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410t/h锅炉高温炉烟管道的改进设计.pdf
2009年 6月 吉 林 电 力 Jun.2009
第 37卷 第 3期 (总第202期) JilinElectricPower Vo1.37 No.3 (Ser.No.202)
410t/h锅炉高温炉烟管道的改进设计
ModificationDesignonHighTemperatureFlueDuctof410t/hBoiler
徐永刚 ,冯勇力 ,闫 平 ,刘力群
(1.吉林省电力勘测设计 院,吉林 长春 130022;
2.国电龙源兴安盟风力发电有限公司,内蒙古 乌兰浩特 137400)
摘 要 :针对风扇磨直吹式制粉系统的高温炉烟管道在运行 中出现 的断裂、变形等问题 ,提 出改进设计方案 ,将运
转层 以上的高温段管道 由合金铸钢 2Cr25Ni9Si2改为普通碳钢 Q235一A,外保温结构改为 内保温结构 ;运转层 以下
的低温段管道 由合金铸钢 2Cr25Ni9Si2改为 3Cr24Ni7Si2NRe,仍然采用外保温结构 。通过实际运行,效果 良好,减
少 了管道检修工作量及维护费用 。
关键词 :高温炉烟管道 ;保温 ;结构 ;改进设计
中图分类号:TM621.2 文献标识码 :B 文章编号:1009—5306(2009)03—0052—02
风扇磨直吹式制粉系统结构简单 、紧凑 ,投资 高,且启停时温差变化大;二是运行时抽 口炉烟高温
少,适用于水分大、挥发分高的褐煤 ,北方电厂采用 温度在 1000C以上 ,在混合室内炉烟 、热风、冷风
较多。其高温炉烟管道运行 中存在断裂、变形等 问 混合后温度骤降至 700C左右 ,使混合室温度梯度
题,不仅增加管道检修及维护费用 ,还影响机组安全 大;三是当时可选择的钢材性能、补偿器的补偿性能
稳定运行。 还不能完全满足实际需要 。以上原因导致整个管道
膨胀量大 ,补偿器无法吸收,致使管道变形 、下沉,外
1 设备概况 保温脱落 ,支吊架变形 。
3 高温炉烟管道改进设计
四平热电厂本次扩建的 3号炉采用武汉锅炉股
份有限公司生产的WGZ41O/9.81型煤粉炉。锅炉
若改变管道的材质 ,全部使用新型合金钢复合
采用风扇磨直吹式制粉系统 ,每台锅炉配置 6台风
钢管等新型材料 ,不仅投资大 ,造价高,效果也不很
扇磨煤机 ,磨煤机型号为FM275.455。干燥剂采用
理想。经过调研论证 ,决定对 3号炉的高温炉烟管道
“高温炉烟+热风+冷风”。原高温炉烟管道为
原有的管道和保温结构进行改造设计 。高温炉烟混
声1120mm×15mm 2Cr25Ni9Si2合金铸钢管 ,采
合室标高为 39.6m,混合室与锅炉水冷壁连接处用
用外保温结构。
高温非金属膨胀节。膨胀节采用能同时吸收轴向和
1、2号炉投产后 ,炉烟混合室附近温度高,管道
径向位移的非金属补偿器 。运转层 (标高 21m)以上
热损失大 ,干燥效果差 ,影响风扇磨煤机出力。出现
高温炉烟管道由合金铸钢 2Cr25Ni9Si2改为普通碳
了高
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