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现场管理善学习会年末总结1214发表

* 广州市新程汽车零部件有限公司 现场管理改善学习会 年末总结 2012年12月14日 报告者:李文斌 广州市新程汽车零部件有限公司 纲 要 1、自主改善活动目标及达成情况; 2、改善活动推进日程及进度; 3、活动推进方法; 4、活动履历; 5、活动结果; 6、改善活动总结、反省、困扰; 7、改善好事例介绍。 广州市新程汽车零部件有限公司 1 目标及达成情况 ○ △ 4)拥有品质异常处理体制,并能执行(规则、停止、呼叫、等待、等) ○ △ 3)按照品质标准类(品质检查标准、检查法、等)的要求进行品质确认?检查 ○ △ 2) 品质标准类(品质检查标准、检查法、限度样品、等)完备,容易理解,容易遵守 第一 主题 ○ △ 8)有设备加工参数表 (例:温度、压力、电压、电流、时间、量 等) ○ △ 1)作业要领书完备,容易理解,容易遵守 第二 主题 ○ △ 13)拥有作业/设备 异常处置体制,并能执行(规则、停止、呼叫、等待、等) ○ △ 12)遵守作业要领书(标准作业) ○ △ 10) 参数变更时,有进行品质确认 ○ △ 9)设备按参数要求运转 改善后 改善前 (21项)点检表 广州市新程汽车零部件有限公司 2 改善活动推进日程及进度 广州市新程汽车零部件有限公司 3 活动推进方法 自主改善 学习会 ⑴ ⑵ 【改善组织架构、职责】 【改善总结】 【现场确认】 【发表总结】 广州市新程汽车零部件有限公司 4 活动履历 广州市新程汽车零部件有限公司 5-01 活动结果 全年度共发现68个问题点(上半年30个,下半年38个)。自主点检22个,学习会28个,总经理点检18个。截止到10月底已全部整改完成。 按与主题相关关系分类,与主题相关课题共发现36个(第一主题10个,第二主题26个),其他课题共32个。 广州市新程汽车零部件有限公司 5-02 活动结果 2012年初 2012年末 21项点检表 得分 广州市新程汽车零部件有限公司 6 总结与反省 通过本年度的“现场改善学习会”活动,使我们在异常处理、品质记录、品质确认、参数变更以及自主发现、分析、解决问题能力等方面都有显著提高,值得横展和保持。 不足之处:工位标准化作业执行力度有待进一步提高和完善。 应对措施: ①原先的“员工岗前入职培训+班前会” ,变成: Ⅰ、每周六的两小时理论培训; Ⅱ、每周1小时岗位实操考核; Ⅲ、每周一次的防错演练” ②管理者对各工位良品制造条件遵守的监管,由原先的记录确认,变成车间现场工位点检(1小时/1工位/天) 通过以上措施来提高员工标准作业的遵守度和品质责任心。 广州市新程汽车零部件有限公司 改善好事例介绍 2012年12月14日 报告者:赵 炼 广州市新程汽车零部件有限公司 7-01 标准作业  改善前 62130-TF0点焊与打磨工序未进行流水作业,容易出现漏打磨缺陷; 问题点 现状把握:作业员在点焊后未进行下一道打磨工序的流水作业,存在漏打磨的现象,容易混淆。 漏打磨 NG 原因分析:《作业要领书》中未明确规定流水作业,每件上有2个焊点,打磨时易漏打磨 点焊 入半成品库 打磨焊点 广州市新程汽车零部件有限公司 7-02 标准作业 62130-TF0点焊与打磨工序未进行流水作业,容易出现漏打磨缺陷; 改善后 问题点 改善对策:在《作业要领书》中增加流水作业一项并进行培训,此外在生产现场增加相应的工作台。 生产工位 点焊品台 打磨品台 改善效果:作业员根据《作业要领书》的要点,对该产品进行流水作业,避免了完工序零件与半成品的混淆。 ②现场改善 ①要领书改善 点焊 打磨焊点 广州市新程汽车零部件有限公司 8-01 参数管理  改善前 4014121 BAD焊接试板后,计数器上未及时清零,容易出现漏焊点 问题点 现状把握:作业员在电极修磨后打试板,未在计数器上减去焊点数1,导致易出现漏焊点。 原因分析:培训频次不够,作业员未按《焊接防错漏措施》标准作业。 计数器未及时清零;(11点)不是设定点数的整数倍 每件产品设定焊点数5点 广州市新程汽车零部件有限公司 8-02 参数管理  改善后 4014121 BAD焊接试板后,计数器上未及时规零,容易出现漏焊点 问题点 改善对策: ①每周六对焊接员工进行理论培训,结合生产现场的实际操作培训,班长对生产过程的遵守情况进行确认。 ①每周六培训 ②实操培训 改善效果:记录了电极修磨的焊点数值,能有效防止计数品数值错误及漏焊点缺陷 计数器及时清零 ②作业员做好电极修磨焊点数值的记录,检验员对修磨焊点数的记录情况进行确认。 修磨时间及焊点数值 作业人员签名 检验员确认 *

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