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1000MW超超临界锅炉水冷壁泄漏原因分析及治理.pdf
第38卷 第2期 华 电技 术 VO1.38 NO.2
2016年 2月 HuadianTechnology Feb.2016
1000MW超超临界锅炉水冷壁泄漏
原因分析及治理
董红年
(广东大唐国际潮州发电有限责任公司,广东 潮州 515723)
摘 要:对某电厂超超临界锅炉前墙水冷壁泄漏原因进行分析,从结构、设计 、管子组织与性能、运行等方面进行论述,指
出高温运行过程中前墙水冷壁异常膨胀 、管子性能与组织异常、焊接工艺不当、结构设计造成的水冷壁局部应力过大以
及运行过程中的热应力是引起水冷壁失效的主要原因,针对以上原因提出了针对性的治理措施
关键词:超超临界锅炉;前墙水冷壁 ;膨胀;热应力
中图分类号:TM621.2 文献标志码:B 文章编号:1674—1951(2016)02—0048—05
该电厂 4锅炉 自投入商业运行至今,水冷壁共
l 水冷壁泄漏概况
发生泄漏 8次,有 5次发生在前墙,具体情况见
某电厂 4锅炉为 HG一3110/26.15一YM2型 表 1。
单炉膛、反向双切圆、n型布置、一次中间再热、超超
2 泄漏原因分析
临界变压运行直流锅炉,2010年 7月 15日投产,至
此次失效累计运行约 32000h。 2.1 组织异常
该锅炉采用内螺纹管垂直上升膜式水冷壁 ,炉 前墙第 251根管泄漏后,送广东电网公司电力
膛断面尺寸为34220mm×15670mm。水冷壁管共 科学研究院进行失效分析。金相组织检测发现:过
2240根,前后墙各 768根,左右墙各 352根,均为 热爆 口处和鼓包处管子微观组织均为贝氏体 +碳化
28.6mm ×5.8mm 的 内螺 纹 管,管材 均 为 物,而这两处背火面组织均为正常组织 (如图 1所
15CrMoG;管子间加焊的扁钢宽 15.9mm,厚6mm, 示)。硬度检测显示:两处的硬度均大于 15CrMo标
材质为 15CrMo。前墙水冷壁中间集箱设入 口集箱 准要求的上限,最大达 281HBW。
左右各2根,规格为 273mm×55mm,材质为SA一 从前墙右数第 313根管的金相组织检测发现,
335P12;一级混合器左右各2根,规格为 762mm× 管子向火面与背火面组织中均有非常明显的带状组
131mm,材质为SA一335P12;二级混合器左右各 16 织,可能是管子在轧制过程 中工艺参数控制不当造
个,规格为 痧356mm×63mm,材质为 SA一335P12。 成的,如图2所示 。
表 1 水冷壁泄漏情况
2.2 较大应力状态下的失效
收稿 日期:2015—06—17;修回日期:2016—01—20 (1)较大 内应力造成短时撕裂 。从 2013年 3
· 52· 华 电技 术 第38卷
之间、腰围钢板与水冷壁之间是可以滑动的,而这种 器的受力状况,减少喷燃器附加在水冷壁上的力,从
横向力增加了滑动间的摩擦力 ,间接影响了水冷壁 而改善喷燃器区域水冷壁的受力,减少横向力对水
的左右膨胀。 冷壁的不 良影响。
3.4.2 介质离心力产生的横 向力
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