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1204综采工作面回撤工作总结(修改)
1204工作面回撤、1205工作面安装工作总结
自2013年3月27日1204综采工作面进入末采铺网、回撤, 1205综采工作面进入安装以来,历经28天,圆满完成了本次铺网、回撤、安装任务。5月7日生产技术部组织相关部门及区队,在调度会议室召开专题会议,参会人员就本次回撤、安装期间存在的不足和取得的经验提出了一些意见与建议,并结合本次回撤安装实际情况总结如下。
一、铺网工作
1204综采工作面铺网从3月27日8点班开始,4月9日8点班结束,共用时13天零1个班,比计划提前2个班完成。在铺网过程中存在问题与建议和取得的经验有以下几点:
1、在铺网时,工作面遇地质变化带,顶板比较破碎,造成在工作面铺网时30#-40#、60#-75#、88#-94#支架漏矸,给铺网带来了很大的安全隐患,且在形成回撤通道支护过程中,很大一部分锚索眼施工完成后锚索安装不上去,需重新打眼,致使施工进度缓慢。建议在以后工作面铺网前,由地测部门负责对工作停采位置附近煤层顶底板情况进行详细写实,生产技术部根据地质情况提前制定好方案,做好防范工作。
2、施工锚杆及锚索时,树脂锚固剂型号与设计要求不符合,所使用的锚固剂锚固速度达不到超快锚固剂的要求,建议今后工作面回撤时树脂锚固剂应提前做好试验,锚固速度必须达到超快的时间要求。
3、 锚索托盘存在质量问题,采购的锚索托盘施工工艺存在问题,没有按照锚索托盘要求加工,导致锚索托盘受压后出现托盘下翻的现象,以后回撤时物资供应部应采购质量合格的锚索托盘。
4、所上钢丝绳位置不合理,两根钢丝绳太靠支架前梁,没有起到作用,以后上钢丝绳时应将钢丝绳向采空区提前2米进行敷设。
5、本次铺网时,回撤通道底板比支架位置底板低,撤架比较方便,建议今后工作面形成回撤通道时,底板比支架处底板低100-200mm。
二、1204工作面回撤
1204综采工作面设备、支架回撤从4月9日4点班开始4月18日4点班结束,共计9天,比计划提前8天完成。在回撤过程中存在的问题与建议和取得的经验有以下几点:
1、由于回撤通道3#—45#有一定的坡度,支架运输车进入回撤通道拉架时容易打滑,影响了机头方向支架的回撤速度。
2、在拉运支架过程中,未周全考虑到DBT-10车拉运支架的危险因素,导致4月12日4点班支架拉运过程中发生侧倒。建议在以后的工作面回撤时,如DBT-10车不能进入回撤通道时,应尽量采用绞车往外拉运支架。
3、机头未按照措施要求施工绞车硐室,撤架时绞车频繁移动,影响撤架进度并增加了工人劳动强度,建议在以后工作面回撤时,如顶板允许的情况下,应在撤架通道两端均施工绞车硐室。
4、支架搬运车(DBT)故障较多,不能及时运走工作面撤出的支架,耽误了一定时间。建议运输队在回撤安装前对运输车辆进行全面保养,并提前做好易损配件的计划工作。
5、工作面撤架时,采用链条捆绑支架底座进行拉架,操作工序繁琐,工人劳动强度较大,建议在以后工作面回撤时,应多准备一套链条(掩护架一套、被撤支架一套),以便减少来回倒链条的工序。
6、本次回撤通道内只在顶板破碎处架设了π型梁,减少了工作面π型梁及单体支柱的使用数量,大大减轻工人的劳动强度,建议以后工作面回撤时,也采用这种方法。
7、开始撤架时,采用单掩护架加木垛,造成材料的浪费及增加了工人劳动强度,且顶板压力得不到释放,造成矿山压力显现。后期撤架时采用双掩护架比较成功,建议以后回撤时,依然采用双掩护架的形式回撤。
8、综采二队开始回撤时,制度制定不合理,开始撤架时安排每个头每个班只能回撤4架,影响了回撤速度,建议在今后的回撤时,综采队应制定合理的工作制度。
三、1205工作面安装
1205综采工作面安装从2013年3月31日开始,2013年4月23日联合试运转,共计24天。在安装过程中存在的问题与建议和取得的经验有以下几点:
1、综采二队、安装队之间协调配合不到位,未及时进行沟通,设备列车安装完成后,未及时拉到位,导致各设备负荷缆线、管线距离不够,影响安装进度。
2、由于工作面设备提前安装,设备列车需从下向上拉,不安全。建议以后工作面设计时,在切眼联巷向外合适位置增加一个联巷作为安装设备列车使用。
3、1205辅运没有足够长度的倒车硐室,安装时工作面最多能同时进2辆DBT-10车,建议在工作面辅运增加一个能存放DBT-10车的硐室或联巷。
4、1205采煤机机窝位置在上坡处,采煤机安装困难。建议以后工作面在接近拐切眼施工时,应提前控制好切眼两端的标高,尽量使切眼平缓。且在施工采煤机机窝时,应将机窝放在相对平缓的位置处。
5、在安装过程中,叉车作为运输工具使用不安全,以后工作面安装时应减少叉车作为运输工具的使用,只做装卸工具。
6、设备交接制度不合理,难以实际执行,以后回撤安装时应修改设备交接制度。
7、安装后期通风系统调整后
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