fripp推广技术目录-抚研院-环保20150310.doc

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抚研院推广技术简介(环保、节能、储运) 一、环保技术(废气处理技术) 2 二、环保技术(水处理技术) 29 三、环保技术(固废处理技术) 36 四、环保技术(环保服务类技术) 37 二、节能技术 40 三、装备技术 45 四、储运技术 50 抚研院推广技术简介(环保、节能、储运) 序号 技术名称 开发单位 技术特点及主要技术指标 应用效果 与经济效益 技术成熟程度及 推广应用情况 一、环保技术 催化裂化烟气除尘脱硫脱硝成套技术 抚研院/ 中石化宁波工程有限公司等 技术特点:根据国内现有催化裂化装置的特点,开发了具有自主知识产权、占地面积小、投资低、压降低、运行稳定的高效烟气除尘脱硫脱硝技术,使净化气体符合现行国家和地方污染物排放标准。 主要技术指标:FCC净化烟气SO2浓度<100 mg/Nm3,NOx浓度<100 mg/Nm3,粉尘浓度<50mg/Nm3。 工业装置实际运行中,净化烟气粉尘30mg/Nm3,SO2 40mg/Nm3,NOx50mg/Nm3。 每年可减排大量的粉尘、SO2和NOx,环境效益和社会效益十分显著。 2013年4月通过总部技术鉴定。已推广20多套。 锅炉烟气NH3-SCR脱硝技术 抚研院/ 中石化宁波工程有限公司等 技术特点:根据锅炉烟气的特点,开发了具有自主知识产权、占地面积小、投资低、压降低、运行稳定的脱硝技术,使净化气体符合现行国家和地方污染物排放标准,为中国石化治理锅炉烟气NOx污染问题,提供成套治理技术。 主要技术指标:锅炉净化烟气NOx浓度<100 mg/Nm3 工业装置实际运行中,净化烟气NOx可低于50mg/Nm3。 每年可减排大量的NOx,环境效益和社会效益十分显著。 2014年11月通过总部技术鉴定。已推广9套。 含VOCs废气催化燃烧(催化氧化)治理技术 抚研院及其协作单位 VOCs废气经过回收和深度净化处理,部分高浓度VOCs实现了资源的有效回收,净化气符合国家和地方排放标准,非甲烷总烃浓度最低可小于20mg/m3,实现了VOCs废气深度净化处理。 该技术先后获得省部级科技进步奖6项,授权专利30余件。目前已推广应用20余套,处理对象包括炼油和化工工艺尾气、储罐/污水处理场无组织废气等。 石化企业恶臭治理及油气回收技术 抚研院 技术特点:采用罐区联通为主的罐区废气减排技术+低温柴油吸收-脱硫技术,可同时治理罐区逸散的高浓度复杂组分恶臭及回收大部分VOCs,恶臭净化效率高。适合污染源周边有吸收剂及公用工程齐全的场合。后续的延伸开发技术包括低温馏分油柴油(汽油芳烃等)吸收-吸附、冷凝-吸附、吸附-热再生、油气回收-催化氧化、冷凝-脱硫等工艺。 技术指标:净化气中硫化氢浓度低于硫化氢浓度可低于5mg/m3,总有机硫化物浓度之和小于10mg/m3,废气非甲烷总烃浓度低于80mg/m3~25 g/m3。净化气排放符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)、《储油库大气污染物排放标准》(GB20950-2007)、《石油炼制工业污染物排放标准》(征求意见稿)。 本工艺VOC回收或净化效率95%以上,硫化物等恶臭污染源净化效率99%以上。通过减排及治理,可极大改善了厂区操作人员的工环境,中石化炼油企业VOC削减量约35000 t/a。非甲烷总烃回收16000 t/a。回收液态烃价格按6000 ¥/t计,每年回收液态烃直接效益达9600万元,削减VOC的效益21000万元。 2012年11月通过总部技术鉴定。2014年废气减排技术+低温柴油吸收-脱硫等技术被评为专有技术。获得省部级科技进步一等奖1项 FYHG超重力反应器处理催化剂生产含NOX废气技术 抚研院 催化剂生产含NOX废气处理是以FYHG超重力反应器为核心设备和尿素为吸收液的成套技术。反应器自吸气体后并以微纳米级气泡形式与液相混合,强化传质及反应进程,促使废气中NO2和难溶NO与尿素快速传质、反应并高效去除, 瞬间NOX转化为氮气,解决加氢催化剂、S ZORB吸附剂生产排放的含高浓度NOX废气的处理难题。 技术特点:单机完成自引气、气液混合及反应,具有工艺简单、NOX去除率高、自控、无粉尘堵塞、无废液外排及二次污染等优点。 加氢催化剂废气NOX浓度3000~12000mg/m3,S ZORB吸附剂废气NOX浓度85000~110000mg/m3,一级处理去除率可达到98%以上,粉尘去除率100%,增加一级或两级处理可确保NOX达标排放。 S ZORB吸附剂:与同类技术相比,一次性投资节省1000万元,每年节省电费和药剂费用300万元以上。 2011年通过中国石化技术鉴定,2014年被评为专有技术。 FYHG-DS超重力反应器处理恶臭气体技术 抚研院 除臭以FYHG反应器为核心设备,以氧化性碱液

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