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提高充填站充填能力
提高充填站
充填能力
马钢集团姑山矿业公司
和睦山采矿车间QC小组
二O一一年十二月
目 录
一、小组概况
二、选择课题
三、现状调查及目标确定
四、原因分析
五、确定要因
六、制定对策
七、对策实施及效果检查
八、巩固措施及体会打算
小组概况
小组名称 提高充填站充填能力QC小组 类型 攻关 成立时间 2004.03 登记时间 2011.01 组长 陈五九 小组概况 和睦山采矿车间QC小组自组建以来,先后获得过马钢公司QC成果一等奖、安徽省冶金行业QC成果一等奖、全国冶金行业QC成果优秀奖。 小组成员概况 名姓 年龄 职 务 文化程度 TQC 教育 分 工 陈五九 42 主任(高级工程师) 本科 人均 48小时 技术指导 陈宪龙 44 技术主任(高级工程师) 本科 技术指导 何洪涛 35 生产主任(工程师) 本科 操作培训 吴顺来 48 主任(高级工程师) 本科 操作培训 籍 祥 41 设备主任(高级工程师) 本科 设备改进 周 磊 25 技术组长(助理工程师) 本科 资料汇编 王秀才 48 技术副组长(助理工程师) 专科 试验取样 罗 虎 31 组员(工程师) 本科 现场调查 李代林 40 组员(助理工程师) 本科 收集资料 逯富强 31 组员(工程师) 本科 现场调查
二、选择课题:
马钢集团姑山矿业公司和睦山铁矿充填系统如图1所示,其工艺流程(图2)是:河砂或干尾砂从PL1600三斗配料机中放出,经皮带输送机装入骨料提升斗,沿导轨提升至卸料平台,卸入JS1000双轴搅拌机;100t水泥仓中的散装水泥经螺旋输送机输送至同一个搅拌机中,加水搅拌均匀后,打开搅拌机下方的出料口,将料浆转送至受料斗,沿斜溜槽进入充填钻孔,经钻孔和井下管道自流输送至待充地点。
图 和睦山铁矿临时充填系统 5630 6820 5900 6280 5890 6063 单位时间充填量(m3/h) 38 40 44 39 40 39 40 表一 2011年1~6月份充填量统计表
1、目标值确定
小组经过以上调查和分析研究确定本次活动的目标值:确保充填站充填能力达到50m3/h。 图示如下:
2、目标值确定依据
(1)、公司要求的充填站充填能力指标必须达到。
(2)、根据我矿实际生产能力,充填量达到50m3/h能够满足井下生产充填的需求。
(3)、根据目前充填工艺建设及设施配备充填量完全有能力达到50m3/h。、充填站设计的充填能力
四、原因分析
小组经过讨论,将影响充填站充填能力的因素从
人、机、料、法、环五个方面表述,如下图所示
原因分析图
五、确认要因
要因确认一
末端因素:考核制度不完善
确认方法:现场确认
考核制度不完善,对井下员工缺少监督管理,这会导致员工们工作散漫,不能及时封堵、充填,降低充填效率。车间为了提高生产效率,针对充填采矿方法成立了专门的充填小组,并对责任人实习责任承包制度,健全车间关于充填的管理考核制度。为非主要因素。
结论:非主要原因
要因确认二
末端因素:员工培训少
确认方法: 现场确认
由于充填站在和睦山矿区处于起步阶段,充填的技术研究相对匮乏,作业人员经验不足,虽上岗之前进行短期培训,但对整个工艺流程及细节处理都不熟练。对充填工艺都处于摸索阶段,大大降低了充填站的充填能力,影响采场的正常生产。为主要因素。
结论:主要原因
要因确认三
末端因素:造浆不充分
确认方法:现场确认
料浆充填料的制备,是通过专用搅拌设施来完成的。搅拌得越充分,料浆越均匀。如果搅拌不均匀不仅会降低充填体强度,而且还会影响充填料浆的顺利输送,甚至造成堵管事故。由于我矿的搅拌设备主要是浆体普通型混合搅拌机,充填料经过储料仓一次搅拌后直接放入缓存料仓进行井下充填。一次搅拌不均,料浆在缓存料仓内短暂的存留使得充填料浆沉淀、凝固,料浆没有得到充分搅拌而影响充填站正常运转,为主要因素。
结论:主要原因
要因确认四
末端因素:缓存料仓小
确认方法:现场确认
料仓用以调节外部均匀给料和充填作业间断进行之间的不平衡。由于初步设计料仓容积为1.5m3 ,在充填过程中一斗料的搅拌时间远比料浆自流入充填管的时间长,料仓小使得供料搅拌至下料没有缓存时间,在这过程中供料存在一个时间差,导致供料不连续,影响充填效率,为主要因素。
结论:主要原因
要因确认五
末端因素:充填倍线大
确认方法:理论计算
我矿充填料浆的输送都采用管道自流输送的方式,所以充填料浆的流动性必须满足管道的输送要求。充填倍线是保证充填料浆顺利输送到井下采空区,实现充填的先决条件
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