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600MW发电机进油原因分析及对策.pdf
第32卷 第4期 华 电技术 Vo1.32 No.4
2010年 4月 HuadianTechnology Apr.2010
600MW发 电机进油原因分析及对策
王勇,刘建峰
(湖南华电长沙发电有限公司,湖南 长沙 410203)
摘 要:结合单流环密封油系统的结构特点,对某电厂600MW发电机进油的原因进行了分析,从设备结构、系统运行及
检修方面提出了相应的防范措施,为同类型机组密封油系统的运行和维护提供借鉴和参考。
关键词:发电机;单流环密封油系统;防范措施
中图分类号:TM311 文献标志码 :B 文章编号:1674—1951(2010)04—0058—03
0 引言 2 事故经过
某 电厂 2×600MW发 电机为东方 电机股份有 2007年9月 17日,某 电厂 1机 600MW机组
限公司生产的QFSN一600—2—22C型发电机 ,励磁 正在对发电机进行整套风压试验:主机辅助润滑油
形式采用 自并励静止励磁系统,冷却方式为水、氢、 泵运行,油泵出 口油压 0.32MPa,润滑油压 0.29
氢,配套提供发电机氢、油、水系统。在机组整套调 MPa;1发电机 2密封油泵运行,真空油箱油位
试期间,曾发生发电机大量进油事故,给机组的运行 450mm,密封瓦进油压力 0.47MPa,密封油箱真空
带来了极大的安全隐患。 泵未运行;发电机风压查漏,15:40充风压至额定值
进行严密性试验 。l9:26检查发现主机润滑油箱油
1 系统结构及功能
位726mm,密封油系统中发 电机油水报警器有H报
该电厂发电机密封瓦采用单流环结构形式,由 警,密封油回油扩大槽有H报警。立即就地检查油
密封油系统向密封瓦供油且使油压高于发电机 内氢 水检测装置,打开放油门放油,发现有油排出,判断
压 (气压)一定数量值 ,分别进入汽轮机侧和励侧密 为发电机内进油;同时检查发电机密封油系统,检查
封瓦,经中间油孔沿轴向间隙流向空气侧和氢气侧, 结果为风压正常 (0.41MPa),密封油泵出口油压
形成油膜起密封润滑作用。 0.82MPa,氢油压差0.06MPa,差压阀跟踪正常,此
密封油经过真空油箱脱水后经 2台 100%密封 时主油箱油位继续下降。22:30发电机降风压至
油泵,再经滤网和并联压力调节阀,然后通过过滤器 零,停止密封油系统运行,主油箱油位降至602mm
分别进入汽机侧和励侧的密封瓦。密封瓦氢侧的油 保持不变
回到扩大槽,发电机氢气侧 (以密封瓦为界)汽端、
3 原因分析
励端各有一根排油管与扩大槽相连,来 自密封环的
排油在此槽内扩容,以使含有氢气的回油能分离出 发电机进油的唯一途径是回油扩大槽满油后从
氢气 (H:)。扩大槽里面有 1个横向隔板,把油槽分 轴端挡油板处窜入到发电机 内部,因此,只要回油扩
成2个空间,之间可通过外侧的U形管连接。扩大 大槽油位正常,发电机就不会进油。回油扩大槽满
槽内部有一管路和油水探测报警器相连接,当扩大 油主要是由于供油量大于排油量,对于单流环密封
槽内油位升高超过预定值时发出报警信号,油、氢分 瓦而言,发电机密封油的补充油源 由润滑压力油提
离,氢气进入机内,含氢的油进入浮子油箱
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