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某发电有限责任公司#发电机转子绕组接地故障查寻附原因分析
七台河发电有限责任公司#1发电机转子绕组接地故障查寻及原因分析
黑龙江省电力科学研究院
概述
大唐七台河发电公司1号发电机系美国GE公司制造的350MW汽轮发电机组,该机定、转子等主要部件均由美国GE公司在本土加工制造,定子外壳由哈尔滨电机厂加工。
额定容量: 415MVA
额定功率:352.75MW; 最大功率:391MW;
额定电压:23kV 额定电流:10417A;
额定励磁电压:430V 额定励磁电流:4233A
转 数:3000rpm 频 率:50Hz 功率因数:0.85
该机组自2001年12月投运以来,发电机运行良好。该机组共进行3次小修(从未打开端盖),2004年5月20日至6月21日进行了1号机组的小修工作。小修中发电机的检修只进行了碳刷的更换,刷架、滑环及通风孔的吸扫;发电机端盖和轴瓦均未打开,转子未抽出。在小修过程中,5月30日时曾按规程要求测量过转子绝缘电阻,在1000 MΩ(1000V摇表)以上,至6月21日小修结束后, 1号机组正常恢复备用。在7月5日按省调令准备投运1号机组时,再测量转子绝缘电阻为0.6 MΩ,转子绝缘电阻降低,但仍满足规程要求,按要求将#1机组投入运行,发电机在运行过程中无任何异常现象。在随后的7月10日和9月24日两次按省调令正常停机后的检查中,绝缘略有升高为0.8 MΩ,然后分别于7月23日和10月2日按规程要求投入运行。2004年10月9日按省调令将1号机组停机转入备用。我们对发电机转子进行了检查,绝缘仍未升高,而在随后的检查中发现,转子绕组对地绝缘,在盘车状态下,用500V兆欧表测量值在0.05MΩ-100MΩ之间呈有规律周期性摆动,当外集电环导电螺钉在上半周时,绝缘电阻100MΩ,外集电环导电螺钉在下半周时,绝缘电阻0.05MΩ,在绝缘电阻变化时,还同时伴有清脆的轻微响声,所以,判定为“不稳定高阻性接地故障”,根据《汽轮发电机运行规程》6.3.5条的要求“当发电机的转子绕组发生一点接地时,应立即查明故障点与性质。如系稳定性的金属接地,应尽快安排停机处理”。因此,为了消除这种缺陷,我们对转子外部进行了检查,先排除了两个集电环导电螺钉及绝缘套存在问题的可能性,又排除了两个护环下导电螺钉至1号线圈引线存在问题的可能性,且排除了汽励两侧端部的可能性。因此,故障点判定为在转子绕组直线部分(槽部),此时,我们又对该机转子进行了进一步试验检查。其中采用“吸和吹”的方法进行试验,也就是采用吸尘器对转子端部和励侧通风孔进行通风,同时监测其阻值变化的试验。采用“吸和吹”的方法消除了第一个故障点后,又进行电气试验查寻的方法,分别查出了两个故障点,经哈电机厂修复并验收合格后,机组投入运行,运行正常。
本次转子接地故障查找除了执行DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》的要求外,还增加了“测量发电机转子两极阻抗电压”对比的方法(采用0.2级电压表)。
2 转子绝缘的检查
2.1 采用内窥镜检查
为了查寻发现故障点,尽可能避免对转子护环和绕组的拆卸,首先采用非电测量方法,利用内窥镜对转子内部进行排查。当拆除发电机上端盖内外端盖后,首先对端部进行内窥镜检查,当转子抽出后,用内窥镜又细心地对两端护环下的绕组及绝缘垫块进行仔细检查。尤其应对发电机转子绕组出线处进行重点观察。对于其他可观查到的地方,也逐一进行观测检查。总之,对于所有能用内窥镜可以观测到的地方,都进行了检查。检查未见异常。
转子的清扫
当发电机转子内窥镜检查完成后,对转子进行清扫,采用大功率吸尘器和高压压缩空气对发电机转子表面、通风孔道等部位进行认真吹扫,吹扫同时监测转子绕组的绝缘情况。在发电机转子在不同位置时,当用压缩空气吹扫内环极第8号线圈励侧槽口30cm左右时,发现兆欧表有明显摆动,摆动范围为0.05MΩ-10MΩ左右,说明此处有绝缘缺陷,通过对该槽口缝隙等部位的彻底清扫,绝缘电阻稳定在20MΩ。说明第一个绝缘缺陷(接地)点被消除。而当发电机转子位置变化后,转子绕组对地绝缘又重新发生周期性摆动,说明仍有其他缺陷(接地)点存在。
转子绕组接地点查寻测量方法及接线
放电法
采用电容器放电的方法,对转子绕组进行电脉冲冲击。首先将转子停在绝缘电阻为0.05MΩ处,用兆欧表对电容器进行充电,其接线如图1所示,电容器充满电后,合上刀闸K,对转子绕组进行放电冲击。如放电冲击效果理想,也可以消除转子绕组的接地故障。由于该机属于高阻接地故障,所以此办法没有达到预期效果。
交流电源烧穿法
试验接线如图2所示,在转子滑环处,施加工频交流电压,施加的电压值不超过转子的励磁电
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