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解决供油泵运行震动大
大唐洛阳首阳山发电厂
解决3号供油泵
运行震动大问题
发 布 人:
小组名称:大唐洛阳首阳山发电厂输煤部
检修一班QC小组
小 组 成 员
序号 姓名 性别 年龄 小组分工 1 王友轩 男 41 组长 2 许永升 男 42 顾问 3 刘进卿 男 41 技术员 4 宋连云 男 38 实施员 5 卢安飞 男 40 实施员 6 李海江 男 45 实施员 7 王海军 男 45 实施员 8 田朝阳 男 41 实施员
一、设备简介:
供油泵是我厂的重要设备之一,它担负着将储油罐的燃油经管道输送至锅炉的重要任务,如果遇到锅炉断煤或燃烧不稳定而急需投油时,供油泵必须及时将油源源不断地输送到油枪口,供油泵的安全稳定运行,对锅炉的启动和稳定燃烧起着至关重要的保障作用。我厂一期、二期各有2台供油泵,3号、4号供油泵负责向二期机组供油,所以3号供油泵的稳定运行至关重要。
二、选题理由:
按照大唐集团河南分公司和我厂对机组稳定运行的要求,发电机组的稳定发电离不开燃料的及时供应,这就要求保证供油泵的安全稳定运行,才能保证机组的多发稳发。依照设备检修规程要求,供油泵运行时必须符合运行标准规定。震动超标对泵体内部、外部均存在很大的安全威胁,会造成泵体损坏、漏油等不良事故的发生,对其它3台供油泵的定期切换、实验也造成较大压力。
三、现状调查:
:
四、目标确定:
0.19mm <0.06mm
根据输煤设备检修规程以及各种专业标准规定要求,我们的目标是:3号供油泵运行时振动低于0.06mm.
五、原因分析:
经过认真讨论分析,从人、机、料、法、环五个方面查找2号斗轮机上南煤场煤时8号皮带跑偏的原因有以下几个方面:
供油泵基础松动,不水平 供油泵与电机对轮中心不照,对轮检修装卸多次造成不平衡振动。 供油泵轴承损坏振动 平衡盘磨损、叶轮、导叶磨损造成振动 作业环境差 管道别劲造成管道、供油泵共振 职工责任心不强、作业不认真 五、确定要因:
小组成员根据以上图形进行逐条的末端原因分析:
1:供油泵基础松动,不水平:
通过我们查阅以前检修记录,地基处理前后对供油泵振动影响不大;
2:供油泵与电机对轮中心不照,对轮检修装卸多次造成不平衡振动: 我们通过对3号供油泵对轮检修更换,重新修正对轮中心。
3:职工责任心不强、作业不认真: 通过加强教育培训,提高责任心和检修技术水平。
4:作业环境差: 运行人员定期加油润滑。
5:供油泵轴承、叶轮、平衡盘磨损: 通过检修发现3号供油泵平衡盘磨损,叶轮流道内沉淀渣质,轴承游隙变大。
6:管道别劲造成管道、供油泵共振:
我们把3号供油泵供油、回油管道与供油泵解列后,试运供油泵,振动值大幅度下降。
六、制定措施
供油泵振动原因 处理措施 供油泵与电机对轮中心不照,对轮检修装卸多次造成不平衡振动 更换电机、供油泵对轮 更换对轮螺栓 对轮重新找中心 供油泵轴承、叶轮、平衡盘磨损 更换轴承、 更换平衡盘 更换叶轮和泵轴 管道别劲造成管道、供油泵共振 更换供油泵连接短节 七、对策实施:
实施一:
供油泵泵体基础底座打掉,重新灌浆、找平;管道拉钩补焊、紧固,以上两项措施实施后,测3号供油泵振动值,几乎无变化。
实施二:
3号供油泵解体,更换轴承一套,对轮找中心,后测得振动值下降至0.15mm。
实施三:
供油泵轴校正,更换平衡盘,更换叶轮、导叶后测得振动值下降至0.13mm。
实施四:
供油泵泵轴带叶轮外围修理,转子找动平衡,安装后振动值下降至0.09~0.11mm。
实施五:
通过空泵试转,振动值达标,说明泵的内部无问题,怀疑点集中在管道的硬连接方式和管道安装的别劲上。我们钢管连接变为新型材料的软连接,振动值降至0.06mm以内,符合我们设备的运行要求和使用标准。
八、效果检查
治理措施按计划进行,小组成员多次深入现场观察,检修后3号供油泵震动大现象消除,振动值稳定在0.06mm以内,运行几个月来,3号供油泵振动值均在规定范围之内,达到了预期目的。
目前我们已经制作更换4号供油泵出口管道短节,对4号供油泵对轮重新找正,使4号供油泵震动大幅度下降,保证二期机组的用油,为设备的安全稳定运行提供保障。
要因
基础松动
调查三:
我们又更换了电机和供油泵对轮以及对轮螺栓,更换了供油泵轴承平衡盘和叶轮,每次检修后一段时间,振动稍微小一点,过后会慢慢变大,2010年12月份发展到19丝,威胁到设备的安全运行。
设备存在问题
3号供油泵运行时振动大,最高时低压侧水平振动达到0.19mm,震速大于0.13m/s,高压侧振动达到0.15mm, 震速达到0.12m/s,长时间运行会造成设备损坏,威胁到机组的燃油供应和供油泵的安全运行。
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