汽轮机瓦温高分析与处理.ppt

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汽轮机瓦温高分析与处理

目 录 引 言 漳泽发电厂3号、4号、5号、6号机均为苏制215MW汽轮发电机组,其型号为K—215—130—1型凝汽式汽轮机,为单轴三缸双排汽,具有一次中间再热的冲动式机组。直接带动与其装在同一基础型号为TBB—220—2E的交流发电机。由型号为En—670—13.8—545KT型的锅炉三大主设备共同构成。四台机组分别于1989、1990、1991年相继投产发电。 引 言 自1996年机组进行调峰以来, 4号、5号机组2号瓦温度就一直处于较高状态运行,最高曾达到过104℃,尤其在负荷为140~180MW,额定主蒸汽压力下,出现90℃左右的高温现象。其间虽进行过大修、小修及多次临修,但没有取得根本好转。结合多年来检修经验和运行试验分析,认为2号支持瓦温度高的主要原因有几个方面。 从运行角度分析 针对4号、5号机的实际情况,通过多次试验分析,认为2号瓦温度的变化与测量装置、油质以及供、回油系统关系不大,与喷嘴的部分进汽度有很大关系,各瓦分布情况如图1所示。 从运行角度分析 汽轮机在超过30%额定负荷后,中压调速汽门处于全开位置,不参与负荷的调节,而实际运行中,机组在参与调峰时,最低负荷也限制在60%额定负荷以上,也就是说,中压四个调节汽门始终处于全开状态,则中压缸进汽始终为全周进汽,蒸汽对转子产生的轴向推力也是圆周均匀分布的,而高压缸则不同。 从运行角度分析 从运行角度分析 从图2、图3便可以得知,负荷高时,四个高压调门依次开启;负荷低时,则4号调门关闭,即图3中蜗轮轴转至80°时,继而3号调门关闭,直至负荷合适,这样在主蒸汽压力参数较高,负荷较低时,就有可能造成机组只有1号、2号高压调门进汽,而3号、4号高压调门节流,甚至关闭。即图3蜗轮转至75°时,致使汽轮机高压缸部分进汽度减小,从而产生不均匀的圆周推力,导致2号瓦受力不均,温度上升。 从运行角度分析 通过实际的运行调整观察发现,机组在高负荷时,主蒸汽压力高、低对瓦温影响不大,190MW以上完全可以在额定压力下运行;低负荷时,则必须降低主蒸汽压力运行,其实,降压的目的就是在保证负荷的前提下,增大进汽流量,开大调节汽门来达到全周进汽,使转子受力分布均匀,从而达到降低2号瓦温度的目的。 从运行角度分析 从实际的运行调整得知,只要高压缸部分进汽度越大,瓦温就越趋于正常,那就可以通过改变汽轮机的部分进汽度来调整瓦温,如图3所示,可以在保证调速系统静态特性大致线形的前提下,适当增大3号高压调门与2号高压调门、4号高压调门与3号高压调门的重叠度,尤其是增加2号、3号高压调门的重叠度,这样就可合理改善圆周进汽不均匀的现象,同时也可降低机组的速度变动率,有利 从运行角度分析 于由原来承担基本负荷的机组向承担尖峰负荷的机组转变,适合于调峰。但经过调整高压调门的重叠度后,应严格注意变动后负荷变化幅度的控制,以避免机组甩负荷。 从检修角度分析原因 第一,高压缸调门在运行中重叠度配比不当,或全周进汽量不均匀。 a) 在机组设计方面。由于中压调门在负荷60MW时全开,而高压调门在负荷120MW以下,只开1号、2号调门, 3号调门在120MW以上才开始开启, 4号调门在190MW以上才开始开启,造成低负荷时,高压缸不能全周进汽,进汽不均匀,需降低汽压,从而增大蒸汽流量来弥补。 从检修角度分析原因 b) 3号高压调门凸轮型线由于长时间运行有所磨损,造成3号调门在130~150MW负荷时,较原设计值有迟开现象,使之与1号、2号调门的重叠度不够,以致在150~170MW之间蒸汽流量变化快,波动大,轴向推力不稳,造成2号瓦推力瓦不能有效贴紧推力盘,球面瓦跟踪不好,下瓦钨金面的油膜不能正常形成,形成干摩擦,使2号瓦温度升高。 从检修角度分析原因 第二,转子中心调整不当,高中压转子对轮下张口过大(如图4),导致1号、2号、3号瓦负荷分配不均匀。 从检修角度分析原因 a) 4号、5号机高、中压转子为两个转子三支撑方式, 2号瓦为推力支撑联合球形轴承。原高、中对轮下张口设计要求为0.32~0.36mm,在4号机首次大修前,未出现2号瓦温度高现象。在大修后,由于种种原因,修后高中压对轮下张口增大到0.42~0.45mm。事实上,适度增大下张口,可以均衡分配1号、2号、3号瓦负荷,但一味增大下张口,却适得其反,造成不利后果。 从检修角度分析原因 b) 2号瓦负荷确实减轻了,但却使转子轴颈对轴瓦压紧力不够,且2号瓦下部支撑弹簧强度有限,轴瓦在低负荷时,由前所述,轴瓦所受轴向推力过小,推力瓦块和推力盘未得到充分压紧,不能实现球面自动跟踪,存在头重脚轻栽头现象,使轴颈和轴瓦钨金不平行,南侧轴颈与钨金间隙较北侧间隙大,造成泄油,油膜形成不好,甚至在北侧出现干摩擦现象,使轴瓦温度升高。只有在高负荷 从

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