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兴利源品质改善提升计划
深圳市兴利源电子科技有限公司
制定:王维崇 审核: 日期:2014-5-18
兴利源品质改善提升计划
2
IQC质量数据
上线品质数据
目 录
欧菲光投诉及相关改善对策信息
后续 出货控制
二季度目标
改善計劃推进表
厂内推动改善
強化内部评鉴与辅导,提升供料品质
總結
3
IQC质量数据
4
1. 影响入料TOP8项不良
IQC质量数据
上线品质数据
上线品质数据
刮花不良图片
原因分析:
1.因CNC作业员未及时清理治具面上的碎屑,玻璃摆放治具中手推造成刮花。
2.在普通灯光下自检,未在SIP规定的灯光强度下检验,导致异常漏检。
欧菲光投诉及相关改善对策信息
改善对策:
1.按照SIP规定增加治具表面的清洁,放置玻璃前用风枪吹扫治具,确认无碎屑和异物。
2. 按照SIP规定增加强光灯,保证外观检验人员在正常的灯光强度下检验,提高异常检出率。
改善后
改善前
原因分析:
1.清洗架卡槽位置脏污导致印刷边缘散油。
2.清洗架调试较紧导致产品在取放过程中边缘与清洗架摩擦,玻璃边缘脏污导致散油。
3.油墨太干造成印刷时边缘散油
改善对策:
1.玻璃使用清洗架转架前将清洗架全部经过单槽超声波清洗,保证其洁净度
2.清洗架调架子使用标准治具,将架子位置调整到比标准产品大0.2MM。
3.新油墨调好后使用中每半小时添加一次稀释剂,每次2.5ml
CG边缘透光、掉漆图片
改善前
改善后
欧菲光投诉及相关改善对策信息
原因分析:
1.玻璃表面脏污,按键油墨丝印较薄,油墨出现散油漏光点,盖底后对光可见透光。
2.净房洁净度差,操作员生产过程中未进行
除尘处理,导致丝印烘烤后有尘点和异物附
在油墨中。
改善对策:
1.成立净房改善小组,每周日对净房进行净化,每日交接班时清洁设备表面污迹
2.严格要求操作员进行自检,检验要求在机台对白底或LED灯。
欧菲光投诉及相关改善对策信息
按键不良图片
改善后
改善前
请插入图片
请插入图片
请插入图片
点状不良图片
原因分析:
1.白片在运输途中造成表面粉尘点;丝印前未清洗,造成粉尘点多次经过高温烘烤后形成顽固性白点;
2.作业员检验过程中误认为白点是浮灰,未进行擦拭;
3.保护膜起反应造成产品表面赃污、白点
请插入图片
改善对策:
1.按照作业规定,玻璃运输时必须采用薄膜或洁净棚覆盖四周,防止过程中造成不良;
2.修改SIP作业指导书,增加(检验过程中玻璃表面存在白点或是浮灰一律使用酒精擦拭;
3.开发新的保护膜供应商,并做好每批保护膜来料的可靠性
改善前
改善后
请插入图片
请插入图片
欧菲光投诉及相关改善对策信息
出货控制(流程变更)
改善前成检流程
改善后成检流程
备注:OQC抽检按照按MIL-STD-105E—II抽样标准 AQL=0.65
二季度目标
1
圈的成立
现状调查
目标设定
原因分析
改善对策
效果确认
检讨改进
改善計劃推进表
14
厂内推动改善
1.藉由客户抱怨之宣导,透过现场之机会教育,以提升人员对产品不良判定能力,来降低客户抱怨之发生。
2.透过定期理论/实物考核,鉴定人员检验能力,以维持人员判定一致性。
3.检验人员进行工作轮调,透过工作经验分享及讨论,以提升人员对产品熟识度。
4.针对重点型号或异常过多型号之半成品,导入抽检机制,以降低来料异常及提升整体良率。
1.成立生产线稽核顾问小组,认证生产作业人员资质,对内推动品质改善。
2.持续实施于各主要工序内部实施,并定期与生产现场作业员检讨。
3.建立全员品质管理规范,含品质合约,检验规范,定期会议等建立互信机制。
策 略
管 理 指 标
目标
强化评鉴与辅导
兴利源良率与欧菲光IQC检验实绩差异分析报告件数
3件/月
内部评鉴 与辅导次数
2次/月
材料品质异常再发件数
0件/月
強化内部评鉴与辅导,提升供料品质
16
總結
回望一季度,本司一直以“立即执行 保证执行 正确执行 业精于勤”的公司训自勉,力求于将质量做到最好,以客户为本,以客户满意为目的,对CG工艺进行改进和对质量进行改善,提高制程良率,降低出货不良率,减少客诉。
展望二季度我司将励精图治,将质量作为重中之重来抓,争取将出货良率提升到新的档次,同时多与客户沟通,了解客户对
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