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300MW机组凝结水系统高压变频全工况智能调节的应用.pdf
2015年 10月 Oct.2015
第43卷 第 5期 (总第 240期) Vo1.43 No.5(Ser.No.240)
300MW 机组凝结水系统高压变频
全工况智能调节的应用
ApplicationofHigh—pressureFrequencyConversionCondensationW aterSystem Full
ConditionIntelligentAdjustmentfor300MW Unit
武长岭 ,李文辉 ,赵云迪 ,王忠言。,司瑞才。
(1.吉林 电力股份有限公司,长春 130021;2.吉林电力股份有限公司浑江发电公司,吉林 白山 134302;
3.国网吉林省电力有限公司电力科学研究院,长春 130021)
摘 要 :介绍了吉林电力股份有 限公司浑江发电公司利用老厂关停机组吸风机高压变频装置 ,对 2号机组凝结水
泵高压 电机进行变频改造 ,并根据 自身设备特性 ,优化调节方案,变频改造后 电机节能显著 ,改善 了凝结水系统及
除氧器工况 ,降低厂用 电率 ,月节 电28.6×10kW ·h,实现了降本增效 。
关键词 :凝结水泵 ;变频调节 ;逻辑组态 ;全工况 自动控制
中图分类号 :TK264.1;TK325 文献标志码 :B 文章编号 :l009—5306(2015)05—0044—02
目前 ,国内各 电厂机组凝结水泵在运行过程 中 困难 ,而且存在巨大 的风险。一旦系统 出现异常状
通常采用传统调节策略,自动控制非全程智能调节, 况 ,变频运行切换到工频运行,凝结水泵出口压力将
逻辑回路系统复杂 ,调试 困难 ,并且除氧器水位、凝 突然增大,造成除氧器水位急剧升高 ,威胁除氧器的
结水压力控制不理想 ,低负荷及启停机 时需要人为 安全运行;同时还直接影响轴封减温控制、冷段再热
干预,吉林电力股份有 限公司浑江发电公司为了节 器至辅汽减温控制、低压缸喷水减温控制、低压旁路
能降耗 ,决定对 2号机组凝结水泵进行变频改造 ,使 减温控制等 10套 自动控制系统,并影响 15个凝结
凝结水系统能够安全、经济地投人运行。 水用户 ,对汽轮机的安全运行构成严重威胁 。为进一
步提高设备利用率 ,降低厂用电量,决定利用老厂关
1 设备现状及 出现的问题 停机组吸风机高压变频装置对 2号机组凝结水泵进
行变频改造,从而省去由于阀门、挡板节流等带来的
2号机组凝结水泵均采用一工一备 的配置 ,运 功率损失 ,以达到节能的目的。
行中采用阀门调节。机组在正常运行情况下,凝结水
泵出 口的除氧器上水调节阀为双路调节,主阀开度 2 变频调节的优势
在 25 ~65 ,阀 门一直处在节流状态下工作,特
别是在较低负荷或机组参与调峰时,阀门开度更小, a.自动调节、控制精度高。对凝结水泵进行变频
节流损耗大,凝结水泵效率也迅速降低 ,能耗增大; 改造后,除氧器上水调门全开,除氧器水位完全通过
再者,阀门长期处于较高压差下运行,磨损较大,因 调节凝结水泵转速控制 ,水位高时降低转速、减小给
此采用阀门调节 ,精度差 ,除氧器水位波动大 ,同时 水量;水位低时增加转速、增大给水量,使水位波动
频繁操作易导致阀门可靠性下降,影响机组 的稳定 小 ,利于机组的稳定运行 ,同时减小了阀门损耗。
运行 。 b.降低功耗。通过变频调速技术使泵的流量由
由于 300Mw 机组
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