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科益如何使用MOLDFLOW来帮助产品设计优化,模具设计优化和工艺优化
科益如何将MOLDFLOW贯穿产品设计优化,模
具设计优化和工艺优化
主要内容
注塑行业现在如果生产出来的产品有问题, 通常的做法是:
(1)首先调整下工艺看能否解决
(2)如果工艺参数调整不能解决,才改模具设计
(3)如果模具设计还是不能解决, 最后才想到改产品设计
没有前期对产品设计和模具设计进行优化
后果:开发周期延长, 不能按时交货, 成本高
在MOLDFLOW帮助下,我们就可以
优化产品设计 优化模具设计 优化工艺
2
一、优化产品设计
1、好的产品设计就是成功了一半
2、产品质量是设计出来的
3
案例 1 优化产品设计解决翘曲变形
产品: 前大灯灯体后罩盖
材料: PA66+50%GLASS
问题: 变形大于客户装配要求的2mm 2.37mm
结果: 变形量从 3.65mm到0.5mm
产品的变形影响了电路板的安装,要求记号
处的变形减小到2mm 以下。
3.65mm
4
案例 1 优化产品设计解决翘曲变形
从图中可以看出分子取向和角落效应是引起变形的主要原因。产品所用
原料是PA66+50%G。添加的玻璃纤维比重大。
5
案例 1 优化产品设计解决翘曲变形
优化方案
此处封闭连接
能起到牵拉变
形的反作用力
蓝色区域壁厚从3mm 增加至4.5mm,
6
案例 1 优化产品设计解决翘曲变形
优化结果
0.87mm
0.54mm
变形结果达到客户装配要求。
7
案例 2 优化产品设计解决熔接线问题
产品: 罗孚尾灯
材料: PC+ABS
问题: 熔接线
结果: 熔接线问题解决
原始壁厚均匀
优化思路:改变壁厚解决滞流。
受结构影响,出现滞流。产生困气和熔接线。
8
案例 2 优化产品设计解决熔接线问题
优化思路:
将绿色处的壁厚从2.0改到2.8 。如图所示。优化后的流动没有滞流。解决熔接线。
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案例 3 优化产品设计解决缩痕问题
产品: 水壶盖子
材料: PP
问题: 缩痕
结果: 缩痕问题解决
优化前
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