2011年个人工作总结与2012年工作规划.doc

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2011年个人工作总结与2012年工作规划

2011年个人工作总结和2012年工作规划 2011年我们板材公司生产经营状况依然不容乐观,社会经济形势持续低迷,运行车间和板材公司一起感受着钢材市场产能过剩给企业经营发展带来的严峻考验。在2011年我带领运行车间职工始终认真传达贯彻总公司领导讲话精神和首秦公司干部大会精神,并注重结合车间实际情况,认真做好各项工作的落实,齐心协力抓好车间各项工作,最终为实现企业2012年的扭亏为盈做出贡献。 2011年运行车间从车间管理层到一线岗位职工,认真贯彻落实首钢总公司、首秦公司文件精神,认真学习顾总讲话,根据车间专业特点,以设备维护为本,确保设备稳定、检修质量、备件管理以及节能等各项指标,做好电气、动力、液压等设备管理工作,在我的带领下经过车间广大职工的共同努力,实现了吨钢电耗、吨钢煤耗、吨钢水耗等主要技术经济指标的完成方面的最小化,这也是我一直坚持和开展节能降耗工作所获取的重要成果。在2010年中为了进一步保证设备的稳定运行,我立足于本单位的技术力量,充分利用车间人员勤学肯钻的优势着手开展了以保生产稳定为目的的技术改造项目,全方位开展技术革新和技术改造,全面提高设备运行质量。 首先我始终坚持不断开展技术革新和设备改造,全面提高设备运行质量,全年改造项目主要包括以下内容: 1、高压除鳞泵液位自动控制降频改造 自2008年高压除鳞泵改为变频器控制后,高压除鳞泵变频器一直以满频运行,增荷与卸荷变频器频率都为50HZ,未能充分实现节能目的,运行车间经过长期观察和研究,发现高压除鳞电机空载运行时间占整个运行时间的55%以上,决定对其进行深入改造,充分利用变频器节电的功能,根据水罐液位控制水泵增荷卸荷,卸荷时电机低频运行,实现自动控制避免电能浪费。运行车间通过编写高压除鳞泵PLC程序和WINCC界面,实现根据水罐液位自动调节补水泵转速。改造前原电机空载时频率为50Hz,电压380V左右,改造完成后电机空载运行频率降至15Hz,电压190V左右。由此可见改造完成后,除鳞泵电机空载损耗降低1/3左右,同时也大大降低了机械磨损,每年节约电费20万度左右。 2、联合泵站水塔散热风机温度自动控制 我公司净浊环水冷却水塔作为水系统冷却设备,水塔冷却风机由4台15KW和4台11KW电机组成(共计104KW),每年夏季冷却风机电机全部运转,不能够根据温度自行启停,在一定程度上造成电能的浪费,为实现冷却风机节能目的,运行车间自行设计安装了一套温度自动控制系统,通过利用原联合泵站PLC系统采集的净浊环水温度信号,根据水温信号设定实现冷却风机自动启停,同时将冷却风机交叉分为2组,根据温度分组起动,在最大程度上实现了节能,同时也延长了冷却风机和减速机寿命,每年节约电费6万度左右。 3、生产线精整区辊道电机降频匹配调整 随着近几年我公司设备自动化水平的不断提高,精整区辊道电机全部实现了变频控制,达到了生产工艺调速的目的,但是由于精整区辊道变频是经过多次改造完成,辊道速度之间存在与生产节奏不一致的现象,没有完全充分利用变频器变频调速的功能,还存在可挖的节能潜力,运行车间利用检修时间在生产和工艺允许的情况下对变频器进行了降频调整,将一些辊道速度由原来的50HZ调整到34HZ,调整完成后完全满足生产需要,在很大程度降低了机械磨损以及钢板下表面划伤的问题,同时也节约了电能,为公司的节能降耗指标做出了贡献。 4、空压机恒压变频节能改造 我公司132Kw的空压机电机额定电流为250A,空压机在加载时的运行电流是200A,卸载时的运行电流是90A,此时电机功率因数降低到0.35左右,其卸载功耗约占满载功耗的45%左右,因此造成严重的电能浪费。2011年9月份对空压机进行了恒压变频改造,变频改造前空压机在打压时的平均运行电流是200A,卸载时的平均运行电流是90A,变频改造后空压机电机的运行频率为27Hz左右,变频器输出电流为160A左右,经实际测算改造后每小时平均节电13度,每年节电量约为1.1万度,按照电价每度0.6元计算,每年平均节约费用6.8万元。 5、停送未用加热炉管道冷却水 浊环提升泵电机为135KW,联合泵站浊环泵电机为135KW,由于电机为常年连续运行设备,因此年消耗电量相当可观,以前加热炉停炉后管道冷却水仍然供应,造成电能浪费,经运行车间与相关部门协调后,对1#、2#加热炉停炉期间进行冷却水停送,停运后经实际测量电机电流,节约电流如上表所示,若按照上面实测电流计算,停送未用加热炉管道冷却水后,每年可节约173万多度电。 6、推钢机限位控制改造 我车间及时根据设备运行实际情况,对推钢机限位进行了合理改造。加热炉推钢机作为公司重要设备负责加热炉钢坯装炉工作,推钢机通过前进、后退限位作为钢坯到位保护装置,采用闭点控制到位后断开,由于原推钢机控制限位串接在交流扩

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