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案例一如何提高特殊工作再生效率 中国钢铁公司
附录一 个案研究 151
附录一 案例研究
案例一:如何提高特殊工作再生效率
(中国钢铁公司)
改善动机:
由于特殊工件磨损甚巨,而各种直径不同,造成再生焊补困难,以现阶段的人工作业方式,效率低,且易造成空气污染,因此把提高特殊工作焊补效率作为本次主题:
作业概要:
改善前○--------△ ○---------△ ○------△ ○----------△ ○-----△
特殊工件磨损 吊上焊接支架 手工转动 半自动手工焊 自检 成品
改善后○--------△ ○------△ ○-----------△ ○-----△ ○--------△○------△
特殊工件磨损 设备研制 龙门式活动支架 马达传动 全自动潜孤焊 自检 成品
目 标:
152 品管七大手法
现状分析:
(一)鱼骨图
(二)柏拉图:
附录一 个案研究 153
改善对策:
(一)第一次改善
要因
类别 问 题 点 对策提出 对 策 实 施 效果
确认 机
具
结
构 手工控制不当 转移控制体系 自制龙门式支架及底座转移控制盘,减轻人力负担. 尚可 送线受阻 修改送线体系 自制固定架减少阻力自制转动台车减少更换焊条时间. 满意 焊嘴损坏 改用直立式分段钢嘴 自制直立式钢嘴分段组合自制螺丝杆上下调整容易. 满意 转动不易 装设转动体系 以1HP无段变槌马达传动,并以齿轮配合产生连续作业. 尚可 方
法
校
正 焊道不均匀 利用感应器 自制螺杆进行pitch加装1/16HP感应器 尚可 气孔包渣 利用焊药覆盖 自制Hope利用焊药覆盖. 满意 变形 使用圆周焊接 圆周连续焊补预热温度246?C. 尚可 无中心依靠 校正基座中心线 自制固定中心轨道减少中心校正时间. 满意 承座移动不易 制作活动滑轮 承座加装活动滑轮固定在中心轨道上. 满意 工
作
环
境 高温作业 与工件保持距离 装设焊补控制按键操作轻便. 满意 烟雾大弧光强 利用潜弧焊接 依各种材质所需加添适当FLUX. 尚可
154 品管七大手法
(二)第二次对策
要因
类别 问题点 对 策 实 施 效果
确认 机
具
结
构 移行困难 机台加装1/4马达自制齿条,使移行作业自动化. 满意 焊药回收困难 自制筛网加装焊药回收体系,减少人力负担. 满意 焊嘴调整不易 螺杆上端加装自动旋转马达1/16HP使上下调整自动化. 满意 方
法 工作夹持不易 加装四爪夹头配合万向接头使夹持工作直径增加80~400. 满意 工作无支撑点 自制滑轮加装尾座顶心支撑工件提高特殊工件再生效率. 满意 校
正 吊装不便 自制活动式轴承座并加装上下调整焊可调100mm不同轴心位置命名吊放/装修 容易. 满意 焊接位置不易控制 龙门式机台自制向焊接移行螺杆加装1/10马达传动可容纳不同直径焊接位置之调整. 满意
附录一 个案研究 155
六.效果:
(一)熔填率:
156 品管七大手法
(三)改善前后柏拉图的比较:
(四)经济效益:
支出部份(1)机具制作成本225,581元。
(2)五年折旧每年支付45,116元。
收益部份:
改善前每日 35.4kg÷1.2kg/Hr=29.5Hr。
改善后 35.4kg÷5.1kg/Hr=6.9Hr。
每日可节省金额(29.5-6.9)×160=3,616元。
每月可节省金额3,616×24天=86,784元。
每年可节省金额86,784×12天=1,041,408元。
1,041,408-45,116(机器制造成本)=996,292元。
附录一 个案研究 157
(五)无形效果:
七.标准化:
订定特殊工作再生作业程序标准。
158 品管七大手法
案例二:
研究主题:(英群企业)
问题描述:
电源供应器BPS-150半成品测试不合格率于80年第34周至40周如
推移图所示,平均为P=13%
二.现状把握: (参考改善手法)
三.要因分析:
附录一 个案研究 159
四.
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