3处前后墙向 九江电厂350MW机组启动从试生产阶段看.
内形成炉拱.在拱的肩部前后对称共安装24只具有 每次在全冷态情况下启机,从点火到满负荷运行需
浓淡分离功能的双旋风燃烧器。每只双旋风燃烧器 要20
t以上、重油大约90一100
都配有点火器、轻油枪、重油枪各一只。每只轻油枪 枪,耗轻油至少130 t,耗厂
出力0.343汕.每只重油枪出力1L/h。配备四套正 用电30万kW·h,开机成本高。为此,制定出新的启
压直吹式制粉系统,2台一次风机,4台双进双出球磨 动方案,即当炉膛出口烟温、二次风温、一次风温达
机,8台给煤机,4台磨煤机的出力为120%MCR。到规定值时采取启动一台磨煤机,投入4只(两对)
汽轮机为亚临界、单轴、再热、双缸双排汽。凝汽 燃烧器来替代燃油完成启动过程,此外,还通过优化
式机组。额定功率350MW。MCR工况下为38
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