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CK8015型数控车床刀架故障加工程序的调试.pdfVIP

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CK8015型数控车床刀架故障加工程序的调试.pdf

计算机应用 铁道机车车辆工人 第11期2010年11月 文章编号 :1007—6042(2010)11—0024—03 CK8015型数控车床刀架故障加工程序的调试 张兆华 孙孟 庆 (济南西机务段淄博检修车间 山东 淄博 255000) 摘 要 :通过对CK8015型数控车床刀盒、刀杆 出现故障后 的加工程序进行调试 , 解决了轮缘轮 廓加Z-.不符合技术要求的问题。 关键词 :数控车床 :加工程序 ;调试 中图分类号 :TG659 文献标识码:B 1 概述 青海某厂生产的 CK8015型数控车床采用了两套 SINUMERIK802D数 控系统,分别控制左 、右刀架完成对机车轮对踏面和轮缘 的切削。2009年6 月,该车床左侧刀架因发生碰撞造成刀盒破损 、刀杆变形,经检查确认修 复 困难 ,更换 了新的刀盒 ;变形后的刀杆经修复继续使用 ,但在重新组装刀盒 、 刀架后,试车时发现左侧刀架存在以下问题 :①实际进刀量小于理论进刀 黾,存在误差 5.7nlm;②加工后 的轮缘轮廓欠 圆滑 ,轮缘顶部 内侧 出现 4.0ram厚的下陷台阶,轮缘内侧面低 ,如图1所示 。 2 原因分析 2.1 实际进刀量与理论进刀量存在误差5.7mm sINuMERIK802D数控 系统本身具 汀刀具补偿功能,即在刀具使用一段 时 _1】后,通过对 刀具磨耗量 的修正补偿 , 解决使用 中出现 的轮廓失真 问题。由 于该机床特 定使用 的加工程序和加工 方法等原 因,刀具补偿功能无法使用。 该机床刀架主刀用来加工车轮踏面和 图l 问题刀架加工后的轮缘轮廓 轮缘外侧 ,副刀用来加工轮缘 内侧 ,组装后的刀具 比原刀具缩短了5.7mm, 从而造成左刀架在 方向(工件 的直径方 向)的运行位置减少 了5.7mm, 当程序执行切削5mm进刀量时,刀具在运行 中碰不到工件 。在机床本身 一 24 — 计算机应用 铁道机车车辆工人 第11期2010年11月 机械结构、丝杠传动 、参考点位置都不变的情况下 ,可以判定进 刀量不准是 刀具的因素。 2.2 加工后轮缘顶部欠圆滑 轮缘顶部欠圆滑的原因是刀杆变形,造成主、副刀在 z方向(工件的加 工长度方向)的相对位置发生变化 ,主 、副刀长度和角度也相应发生变化 , 主刀长度变短后 ,角度在碰撞后受力 的反方向出现了一个偏移角度 ,影响了 z方向轮廓尺寸的变化 。 。 2.3 轮缘顶部内侧出现4.0mm厚的下陷台阶,轮缘 内侧面低 刀具在正常使用过程中,因为主 、副刀具工作量的不同造成磨耗量差异 属于正常现象 ,重新组装后的刀具加工 出的轮子轮缘顶部 内侧 出现4.0mm 厚的下陷台阶、轮缘内侧面低 ,这种现象不是因为刀具磨耗差异而是因为刀 具在修复过程中出现尺寸错误造成的。 3 处理程序 的调试 3.1 实际进刀量与理论进刀量存在较大误差的处理 开机进入系统后 ,点击参数设置 ,将 R18参数原值 17.6以0.4增量 (如果增量过大 ,在实际车削过程 中容易造成轮缘报废)修改为 18.0,进行 试验 ,效果不明显 ;再依次 以不 同增量输入 R18值,分别调整到为 20.0、 21.0、22.0、23.5、23.3。经过多次试验 ,最后确定 当R18调整到23.3时 ,实 际进刀量与理论进刀量一致。 3.2 轮缘顶部处 出现4.0mm厚的下陷台阶、轮缘内侧面低 的处理 在 R18参数调整到合适值23.3的过程 中,发现此数值对副刀轮廓产 生影 响,轮缘顶部 (主、副刀过渡处)下陷加深 ,出现4.5mm厚的下陷台阶 且轮缘 内侧面低 ,内侧端面出现 1.0mm厚的平台,如图 2所示。 由前面分析可知,轮缘顶部欠圆滑有两个可能因素:一是主刀变形造成 在 z方向的位置变化;二是换刀后副刀出现 问题造成的 ,也可能两个 因素 在共 同作用。影响轮缘顶部轮廓的主要因素是 z方向,从 z方 向3个参数 R14(轮箍宽度)、R15参数(刀宽)和R17参数(定位测头与刀尖 z向差值) 进行调整同时调整X向一个 R16(主副刀 方 向刀尖差值)参数,改变x向 位移量修正轮缘 内侧轮廓偏

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