包覆法解决锅炉过热器管壁超温在华电红雁池电厂2号锅炉的应用1.doc

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包覆法解决锅炉过热器管壁超温在华电红雁池电厂2号锅炉的应用1

包覆法解决锅炉过热器管壁超温在华电红雁池电厂2号锅炉的应用 李 鹏 郭晓峰 (华电新疆发电有限公司红雁池电厂) 【文摘】华电红雁池电厂#2锅炉高温过热器管屏长期存在超温现象,而且超温区域主要集中在锅炉水平烟道内高过管排从左至右第62、72、82排,其它管排偶尔有超温现象。运行采取各种调整措施无效果。经对红雁池电厂#2锅炉引起超温的原因进行了分析,并提出了对设备的改造意见。即对易超温的管段用不锈钢进行包覆,减弱该管段的热传导速度,从而解决高过管排超温的问题。以上方案在2011年#2锅炉大修时予以实验实施。对超温严重的高过第62、72、82排进行包覆,用以验证方案的有效性。经#2锅炉连续运行一个月的数据来看,高过第62、72、82排已不再超温。这说明改造方案是可行的,改造效果是满意的,改造获得成功。 【关键词】超温 过热器 热传导 1、前言 华电红雁池电厂#2锅炉为武汉锅炉厂制造的WGZ 670/13.7-10型超高压锅炉,基本型式为:自然循环、一次中间再热、倒U型布置、中速磨正压直吹式制粉系统、直流燃烧器四角切圆燃烧、平衡通风、固态排渣、全钢构架、紧身封闭。 在炉膛上部垂直分布辐射式前屏过热器和辐射-对流式后屏过热器,水平烟道布置高温过热器和高温再热器;尾部竖井烟道由中隔墙分隔成前后两部分,前竖井中布置低温再热器,后竖井中布置低温过热器;在低温再热器及低温过热器下方均布置有省煤器管组,由省煤器垂直悬吊管悬吊低温再热器和低温过热器。空气预热器一、二次风分开,均为单级管式布置。(图1为红雁池电厂#2锅炉的基本形式)。 #2锅炉高温过热器布置在折焰角上方水平烟道,属于对流式传热方式。高温过热器受热面蛇行管排沿炉膛宽度方向布置有97排,高温过热器材质:12Cr1MoV,管子规格:Φ42×5.5,计算管壁温度:579℃,允许管壁温度:565℃。 2、设备现况 2.1存在问题 #2锅炉高温过热器管屏长期存在超温现象。在实际运行当中,不管任何磨的运行组合方式,都存在着高过管壁超温现象。主蒸汽温度升至额定值535℃时,高过部分管壁温度达565-570℃以上。高过管壁超温严重影响锅炉安全运行,为防止锅炉发生爆管事故,目前采取降低主汽温度措施来防止超温。 #2锅炉高过超温最严重的主要有以下三个超温点,位置: 1)测点名XB05TE107,位置在高过出口蛇形管第62排。 2)测点名XB05TE109,位置在高过出口蛇形管第72排。 3)测点名XB05TE111,位置,高过出口蛇形管第82排。 机组80%负荷,上层三台磨煤机运行,主汽温度532℃时纪录的高过各排金属管壁温度如图表2所示 #2炉沿宽高过各管屏温度分布如图(负荷160MW ,#2、3、4磨运行) 图2 2.2设备规范 #2锅炉高温过热器主要技术参数及设备规范 名称 项目 单位 设计数据 备注 高 温 过 热 器 型式 / 对流式 受热面积 m2 1096 外径及壁厚 mm Φ42×5.5 材质 / 12Cr1MoV 进口/出口温度 ℃ 474.5/540 根数 个 97×3 管壁温度高报警 ℃ 560 2.3采取的措施 2.3.1为减轻管壁超温现象,运行调整方面主要从以下几个方面入手: 首先,正常运行时,控制主蒸汽温度,甲、乙侧温度偏差不大于15℃.如超出此限,应该积极设法调整平衡;运行调整中,控制一级减温器后温度在410℃左右,最高不宜超过425℃;二级减温器后温度在440℃,最高不宜超过460℃。为此在启动备用磨煤机时,加大运行磨煤机的入炉煤量,并保证风煤比适当。启动后,减小运行磨煤机的煤量,尽量保证入炉煤的平衡。也可以提前使汽温缓慢降至525℃左右,随后缓慢调整至正常值。严格控制升温升压速度在正常切换磨煤机时,加强对炉内、外二次风的调整,防止出现火焰偏斜及跑边现象。如汽温上升较快,可增加上排磨煤机二次风量,适当降低一次风速。将火焰中心下移,配合减温水及烟气挡板,使汽温不超标;应严格执行吹灰器管理制度,不得随意对吹灰器停运,如排烟温度偏高,减温水量投入较大时,应有针对性地增加吹灰区域和吹灰次数。高温过热器为12Cr1MoV 图3 高过管屏示意图 5、改造的必要性 5.1运行调整方面 通过这几年的运行情况,在运行调整方面做了大量的工作,也因此制定了详尽的技术措施,改变炉内动力场,对煤粉细度进行了调节,制定了在各种工况下的吹灰措施,在原煤煤质较好的情况下,这些措施能有效控制管壁温度不超温,可在煤质变化较大时,就不得不进行降温运行。 5.2锅炉设计方面 由于锅炉设计原因及管壁结垢原因使过热器各管阻不同

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