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表2 型砂的检验数据 序号 含水量 紧实率 透气性 湿压强度 含泥量 有效煤粉 有效膨润土 灼减量 热湿拉强度 旧砂水分 (%) (%) M/Pa (%) 含量 (%) 含量 (%) f%) M/Pa (%1 1 3.42 38.6 160-33 0.140 l140 3.91 7.40 4.60 3.69 0.97 2 3.54 39,5 148.83 0.135 l1.10 3.74 6.80 5.00 3.46 O.83 3 3.42 39.5 161.75 0.141 l1.64 3.76 6.70 4.9O 3.53 0_88 4 3.57 40.0 150.42 0.142 11_36 3.75 6.73 4.8O 3.47 1.12 5 3.44 38.1 156.11 0.144 11.46 3盘8 7.5O 4.8O 3.5O 1.45 注 :表 中的检验数据均为每天检验的平均值。 2.调整过程 量有效 ;其次,分别将 旧砂的水分调整到1.5%~ (1)型砂检验 观察统计的化验结果 ,我们 2.0%,并存储约lOh后再混砂,获得的型砂检验性 发现当型砂的有效膨润土含量在6.5%~8%变化 能见表3。 时,型砂的湿压强度十分接近,这显然是不符合常 表3 提高旧砂水分后连续四天型砂的检验数值 理的,由此我们对数据的准确性产生了怀疑 ,并 含水量 (%) 紧实率 (%) 湿压强度M/Pa 透气性 对化验员的操作方法和实验仪器进行了全面的检 3.24 33.7 0.145 l68.2 查,发现并纠正了以下几个问题:①化验员在滴定 3.25 34.6 0.146 l57.0 0.3g和0.4g膨润土标样时滴定量不准确,经过对比 3.29 36.6 0.146 l69l2 3.22 34.5 0.150 l51-4 发现,当天的检验数据 比实际含量高出了1.2%。 注 :表中数据均为每天检验的平均值。 ②测定含泥量时,化验员在冼砂过程中搅拌静置的 时间不标准、虹吸排水时不使用虹吸管,排水后加 观察数据发现 ,虽然型砂的湿压强度变化不 水量未达到标高等,对于该问题根据GB,T2684— 大,但是型砂含水量却下降了10%左右,且浇注过 2009的要求进行规范操作 。③每次检验砂子的发气 程中的 “喷铁”现象也明显减轻 (约减少70%的喷 量时,第一个试样的发气量总是比第二个和第三个 铁次数),所以我们认为保持1.5%~2.0%的旧砂 试样低,分析后发现是 由于仪器内部未填充还原性 水分对减少炝火缺陷有帮助,在之后的调整过程 中 气体造成的,于是我们采取了 “先标

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