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2、小半径曲线盾构施工控制经验得失及盾构脱困处理要点幻灯片
Content Layouts Content Layouts Content Layouts Content Layouts Content Layouts Content Layouts Content Layouts Content Layouts Content Layouts Content Layouts Content Layouts Content Layouts Content Layouts 3.脱困过程采取的措施 三、盾构脱困处理总结 ■ S261脱困主要分为两个阶段: 第一阶段为盾构机被困至8月28日期间,该阶段主要采用扩大开挖直径、替换铰接油缸为刚性拉杆、加设底部辅助油缸、调整管片环宽等措施,主要目的为依托足够的推力来辅助脱困。本阶段总推力最大达到5100t,累计向前推进2870mm; ■第二个阶段为8月28日~9月14日,由于前期脱困所采用刚性拉杆存在不同程度拉伸和断裂,导致铰接密封存在脱离风险。本阶段优先进行盾体回收,恢复铰接油缸,增设两组铰接油缸,同时配备16组辅助油缸,在地面钻孔及润滑的协助下完成脱困,本阶段累计向前推进2948mm。 经验总结 被困情况 脱困措施 原因分析 3.脱困过程采取的措施 三、盾构脱困处理总结 ■ (一)前期采取主要措施(7月18日~8月28日) S261被困以来,结合项目部内部讨论及股份公司专家会建议,项目部前期主要采取以下脱困措施: 1、加大开挖直径 更换7把边滚刀,将开挖直径由6280mm增大为6300mm。 2、加设刚性拉杆 采用刚性拉杆替换相应行程的铰接油缸,确保对盾尾提供足够拉力。将14根铰接油缸全部更换为刚性拉杆,并采用U型钢板对铰接耳朵进行固定,防止变形。推进过程中,拉杆及销子均出现不同程度变形及断裂,并进行及时更换。 3、增加辅助油缸 为保证盾构机有足够的脱困推力,增设千斤顶作为辅助油缸。采用2台400t千斤顶及5台150t千斤顶,主要布置于盾尾中下部。 经验总结 被困情况 脱困措施 原因分析 3.脱困过程采取的措施 三、盾构脱困处理总结 4、调整管片宽度 由于S261盾尾较长,且线路曲线半径较小。经与业主及设计沟通,已同意采用宽度为1.2米的小管片,有利于小半径曲线调向。 5、调整土压 根据地质情况适当降低土仓压力,确保推进油缸产生最大有效推力。盾构机埋深14米,前期脱困阶段土仓压力建立在0.5~0.7bar区间,地表监测情况比较稳定。 6、盾壳外侧润滑 在盾尾3点、5点、8点、9点、12点钟位置取孔,共取5个孔(φ22mm),并在盾壳外注入废液压油共计400L,减小盾尾前进过程中的摩擦阻力。 经验总结 被困情况 脱困措施 原因分析 3.脱困过程采取的措施 三、盾构脱困处理总结 7、盾构机外侧打排孔 紧贴盾构机两侧采用φ150mm潜孔钻机地表打孔,钻孔至盾构机底部埋深(21米)。旨在潜孔钻破碎包裹在盾构机两侧岩层,减小盾体在岩层中包裹力。 经验总结 被困情况 脱困措施 原因分析 3.脱困过程采取的措施 三、盾构脱困处理总结 ■ (二)后期采取主要措施(8月29日~9月14日) 8月28日上午,广州地铁公司组织各方专家召开S261盾构机脱困专家会,根据专家意见指导S261盾构机进一步脱困。本阶段脱困工作首先进行盾体回收,由于前期脱困阶段主要采用刚性拉杆,脱困过程中拉杆与连接销均出现不同程度断裂及变形,导致盾尾与中体搭接长度逐渐减小,最小处仅剩14cm,为防止盾尾出现脱离风险,需回收盾体。 1、增加铰接油缸 拆除拉杆并恢复所有铰接油缸,行程过长部位采用35t卸扣进行延伸连接。为实现前体回收,调整盾构姿态,在盾构机3点和9点防扭装置处增设两组100t铰接油缸,加大盾尾拉力。 经验总结 被困情况 脱困措施 原因分析 3.脱困过程采取的措施 三、盾构脱困处理总结 2、增加辅助油缸 脱困过程中继续采用辅助油缸加大有效推力,在前期已有7个辅助油缸的基础上增加到16个,布置位置对应16组铰接支座。油缸型号分别为:2个200t、9个150t、5个100t。并在盾体回收阶段,将辅助油缸与铰接油缸共用泵站,确保受力同步。 经验总结 被困情况 脱困措施 原因分析 3.脱困过程采取的措施 三、盾构脱困处理总结 3、增加盾构机外侧排孔及盾构前方地质取芯 盾构机两侧潜孔钻继续钻孔,尽量紧贴盾壳,并避开盾尾左侧燃气管线。由于盾尾被卡最严重,在盾尾2点和10点钟正上方增设2排孔,共计增加24个孔,累计完成145个孔。 结合专家意见,对盾构机前方及周边进行地质取芯,周边共布置7个钻孔。盾构机被困位置岩面最高位置为盾尾右侧铰接位置,且岩层强度较高。盾构机前方岩层有减弱趋势,且在前方11.5米处为全断面黏土层。 经验总结 被困情况 脱困措施 原因分析 3.脱困过程采取的
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