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qc成果报告在岩溶区提高旋挖灌注桩合格率(ppt)
实施二:1.最大程度预防塌孔,钢护筒焊接跟进 根据本工程现有的成孔记录和施工经验,杂填土的剥落在成孔时更易引起塌孔,采用如下方法来预防: 1、钻孔前将规格长3m,厚8~12cm的两节护筒进行焊接,埋设后可阻挡杂填土剥落; 2、成孔时还应始终保持一定的水头高度,孔内水位高于地下水位不小于1.5-2.0m。 现场焊接好的钢护筒 2.采用优质粘土造浆,加强泥浆比的控制力度 实施前: 清孔后对泥浆比重进行抽查,共随机抽查4个桩孔的泥浆比,其中1个 桩孔的泥浆比不在设计要求1.15~1.18的范围内,泥浆比统计如下: 2、效果检查:通过加强了现场桩孔泥浆比的检测、控制,实施后泥 浆比的合格率>96% 检测桩孔数 1 2 3 4 泥浆比 1.20 1.14 1.20 1.16 实施后: 随机抽查4个清孔后桩孔的泥浆比,都在设计要求1.15~1.18的范围内, 泥浆比统计如下: 检测桩孔数 1 2 3 4 泥浆比 1.15 1.15 1.18 1.17 实施三:沉渣厚度的控制 沉渣厚度进行检测 1、采用无齿槽的掏渣钻头清理孔底沉渣; 2、清孔要彻底充分,泥浆比控制在1.15~1.18的范围内; 3、钢筋笼吊放前要进行再次掏渣,钢筋笼吊放后,检测孔底沉渣厚度符合要求,然后立即进行混凝土的浇灌; 4、钢筋笼吊放时其中心轴要和桩孔中心轴重合,避免撞擦孔壁; 实施三:沉渣厚度的控制 5、向孔内泥浆中添加高科技建筑材料——旋挖机专用聚合物。使用该产品配制的泥浆,能够有效地控制沉渣厚度,大大提高了桩基摩擦力,确保钻孔的质量,加快了钻孔速度,缓解了本工程面临工期紧的压力。 奈普顿旋挖钻机专用聚合物 实施前: 清孔后对沉渣厚度进行抽查,我们同样也随机抽查4个桩孔的沉渣厚度, 其中2个孔的泥浆比不在规范规定的范围﹤5mm内,统计如下: 2、效果检查:通过加强了沉渣厚度的检测、控制,实施后沉渣厚度 的合格率>98%。 检测桩孔数 1 2 3 4 沉渣厚度(mm) 3 12 5 17 实施后: 随机抽查4个清孔后桩孔的沉渣厚度,都在规范规定的范围内,统计如下: 检测桩孔数 1 2 3 4 沉渣厚度(mm) 4 5 3 5 保证成孔垂直度,预防偏孔 实施四 1、根据实际地质状况,严格控制不同地质时的成孔速度 ; 2、采用“低压慢钻”方式缓慢处理半边岩、溶洞等复杂情况,完成后再正常成孔,并严格控制其垂直度; 3、遇偏孔情况底部先用C20混凝土浇筑,至混凝土面上升1m,24小时后采用旋挖机继续成孔。 图一、检查钻杆垂直度 图二、检查自动调平仪 钢筋笼整体刚度的控制 实施五 实施后:加内固筋后钢筋笼定型效果改善明显,整体刚度加大,并用用履带式吊车控制钢筋笼吊放的垂直度和精度。 实施前:钢筋笼直径大整体刚度较差,出现明显的弯曲变形,同时钢筋笼偏斜也会削弱桩的承载力和抗倾覆能力。 混凝土质量的控制 实施六 1、对进场混凝土提前取样做抗压强度及塌落度试验,合格后再进行混凝土浇筑施工; 2、混凝土灌满后,继续进行浇注,增大浇注压力,排出上层混凝土浮浆,增大桩身混凝土密实度。 排出上层混凝土浮浆 抗压强度试验 对混凝土灌注工艺进行优化 实施七 混凝土工程剖面示意图 1、导管埋深加长到5~8米,导管底部离孔底约30cm; 2、首批水下混凝土浇注正常后,必须连续施工,不得中断; 3、混凝土浇筑完成后,观察2小时无异常情况后才能拔出导管; 4、安排施工人员7小时内不间断观测桩顶混凝土情况,若发生下沉,应及时采取补救措施; 5、混凝土浇灌在最后一次拔管前,要加大混凝土压力排出孔内混凝土上层浮浆,增大桩身混凝土密实度。 十 、效果检查 图二、钻芯试验 通过低应变法和芯样抗压强度试验对桩的质量进行检测,桩底沉渣厚度控制在了设计要求范围内;基桩密实性、连续性、完整性、桩长、承载力均满足设计要求。 图一、低应变检测 图三、混凝土芯样 施工完成后,小组对各管棚进行检查,对检查的结果进行汇总,如下表: 制表人:余伟 制表时间:2012/08/26 目标达到! 由上表检查结果可知,实施进行后旋挖灌注桩施工各个质量关键节点都得到有效的控制,提高了灌注桩的合格率,使完成的桩体满足设计承载力的要求。 实施前 目标值 实施后 制表人:余伟
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