抽油泵提液倍增器技术在供参习.doc

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抽油泵提液倍增器技术在供参习

抽油泵提液倍增器技术在 新疆油田稠油油藏的应用 周勇1,李远亮2,陈新文1,李强1,于会永1 (1.新疆油田公司勘探开发研究院;2.新疆油田公司采油一厂) 摘要:稠油油藏在注蒸汽吞吐生产中,由于温度的降低粘度逐渐增大,造成了流动阻力增大、原油入泵困难、抽油泵泵效降低,影响了抽油井系统效率,增大了能耗。提液倍增器技术通过混合井中流体、提高流体瞬间线速的方法,降低了流体粘度、减少了磨阻,增加了液体的进泵能力,在六、九区试点应用18口,平均泵效提高4.1个百分点,年累计增液9944吨,节电4880度。 关键词:稠油油藏 提液倍增器 结构原理 技术应用 目前新疆油田稠油井数已接近15000口,平均系统效率为11.2%,节能达标率仅为29%,产液量低是造成稠油井能耗高、节能达标率低的主要原因,为降低稠油井能耗,优选了抽油泵提液倍增器技术在六、九区稠油油藏进行试点应用,测试结果显示该技术提液效果明显,产液单耗下降20%以上。 1、六、九区稠油油藏现状 六、九区为浅层稠油,油藏中部埋深150~500m,平均含油饱和度64%,原始油层温度17℃~19.2℃。原油粘度平面差异性大,20℃地面脱气原油粘度在2000~200×104mPa.s之间。粘温反应敏感,主要采用蒸汽吞吐和蒸汽驱方式生产。由于原油性质特殊,粘度较大,在超稠油注蒸汽吞吐生产中,温度降低导致原油粘度上升,造成了流动阻力增大,原油入泵困难,抽油泵泵效低,影响了单井生产周期和周期产油量。蒸汽吞吐井泵效调查显示,井下抽油泵平均泵效为 27.94%,且检泵周期短,单井产量低。 图1 提液倍增器结构示意图 2、抽油泵提液倍增器结构原理 提液倍增器安装在抽油泵底端,从下到上主要由三个部分组成(见图1),一是防脱气降阻力筛管、二是螺旋导流器、三是流速变送器。 2.1 防脱气降阻力筛管斜孔设计,降低滑脱损失 目前井下常用筛管入口均为直流孔,当产出液由不同角度进入直流孔段时,会发生碰撞,然后改变90°角流向,进入泵筒。在碰撞过程中,产出液分子内部气体脱出,在固定凡尔底部形成气膜,容易造成气锁。当固定凡尔打开时,气体首先进泵,占据抽油泵大部分空间,使液体进泵量少,影响泵效。同时,因产出液碰撞和改变流向消耗部分能量,加大了滑脱损失,也会影响油井泵效。防脱气降阻力筛管的进液孔设计为15°斜角(见图2),液体进泵不需改变流向,阻力和滑脱损失小,防脱气,固定凡尔底部不会形成气锁。 图2 防脱气降阻力筛管 图3 流速变送器 2.2螺旋导流器改变流体流态,降低摩阻 原油中的胶质是影响原油粘度的主要物质,胶质含量越高,原油粘度越大。六、九区浅层稠油油藏产出原油中的胶质、沥青质、环烷酸及粘土等是良好的天然乳化剂,它们极易吸附于油水界面,形成一层稳定的W/O粘膜,该粘膜导致油水界面张力增大,并阻止水滴聚集,从而使含水原油粘度增大,油流阻力增加。举升过程中,由于液体晶核之间、液体与管壁之间的摩擦阻力增大,线速度降低,液体上升速度慢,导致泵效低。 螺旋导流器采用入口大、出口内有360°旋转槽,液体线流速? 油管内径(Φ62mm)为过流通道进行室内试验,试验结果显示,在不计各种损失情况下,每分钟液体扬程只有1.12米;而流速变送器(见图3)在同等压力下,经无能耗液压组件,通过反复变径,压能与动能多次转变,可提高液体聚焦力,加快液体瞬间线速度,使液体形成射流, 加大了液体冲击力,液体瞬间线速度(扬程)达到6-9米(见图5),但流量未发生变化。抽油泵的固定凡尔开闭时间是一定值,流速变送器通过提高流体瞬间线速度使液体产生射流作用,相当于提前打开和延缓关闭了抽油泵固定凡尔,形成液体射流进泵的效果,加快了液体进泵速度和进泵量,达到了提高泵效的目的。 3、现场应用 自2007年4月起陆续在六区、九区试验应用了抽油泵提液倍增器技术18井次,统计安装井前后生产数据(见表1),可看出该技术提液效果显著,安装井累积增液9644t,泵效由措施前的平均30.3%提高到措施后的34.4%,泵效提高了4.1个百分点;18口井中有12口井增液,6口井没有达到增液的效果,措施有效率为75%。 表1 抽油泵提液倍增器实施效果统计表 序号 井号 日期 实施前 实施后 泵效增加 % 累积增液(t) 累积天数(d) 日产液t/d 日产油t/d 泵效 % 日产液t/d 日产油t/d 泵效 % 1 971888.1 2.1 12.7 8.2 1.9 11 0 22.9 229.3 2 9

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