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75 t/h循环流化床锅炉风帽技术改造.pdf

第 10 卷 ( 2008 年第 7 期) 电力 安 全 技 术 技 术 改 造 J is h u g a iz a o 75 t / h 循环流化床锅炉风帽技术改造 1 2 2 龚 勇 ,高 伟 ,孙泉荣 (1.赛得利(江西) 化纤有 限公司,江西 九江 31 120 0 ;2.苏州热工研究院有限公司,江苏 苏州 2 150 04 ) 1 设备概述 2 存在的主要 问题 赛得利化纤有限公司 自备热 电厂配备2 台 75 ( 1) 风帽磨损严重 。1,2 号锅炉至今已运行 2 t/ h 循环流化床锅炉,由济南锅炉厂设计制造,锅 年多,前后多次更换部分磨损、烧坏的风帽。 炉型号为YG- 75/ 3.82- M 1,额定蒸发量为75 t/ h 。 (2) 风帽漏渣严重。锅炉正常运行中,无论负 该锅炉为单汽包、自然循环、集 中下降管、Π型布 荷大小,每 8 h 要放掉风室内的漏渣 360~720 k g , 置的燃煤循环流化床锅炉,全钢构架。该锅炉是一 多的时候要放掉 1 0 80 k g 。停炉之后发现风帽小孔 种自然循环的水管锅炉,采用由炉膛、旋风分离器 大部份被堵塞,清理工作 困难 ,风室内存有约占风 和返料器组成 的循环燃烧系统,炉膛为膜式水冷壁 室容积 1/ 3 的漏渣 。 结构,过热器分高、低二级过热器,中间设喷水减 (3) 存在严重安全隐患。2005 年 10 月,2 号锅 温器 ,尾部设三级省煤器和一、二次风预热器 。 炉压火之后 ,因压火前炉 内的煤没有烧尽 ,大量细 锅炉布风板是由20 mm 厚的钢板组成 ,尺寸为 颗粒状 的煤粉从风帽漏入到风室 内,造成风室爆 2 450 mm ×4 230 mm 。布风板上 的风帽的排列 以 炸,风室两侧 的防爆 门均被炸破 ,右侧一次风管膨 均匀分布为原则,开孔节距为等边三角形,节距 的 胀节也被炸裂。 大小决定于风帽的大小(一般为风帽帽沿直径 的 1.5 3 风帽及布风板的技术改造 ~1. 75 倍)及风帽的个数与气流 的小孔流速。图 1 为 1 号锅炉风帽技改前的布风板结构。电厂 1 号锅 在布风板中从风帽小孔喷出空气的速度称为小 炉风帽技改前为圆顶菌状风帽,共计 56 1 个,风帽 孔风速 ,是布风装置设计 的一个重要参数 。小孔风 小孔采用 四周侧 向开孔,每个风帽开孔3 ×8个,为 速越大,气流对床层底部颗粒 的冲击力越大,扰动 3排错列均匀布置,小孔直径为 7 mm ,小孔中心线 就越强烈,从而有利于粗颗粒 的流化 ,热交换就越 成水平。 好 ,冷渣含碳量就可 以降低,且在低负荷时仍可稳 定运行,负荷调节范围较大 。但风帽小孔风速过大, 风帽阻力增加,所需风机压头增大,将使风机电耗 增加。反之 ,小孔风速过低 ,容易造成粗颗粒沉积, 底部流化不 良,冷渣含碳量增大,尤其当负荷降低 时,往往不能维持稳定运行,造成结渣灭火。所 以,

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