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老查做模一千零一招之超薄件模具实例解析.pdf

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老查做模一千零一招之超薄件模具实例解析

超薄件注塑模(透明水杯)案例解析 老查做模一千零一招 一、个人简介 姓名:查鸿达 职务:江苏省模具协会专家、开思网模具技术顾问 经历:40年的模具设计、生厂管理经验 专长:专业解决模具成型难题 亲自设计或指导生产的模具总数超过10000套,在模具技术上获得 20多项国家专利。先后担任过广州林仕豪、华强模具、长城集团、 志和模具等大型模具企业的总工程师或部门经理。2009年编写的 《老查做模具一千零一招》模具故事第一卷已出版。第二卷模具案例 于2013年4月出版。 二、产品信息 产品高度:90mm 杯口直径:72mm 产品壁厚:0.6mm 壁厚误差:0.02MM 成型材料:PS 注塑周期:12钞 三、案例分析 问题:由于制品壁厚只有0.6mm ,工厂花了4年的时间反复修正, 仍无法批量生产,模具结构存在不合理,订量大,无法及时交货 经过分析,这个产 品要做成功,关键 是二个问题,一是 模具结构要合理, 第二是注塑工艺要 合理。 左图是该公司原来 工厂原设计方案 的模具结构 三、案例分析 这是一种传统的结构,从专业的角度讲,是不合适的,具体 的讲是动模芯的稳定性不好。假如不从根本上解决动模芯的 稳定性,是解决不了问题的。因为产品的壁厚仅为0.6mm , 注塑时动模芯会被冲偏,向一边跑,产品难以成型。 我对模具进行了重新设计,并且参与了研发的全过程,发现 了很多很容易被忽视的细节问题,真是受益匪浅,将它作为 一个研究课题实不为过。今天借这个平台,来和大家分享。 三、案例分析 一般初学模具的人,往往会以为这种杯子的模具是非常简单的模具, 其实不然,这个透明PS杯子定单量巨大,用来注塑杯子的模具,有 很多细节问题要处理。我有幸参与了这些项目,通过几年的改进, 取得了一些经验,在这里与大家分享。 1 产品的壁厚为0.6mm。 2 要求配合机械手进行全自动生产。注塑周期为12秒 (含机械手动 作)。 3 杯口和杯底部不能有毛边。产品透明,不能够有拖花的现象。 4 壁厚的不均匀度小于0.02mm。 四、设计方案 分模 分模确实是非常简单的,就是简单的上下模,通过以往在使用的 模具,总结出一个经验,在模具结构方面,模芯绝对不可以做镶 件式的,否则动、定模的同心度很不稳定。不可以采用“刮板式” 脱模,否则杯口容易出毛边,而且都要做成独立型腔,独立精定 位。 四、设计方案 脱模设计 由于产品的杯口不允许有任何的毛边,所以产品的脱模形式很关键,一 般有三种形式:刮板脱模,吹气脱模、中间顶出。以前曾经试过刮板脱 模和吹气脱模二种方式,经过长期使用,效果不是很好,刮板脱模虽然 简单,但是模具使用一段时间后杯口部分会出现毛边。吹气脱模也是可 行的,但是在与机械手的配合方面,会由于气压的变化而产生节奏上的 差异,使得机械手经常报警,所以我采取了中间顶出的方式(成型顶杆 顶底)。 四、设计方案 定模热流道的设计 热流道元件是由专业的热流道供应商提供的,在这里我不描述 热流道元件的内部结构,我关心的是热流道元件的外部尺寸, 特别是装配尺寸。我们在设计模具时,必须要考虑到热流道元 件与模具的合理配合,和关键部位的尺寸配合,因为这些尺寸 是由模具厂负责加工的。这套杯子模具的热流道是最常见的做 法,在这里与大家分享 四、设计方案 定模热流道的设计 我要重点的指

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