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P.C32.5R水泥试生产过程中出现的问题及解决措施
我公司原年产64万吨P·Ⅱ42.5R和部分P·032.5R水泥,水泥粉磨由2台093m×l l m的闭路系统和l台093m×llm的开路系统(3号磨)组成。由于市场的需要,通过技术和经济等方面的对比分析,我公司准备利用原先部分兼生产P·032.5R水泥的3号磨生产P·C32.5R。为此在2005年l 2月进行了小磨试验,并于2006年2~4月先后进行了11次试生产,通过不断的摸索和改进,现基本掌握了生产的过程控制,满足了企业的经济成本控制和顾客的质量需求。现浅谈一下试生产过程的存在问题和相应的技改措施。
1 喂料计量问题
由于粉煤灰流动性大,喂料极易出现窜料和堵料,以致造成计量不准。开始时沿用电子皮带秤计量,原先在生产P·()32.5水泥时,掺量≤10%尚且可以,但现在设定为25%,喂料波动较大,有时冲料,皮带扬尘严重,有时皮带秤到螺旋输送机处漏下大量的粉煤灰,检查发现螺旋输送机无法送料,只是在打转。通过化学分析和量库统计的推算,粉煤灰实际掺量有时只有15%,有时高达32%,尤其是往粉煤灰磨头仓送料时,若库内料位高时更易出现窜料、堵料,不易控制。
根据相关文献的经验,电子皮带秤不适合于粉煤灰计量,为此必须进行更换。我公司进厂粉煤灰水分≤1%,根据粉煤灰水分和工艺要求,决定选用冲板流量计和单管管状螺旋输送机,并重新调整顺序。粉煤灰由下料口进入单管管状螺旋输送机,输送至磨头上方的冲板流量计。冲板流量计的工作要求是:下料稳定,微负压。试生产中还是存在一些问题:①磨头仓下料口还存在冲料,有时不能下料。为此,在锥形下料口上方对称安装了4根吹风管,解决了冲料问题;②管状螺旋输送机输送流量不稳定,有时会由于上次停机时粉煤灰塞满整个间隙而起动不了,有时在生产中料灰压住卡机,有一次试反转处理时解决措施甚至扫齿。我们再次更换螺旋输送机,规格由外径q93()Omm、内径中198mm改为外径092’70nlm、内径①l 74mm,并且调整了螺旋间距,前段为300nlm,后段增大为3501nm。由于后距增大了有缓冲作用,可以防止较长的喂料机在喂料处被物料淹没时产生的过负荷,使启动、下料都顺畅了,计量也稳定准确了,粉煤灰配料波动只有±l%左右。同时由于内径减小了,内轴直接由电动机带动,取消了悬挂轴承吊瓦,故降低设备成本。
2 水泥细度粗影响强度
根据小磨试验,结合质量要求和经济成本,控制出磨水泥80t上m筛余≤5%,出厂水泥28d抗压强度为(40.0±2)MPa。初步确定的配方是:本厂熟料加外购立窑熟料3:l、石膏(控制水泥S0,:2.8%±0.3%)、石灰石10%粉煤灰25%。试生产时当水泥80ηm筛余≤4.8%时,各项性能指标都很好,当筛余在5%~5.5%时还勉强,当筛余≥5.5%时,有些指标达不到要求。于是重新调整配方试生产,石灰石改为7%。试生产效果还是不理想。
由于水泥筛余普遍≥5%,有时达8.5%,影响水泥强度。而开始时由于进厂粉煤灰细度波动大,80斗m筛余有时只有2.5%,有时高达49.8%,怀疑有可能在磨尾加大抽风时直接将粉煤灰抽至磨尾出磨,从而造成水泥筛余变大。为此对80m筛余物进行化学分析,此时水泥设定配方为熟料:粉煤灰:石灰石:石膏=62:25:7:6。
水泥细度粗并不是由粉煤灰细度粗引起。但是从粉煤灰活性和采购成本考虑,后来还是规定进厂粉煤灰80ηm筛余≤25%。
所以必须解决水泥细度问题。由于入磨原料的性能(易磨性、粒径)发生改变,故须重新调整磨机研磨介质级配。我们把一、二仓钢球直径降低了一个档次,三仓钢段也降低了一个档次。另外,由于磨尾抽风加大时,筛余也随之增大,所以二、三仓问的单层篦板也调整为双层篦板,磨尾篦板反面也焊
上隔筛网以减小篦缝。开机后,由于通风不畅,磨尾筛孔隙过小导致堵塞饱磨,被迫停止。卸掉隔筛网后,再试生产,效果明显改善,水泥筛余基本上≤5%,多数在3.8%~4.8%之间,水泥各项指标都合格,但是磨机台时产量不理想,只有38t/h。经过再次微调介质级配(见表4),试生产后,效果明显,台时产量达到45t/h,出磨水泥筛余≤5%,合格率≥85%,各项水泥性能指标都达到要求,见表5。我公司从5月份开始进入批量生产。
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