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420T/H锅炉燃烧器改造及燃烧优化.pdf
技管与分析
审景
GUANG XIDIANYE
420T/H锅炉燃烧器改造及燃烧优化
黄志全
(广西电力职业技术学院,广西 南宁市 530003)
摘【 要】通过对某厂 420T/H锅炉燃烧器实施喷口间距调整、假想切圆调整、第一层一次风燃烧器改为微油燃烧器、第二层
一 次风燃烧器改为浓淡燃烧器、燃用煤种掺烧等改进和优化措施,解决了该炉长期以来存在的严重结焦问题,扩大了燃煤适应
性 .保证 了锅炉运行的安全和经济性 。
关【键词】燃烧器;改造 ;结焦;掺烧
1 锅 炉概 况 3.1 燃烧器 改造
3.1_l 燃烧器改造的 目的
燃烧器改造的主要 目的:(1)通过改造燃烧器结构,调整燃
某厂 420TH/锅炉系武汉锅炉股份有限公司制造 的
烧器喷口间距 、假想切圆,防止锅炉结焦事故的频繁发生,保
WGZ420/13.7—2型锅炉。锅炉的型式是单锅筒 自然循环 、一次
证锅炉设备的安全运行 ;(2)通过燃烧器改造,满足燃煤掺烧
中间再热 、四角切圆燃烧 、同态排渣煤粉炉。燃烧器采用直流
的条件,扩大锅炉燃用煤种的范围,解决燃用本地褐煤时燃烧
式燃烧器 ,四角布置 ,切圆燃烧 ,炉膛假想切圆直径为
不稳定问题。(3)通过燃烧器改造,采用微油点火技术 ,以节约
q~601mm和 qb574mm,燃烧器喷 口自上而下布置为二、二、一 、
锅炉启动用油。
二、一 、二 、二、一、二、一、二次风。配有 8台点火油枪,油枪为简
3.1.2 燃烧试验及研究
单机械雾化,单台出力为 1130kgh/。制粉系统采用中速磨煤机
燃烧试验研究先按 6个煤样进行热天平试验,然后进行
冷一次风机正压直吹系统,配备4台MPS200磨煤机,干燥剂为
原先的燃烧器布置 Fluent数值模拟计算,主要模拟一 、二次风
一 次风 +密封风。设计煤种基低位发热量 12680kJ/kg,干燥无灰
动力场 、炉 内温度场布置 、氧量分布和结焦倾向等,收集相关
基挥发分 51.41%,空气干燥基水分 13.96%,过热器出口蒸汽
数据,作为燃烧器改造方案的依据。确定燃烧器具体改造方案
压力 13.73Mpa,过热蒸汽温度 540℃,给水温度240.9oC。
后,按新的燃烧器布置再次进行 Fluent数值模拟计算 ,校核改
造设计的合理性。最后 ,在热态试验台上进行热态试验 ,研究
2 存在 问题及分析
煤粉的燃烧特性 、结焦特性、燃烬特性和配风要求。
3.1.3 燃烧器改造措施
该炉 自2004年投产以来,运行中发现锅炉水冷壁结焦严
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