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能量“三环节”理论在装置扩能改造中的应用
戴厚良
(中国石化扬子石化股份有限公司。南京21∞48)
侯凯锋严锌
(中国石化工程建设公司.北京100011)
摘要扬子石化公司炼油厂第一套常减压蒸馏装置扩散改造中,使用了多项节能技术以
实现能量的优化利用。本文以标定数据为基础。运用能量“三环节”理论对该装置的用能状况进
行了计算和分析,从能量利用角度对装置的扩能改造效果进行了评价,并为装置的进一步优化
能量利用提出了相应措施。
关键词常减压蒸馏能量“三环节”理论扩能改造节能优化
J前言
十五期问,扬子石化公司乙烯生产能力由0.4M∥a发展到0.65M泊,为实现乙烯原料的
自供.按总体规划要求,第一套常减压蒸馏装置的处理能力需由3.0M∥a扩大到3.5ML/a,
并掺炼部分国外轻质原油。装置改造由中国石化北京设计院负责,改造工程于2001年6月
13日又将处理量提高至3.8M乞/a左右,也顺利通过标定。装置投产一年来,设备运转正常,
生产操作安全、平稳,取得了良好的经济效益和社会效益。
装置改造过程中,在满足处理量和产品质量要求的基础上,使用了许多节能技术以提高
能量利用率,降低装置能耗。本文依据标定数据,运用能量“三环节”理论对该装置的用能状
况进行了全面的计算和深入的分析,从能量利用方面对装置的扩能改造效果进行了评价,为
装置今后进一步优化利用能量提出了解决措施。
2新技术的使甩提高T装置能量葶4用率
本装置改造采用了目前国内外许多新工艺、新技术和新设备,一方面扩大了装置处理
量,提高了产品质量,另一方面考虑了装置能量的最优利用,节省了燃料油、水蒸气和冷却
水等公用工程用量,降低了装置的能耗。
2.1交直流电脱盐
新增一台电脱盐罐与原有的两台电脱盐罐(改为并联操作)串联使用,构成二级电脱盐。
采用了我国自行开发的交直流电脱盐成套设备,提高了脱水、脱盐效果,节省了电耗。
2.2换热网络优化 ,
应用夹点技术对原换热流程重新优化设计,不同温位的热源得到合理配置,在保证能量
利用最大化的基础上,也充分考虑了堋的最优利用。优化后的换热网络,换热终温达到
300℃左右,产品换后温度较低,减少了循环水用量。
·62·
2.3新型换热器的应用
在换热流程优化的设计中,采用了7台内波纹外螺纹和5台外螺纹的换热器。这两种新
型换热器结构紧凑,可以强化传热,其总传热系数K值是普通光管换热器K值的1.5.2.o
倍。在相同传热量下,内波纹外螺纹换热器要求的传热温差小,传热过程中的不可逆堋损减
少,提高了能量的堋利用率。
2.4新型高效的塔内件在初馏塔、常、减压塔中的使用
改造中,初馏塔和常压塔的塔内件更换为新型高效的ADv塔盘。ADv浮阀塔盘保留了
F1浮阀的优点,并且在浮阀本身、降液管型式、鼓泡促进器及塔盘连接结构上重新进行了
优化设计,使其具有更大的处理能力、操作弹性和更高的传质效率。
减压塔的原有塔盘改为高效规整填料zI】PAK,有效降低了全塔压降,提高了侧线产品
的分离精度。采用两段槽式分布器以保证每段规整填料汽、渡相负荷分布均匀。减压塔进料
口增加流线式快速分布器,以减少汽化段雾沫夹带量,降低减压侧线产品的残炭量。集油箱
的升气7L都改为新型的百页窗式升气孔。
新型高效的ADv塔盘和zIJPAK规整填料的使用,不仅提高了装置的处理能力和产品分
离精度,同时也减少了塔底蒸汽和塔顶冷却水的用量,降低了能耗。
2.5强化燃烧技术在加热炉改造中的应用
在加热炉的改造中,采用了IⅡ{高效强化燃烧器。其特点是燃料在燃烧室内快速燃烧,
高温烟气高速喷入炉膛内,使炉膛烟气流动更加均匀。通过高速流动的烟气实现强迫对流,
同时强化对流、辐射传热,使炉管表面热强度变得比较均匀。从而在保证炉膛温度800℃
的情况下,增加了炉管的平均热强度,提高了加热炉总热负荷。同时也降低了烟气排放温
度,提高了加热炉热效率,节省了燃料油量。
3标定结暴与分橱
3.1处理能力
到设计要求。
3.2产品质量
改造后的常压塔塔盘数保持不变,但由于采用了新型高效塔盘,不但降低了塔顶回流
比,
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