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后背门总成不良率降低—qcc
十、对策实施(二) 2、L后背门上下架方式标准异常 结论:在L后背门上架标准作业书中明确规定作业员上下架方向及方式,并对作业员进行教育培训,经作业观察作业员能按新标准进行执行。 上架顺序 取放方向 检验顺序 现场示范教育 上架标准作业书 指导后作业观察 十、对策实施(三) 3、L后背门内板异常应对 结论:厂家制定质量改善计划要求皮带机清擦基准1次/班,模具清擦基准100件/次,手套更换频次1次/班。并加入检验的重点检查清单。 质量改进计划 模具清擦频次 作业员劳保穿戴标准及手套更换频次1次/班 线体检验重点检查项目 十、对策实施(四) 4、L后背门锁扣铜垫片修整标准建立 结论:针对铜垫板,保全重新修订修磨点检基准,并制定铜垫板修整标准作业书。为铜垫板制定修磨样件及添加更换基准线。 铜垫板点检基准 铜垫板添加更换基准线 铜垫板修磨样件 铜垫板修整标书 铜垫片修磨教育 十一、效果验证(一) 结论:P32L后背门百台不良点较改善前有明显下降! 下降率=(871-462)/871*100%=46.2% 1、不良改善前后比较 P32L后背门百台不良点改善前后比较 (点数) 数据来源于XC钣金反馈 402点/百台 n=1340 作成:张兴宇 日期:12.10.23 结论:通过小组努力P32L后背门不良率较改善前有明显下降! 下降率=(30-15.84)/30*100%=47.3% 2、与现状把握比较 P32L车型各总成不良点数统计 (点数) 数据来源于XC钣金反馈 (点数) 14.2% n=2575 作成:李霖 日期:12.10.23 十一、效果验证(二) (不良率) 数据来源于XC钣金反馈 P32L后背门占整体不良率改善前后对比 说明:通过成员组的不懈努力,包合后背门的不良率由改善前的30%降到改善后的15.8%,整体下降14.2%。本次活动目标达成。 3、与目标设定比较 十一、效果验证(三) 数据来源于XC钣金反馈 包合系P32L车型总不良率日推移图 4.2% 4、改善效果维持 十一、效果验证(四) 说明:通过成员组的不懈努力,包合的P32L车型不良率由改善前的18.5%降到改善后的14.3%,整体下降4.2%。 效果金额:=∑ [ (改善前百台点数-改善后百台点数)*单点返修时间]*钣金工时成本==11000元/万台(RMB) 5、改善效益确认 十一、效果验证(四) 序号 问题 改善前点数(百台) 改善后点数(百台) 单位维修时间(S) 节省时间 合计 1 上部左侧变形 225 112 20 2260 200h/万台 2 上部右侧变形 159 90 20 1380 3 牌照左上方碰伤 123 50 18 1314 4 锁扣左侧凸 87 30 20 1140 5 锁扣右侧凸 35 10 20 500 6 锁扣焊点针孔 68 32 15 540 元/万台(RMB) 11,000 NO 做什么 为什么 怎么做 谁 什 么 时 候 在哪里 1 夹具辅助夹头固定螺母标记 便于日后员工点检 螺母松动后标记损坏 赵 新 秦广兵 9月25日 后背门焊接工位 2 后背门上下架标准设定 减少制件上下架磕碰的发生 变更后对作业员进行教育 刘伸伸张兴宇 9月30日 包合线尾、后背门续焊 3 铜垫片更换基准制定 减少NG铜垫片的使用 加刻更换基准线,建立修磨样件。 徐 超秦广兵 10月8日 工务科 4 铜垫片修磨基准制定 增加铜垫板与内板贴合度 设定铜垫片修磨标准作业书 徐 超秦广兵 10月10日 工务科 焊接线 十二、标准化 点检表中增加点检方法 辅助夹头增加油性划线 上架标准作业书修订 新上架标准OPL教育 铜垫板添加更换基准线 铜垫板修磨样件 铜垫板修磨标准作业书 铜垫板修磨OPL教育 十三、活动总结 今后课题: 提升班长标准维护力 本次活动原因类型分析图 数据来源于本次课题组反馈 无形成果 增强团队合作意识 加强团队沟通能力 培养了各组员的 创新意识与QC意识 提高工作积极性 有形成果 降低后背门不良率 提高现场作业效率 节约了返修成本 提高了客户满意度 1、活动成果总结 2、今后课题 今后课题 谢谢聆听! Fengshen Reserved 课题名称:L后背门总成不良率降低改善 发表者:张兴宇 包合系QCC课题发表 活动时间:2012年9月-10月 顺达圈 小组 一、成员介绍 小组名称 顺达圈 成 立 时 间 2012年9月3日 课题名称 P32L后背门不良率的降低 课题类型 现 场 型 组 长 周文立 活动时间 2012.9-2012.10 活动宗旨 持续改善、提高品质 小 组 成 员 简 介 序 号 姓 名 单 位 职 务 学 历 分 工 1 刘超民 制 造 科 长 大 专 选 定 主 题 2
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