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动力机械基础-联合动力循环
联合动力循环 * 90年代为了调峰,现在减碳 一、燃气-蒸汽联合循环 主要内容 二、IGCC与PFBC-CC的研究与开发 一、燃气-蒸汽联合循环 1、目的 2、型式 3、国内应用情况 4、缺点 1、目的:为了提高循环热效率 =(26~43)% 一般电厂总效率 电站锅炉效率: 管道效率: 若不计工质的漏失, 若计及工质的漏失, 汽机的相对内效率: 对于大型汽机工作过程的各段 机械效率: 循环热效率: 发电机效率: 其中: 燃气轮机的平均吸热温度较高(一般为1100~1200 ℃), 但其平均放热温度也较高(一般为500~600 ℃) 蒸汽动力中,平均放热温度却很低(一般为30~38 ℃) 而其平均吸热温度不高(一般为540~560 ℃), 将两种循环联合起来组成燃气-蒸汽联合循环,就能得到较高的 平均吸热温度和较低的平均放热温度,可使整个循环的热效率大大提高 平均吸热温度和平均放热温度 2、型式 (1)余热锅炉联合循环 (2)余热锅炉加补燃联合循环 (3)正压锅炉联合循环 (4)排气助燃联合循环 在燃气轮机后加装余热锅炉,利用燃机排气所具有的热能产生蒸汽, 驱动汽轮发电机发电 发电功率以燃机为主(占总发电量的65%~70%),汽机为辅(占 30%~35%) 汽机的容量,蒸汽参数和运行等受燃机容量和排气参数的影响和 限制,汽机不能单独运行 燃机可在简单循环方式下单独运行,但经济性很差 余热锅炉结构简单,但换热面积需很大 (1)余热锅炉联合循环: (2)余热锅炉加补燃联合循环: 在燃机和余热锅炉之间的排气通道中增加补燃装置,利用燃机排气 中含有的16%~18%的氧气助燃提高余热锅炉炉内烟气温度 通常补燃量占总燃料的20%~30% 可适当提高蒸汽参数,使整个循环热效率得到提高,汽机的功率 增大(其发电功率占总功率的50%) 实际的余热锅炉联合循环系统图: (3)正压锅炉联合循环: 采用正(增)压锅炉,同时产生高温高压蒸汽和燃气 循环热效率较高 正压锅炉内压力约为0.55MPa,燃烧迅猛,传热系数大为增加, 可以大大减少换热面积,缩小锅炉尺寸,减少设备造价和投资 燃机和汽机不能单独运行 只能使用气体和液体燃料 (4)排气助燃联合循环: 以燃机排气作为锅炉的助燃空气,既可以利用燃机排气中的 氧气,也可回收其热量 助燃锅炉的结构与普通电站锅炉相似,需送风机和空气预热器 锅炉燃料不受限制 可产生高参数蒸汽 燃机和汽机可分开运行 适合于对原有的中小型火电机组进行改造,既可以增加发电量, 节约投资,又可提高效率,延长中小型火电机组的寿命 3、国内应用情况 (1)1967年开始筹建,1971年在四川乐山建成燃气-蒸汽联合循环 试验电站: 正压锅炉型,燃料为天然气 容量为12MW (2)1987年在广东汕头建成燃气-蒸汽联合循环电站: 排烟温度为529 ℃~544 ℃ 排烟量为495.9 t/h 简单循环时出力为34.55MW,热耗率为11780KJ/KWh 联合循环时出力为34.10MW,热耗率为8032KJ/KWh 余热锅炉: 主蒸汽参数为4.0MPa,500℃ 最大蒸发量为 61 t/h 燃机: 汽机: 主蒸汽参数为3.6MPa,486℃ 主蒸汽流量为121.9 t/h 额定功率为34.5MW 联合循环的总效率达45.6% (3)近年来在江苏、上海、福建等地兴建并投运了许多新项目 高达: 调峰性能:启动12分钟到100%负荷。停机更快。 2台PG6551B燃机,每台38MW(冬天40MW),汽机:南汽15MW 余热锅炉:杭锅和703所各1台,中压3.5MPa,500℃,每台66t/h。低压送除氧器。 轻柴油:联合循环210~230g/kwh 单循环280g/kwh 天然气:联合循环0.3Nm3/kwh, 0.9元/kwh 油价1000多涨到8000多/吨,1.6元/kwh 燃机排烟温度504℃, 苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司 由燃机分厂、第一热源厂、跨塘分厂、管网部构成 燃机分厂于2005年2月28日正式开工,在八个月的时间内完成了两台机组的安装及调试工作。2005年9月14日实现了一号机组的联合循环并网,2005年10月26日二号机组实现首次并网,装机总容量可达2×180兆瓦,最大对外供热能力可达每小时250吨。 第一热源厂建有二台德国进口的20吨/时LOOS 燃油锅炉, 跨塘分厂建有二台35吨/时国产锅炉,实际供热能力共为90吨/小时,发电能力6MW。 热网系统已经与燃机分厂的热网联网 ,热网管线累计达到32公里,最大供热能
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