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新增问题水井失效原因探究研究.doc

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新增问题水井失效原因探究研究

新增问题水井失效原因探究研究【摘 要】问题水井是指注水井分层管柱失效无法完成正常配水的注水井,本文通过对问题水井失效原因情况进行调研,发现新增问题井数居高不下是造成问题数增多的主要原因,在此基础上进行了深入剖析,找出了新增失效问题水井的主要因素,并有针对性的提出了对策措施,有效降低了问题水井数量,为油田稳产工作打下了坚实基础。 【关键词】问题水井;失效原因;防腐;油管修复;层段合格率 1.目前问题水井情况 截止到2010年12月份采油厂共有注水井1044口,其中问题水井218口,问题水井占总注水井数的20.8%,共有注水层位1596个,不清层共有460个,占总注水层位数的28.8%。按照存在工艺问题分类统计,油管漏失、测调遇阻是管柱失效的主要问题。 虽然加大了水井作业治理力度,但问题水井数量仍保持较高数量,与年初对比变化不大。针对采油厂新增问题水井居高不下的现状,我们从调研水井井下技术状况的角度出发,对采油厂所有新增问题水井的失效状况进行了全面分析,并提出了下步预防新增问题井出现的对策措施。 2.新增问题水井失效情况调研 根据统计情况采油厂共有新增问题水井209口,不清层424个,平均月度新增问题井在21口井左右。在调研过程中,将新增问题注水井的失效原因共分为油管失效、测调遇阻、工具失效、出砂影响、套管漏失、洗井不通、其他等八大类因素(见图1)。 新增的209口问题水井中,油管失效井76口,占新增问题井总数的36%;测调遇阻失效井54口,占问题井总数的26%,工具失效井28口,占问题井总数的14%;出砂失效井13口,占问题井总数的6%,套损漏失井15口,占问题井总数的15%,其他因素影响相对较小。从分因素统计情况看,油管漏失、测调遇阻、工具失效、水井出砂是新增问题井的主要表现形式。 图1 采油厂新增问题水井失效原因分析 3.新增问题水井分因素失效原因分析 3.1油管投入不足、选型不合理是导致油管漏失新增问题水井出现的主要原因 根据数据统计情况,油管失效井76口,占新增问题井总数的36%。油管失效主要分为油管漏失、油管断脱、涂层脱落等三方面原因,并根据油管类型分为5类进行统计,逐类型油管开展分析。 一是修复管在井有效时间短,易漏失导致油管失效。修复油管失效主要表现为油管漏失和油管断脱两类现象,失效主要原因为丝扣和本体腐蚀,以及腐蚀造成的锈垢。二是油管选型不合理,高矿化度地层不适应氮化管应用,主要表现为油管垢下电化学服饰最终导致穿孔。三是早期涂料类油管质量不过关,防腐层脱落、油管腐蚀造成水井失效。四是新油管腐蚀穿孔导致水井失效,主要表现为油管漏失,其平均在井有效时间为18个月。过以上分析得出结论,油管漏失问题井的主要原因是油管的投入不足和选型的不合理。氮化油管的有效期大于早期涂料类油管,早期涂料类油管大于新油管,新油管大于修复油管。 3.2油管投入不足、选型不合理也是导致测调遇阻新增问题水井出现的主要原因 在新增问题井中测调遇阻井的占48口,是导致新增问题井出现的另一主要因素。测调遇阻主要分为油管锈垢、井筒出胶、井筒脏、涂层脱落等四方面,调查现修复管和氮化管其遇阻失效比例较大,是遇阻失效的主要因素。部分油管内壁锈垢厚度甚至大于2mm,导致测调遇阻、仪器落井现象时有发生。 3.3工具失效是导致新增问题水井出现的重要原因 在工具失效井的28口井中,封隔器失效、配水器失效、底球漏失这三方面原因占总失效井数的71%,长期在井服役是导致失效的主要原因。 3.4注水井管柱配套不能适应油层出砂、堵剂回吐等情况,是导致新增问题井重要原因 出砂、堵剂影响、洗井不通共占新增问题11%,表现为测试投捞不到位、地层不吸水。洗井不通的主要原因是地层出砂、出胶砂埋尾管。调查认为目前井下常规配水管柱配套不能适应油层出砂、堵剂回吐等现状。 4.问题水井下步治理技术对策 为了确保新增问题井的预防和治理更有系统性和针对性,对目前采油厂井下1031口注水井的井下技术状况进行了全面的调研,发现优化水井新防腐油管投入,是保障水井管柱有效的重要保障。对此我们重点从以下几个方面开展工作: 4.1优加大新防腐油管应用力度,优化选型配套 采油厂对近两年来投入的新涂料防腐管如钛纳米、镀渗钨合金等油管与其他同类油管进行了评价对比,该类油管适用于高油压、中低矿化度、深井注水井,较为适合采油厂目前注水管柱的需求。2011年共累计投入新防腐油管32.5万米,与去年同期相比增加4.2万米。考虑到目前采油厂注水井情况,利用连续四年长效投入,将大大改善井下技术状况,使油管问题失效井大幅下降,延长光管井在井有效时间,最终达到良性循环的结果。 4.2进一步提高修复管的修复质量,实施修复管分级分质管理 对修

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