程军- 穿层钻孔论文.ppt

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程军- 穿层钻孔论文

突出煤层群穿层钻孔施工工艺改进 报送单位: 皖北煤电集团恒源股份有限公司 安徽卧龙湖煤矿属煤与瓦斯突出矿井,建井至今已发生3次突出。 矿井可采煤层10煤层、8煤层、7煤层、6煤层均为突出煤层。 各主采煤层均受火成岩侵蚀,侵蚀区域内煤层瓦斯赋存不规律,地质条件复杂。 矿井各主采煤层赋存情况如下表所示: 卧龙湖煤矿各主采煤层瓦斯赋存表 采用3200S型全液压钻机,使用圆钻杆水力排查钻进方式施工穿层钻孔,穿透8煤层时相对简单,即使不返水仍然可以强行穿透。 由于8煤层瓦斯含量大,透气性系数高,瓦斯解吸速度快,煤层松软(f<0.5),继续向上穿透7、6煤层群时,出现煤体跨落堵塞钻孔后路,造成瓦斯积聚,钻孔不返水,孔内瓦斯压力和水压升高,当压力达到一定值时,后路堵塞物突破,出现喷孔。 在处理不返水时需要反复提钻、穿钻,容易造成孔内事故。钻探效率低下,钻孔提钻后还会发生憋孔喷孔现象,致使瓦斯管理工作困难,带来安全隐患,抑制了施工进度。 例如: 我矿北一采区四区段8煤底抽巷在2011年1月-6月期间,共安排5台钻机施工,该巷道配风2500m3/min,2月11日4#钻机提钻后出现喷孔,钻机瓦斯传感器瞬间达到4%(低浓瓦斯传感器),通过北翼总回风巷风量及瓦斯浓度计算喷出瓦斯量达270m3,喷出煤量1.1t。 3、突出煤层群穿层钻孔施工工艺改进 3.1 传统打钻工艺 (1)73mm圆钻杆、108mm钻头,水力排渣方式; (2)采用增大孔径比的方式:先用¢127mm钻头打到8煤,立即停止钻进,退出钻杆,改用¢94mm复合片钻头水力(风力)排渣钻进。 通过对几种打钻工艺进行分析比较,存在问题主要有: (1)钻机效率低,单台工效基本在30m/天; (2)不能解决“塌孔—堵孔—喷孔”瓦斯问题,有时为了解决瓦斯问题,四台机组不能同时作业; (3)工人劳动强度大,需要反复提钻、穿钻; (4)钻头磨损严重,抱钻、埋钻、丢钻具现象普遍。 针对传统施工方法所存在的问题,决定对钻机快速高效穿透多层煤层技术进行研究,解决钻探效率低下,“塌孔—堵孔—喷孔”瓦斯问题。 3.2突出煤层群钻探工艺改进方式探索 (1)三角钻杆试验: 引进三角钻杆,理论上三角钻杆比圆钻杆释放的空间大,通过相应增加孔径比更利于排渣。 由于3200型钻机卡瓦抱不住钻杆,无法自卸,同时卡瓦与钻杆接触面小,对钻杆损坏严重,故试验失败。 (2)在圆钻杆上缠绕盘圆进行试验: 在第一节钻杆上焊接2个铁片,同时使用螺丝帽用来固定盘圆,钻孔见8煤层后,立即退出钻杆,利用钻机旋转向前输送盘圆,通过人为创造摩擦力给煤岩粉一个向下排渣的通道。 通过试验发现钻杆在进入8煤后可以改善煤粉排渣,堵孔现象有所缓解,由于是人工控制缠绕进度,其缠绕密度无法精确控制,导致后期试验失败。但受此启发,决定定制浅螺纹钻具。 (3)改造钻具(双螺旋自接式麻花钻杆)主要技术参数: 在¢63.5mm圆钻杆外焊接钢带,外径¢73.5mm,钢带宽200mm,螺纹间距25mm,每根钻杆约20圈螺纹,钻杆长1000mm。 使用浅螺纹钻杆(双螺旋自接式麻花钻杆),配套108mm钻头,水力排渣钻进方式施工。 浅螺纹钻杆工作原理 钻头进入煤层后,通过外接螺纹旋转带动使煤岩粉直接向孔外排出,因螺纹搅动作用,使煤岩钻屑会持续向孔外排出,保证了孔内畅通,杜绝了煤岩粉积聚堵塞钻孔,瓦斯连续排出孔外,解决了因钻孔施工造成的喷孔、瓦斯超限等难题,保证了钻孔施工安全。 4、改进效果与存在问题 4.1改进效果分析: ⑴ 2011年1月—2月圆钻杆施工单机平均进尺30米/天,3月-5月使用浅螺纹钻杆工艺施工单机平均进尺135米/天,单机日进尺最高达到316.5米,平均单机效率提高4~5倍,月度单机最高达3760米/月且钻孔成孔好; 四区段8煤底抽巷瓦斯治理工程提前13.3个月完工,为瓦斯抽采赢得了时间,保证了矿井生产接替; ⑵浅螺纹钻杆工艺施工过程中杜绝了抱钻、埋钻、丢钻等事故。此项施工工艺的改进每年可以节约人工工资135万元,节约材料费用258万元,年累计节约393万元; ⑶通过改进施工工艺缓解了钻孔喷孔强度,由高强度喷孔状态转变到孔内瓦斯气体持续释放状态,减少了因喷孔而导致的煤岩粉喷出伤人事故。 4.2存在问题: ⑴浅螺纹钻杆和卡瓦接触面较小,螺纹磨损较快,卡瓦也易损坏; ⑵由于8煤层较软,钻孔终孔提钻后,孔内仍然存在塌孔现象;停钻时间长时也存在喷孔现象。 实践证明,通过使用浅螺纹钻杆能够很好的穿透突出煤层群,技术经济效益显著,施工安全等优点,对类似矿井具有很好的推广应用价值。 谢 谢! * * 安徽省煤炭学会 2011年通风安全专业学术研讨会 报告材料 突出煤层

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